摘要: 本文以某大型攔河壩閘門控制系統(tǒng)為例,主要介紹了基于PLC與現場總線控制方案的具體設計和實施細節(jié)要點艺玲。重點對系統(tǒng)的硬件括蝠、軟件結構及工作原理進行了講解,并且介紹了OMRON PLC的應用特征。實踐證明忌警,該系統(tǒng)的投運能夠滿足大跨度水域攔河壩閘門的自動控制要求碍拆,具有先進、可靠慨蓝、控制性能好等優(yōu)點感混。
關鍵詞: 閘門 PLC 現場總線 自動控制
1 前言
我國的水力資源在地域分布上極不平衡,總體來看缩髓,西部多憨箍、東部少,水力資源相對集中在西南地區(qū)学释,而經濟發(fā)達遇娜、
作為通用工業(yè)控制計算機, 可編程控制器近40年來從無到有,其功能從弱到強,其應用領域從小到大。今天的可編程控制器正在成為工業(yè)控制領域的主流控制設備,在世界各地發(fā)揮著越來越大的作用咆蒿。本文基于大型攔河壩閘門控制的具體情況东抹,提出一個基于PLC和現場總線控制的整體設計方案。
該攔河壩由17孔啟閉式閘門組成沃测。其跨度約為300m缭黔,閘門的最大開度可達1.7m。閘門控制房距離大壩迎水面40m芽突。由于地理跨度較大试浙,本閘門控制系統(tǒng)采用總線分布式分級控制方式進行設計。
2 系統(tǒng)組成
系統(tǒng)采用總線分布式的控制方式寞蚌,分為現場控制和集中控制兩級∧坪總線采用OMRON公司的CompoBus/S現場總線協議挟秤,見圖1。
圖1 系統(tǒng)總體示意圖
現場級是由在每個閘門現場都安裝的閘門控制柜(CPU采用OMRON公司的CP1H系列PLC)組成,共17臺艘刚。其功能是實現在現場對閘門的手動控制管宵,對水位、閘門開度悲尝、閘門運行狀態(tài)和錯誤信息的現場采集與監(jiān)視宇涵,并且完成與集中控制級的實時通信,包括:接收控制信息吐梗,完成閘門控制動作突仆,發(fā)送用于遠程監(jiān)控的閘門運行狀態(tài)、錯誤信息到主站桐赠。
集中控制級是由設置于閘門控制房內的一個控制柜(CPU采用OMRON公司的CJ1G 系列PLC)穆垦。其主要功能是:通過CompoBus/S與下級系統(tǒng)進行通信,處理相關數據涌粱,向監(jiān)控主機發(fā)送閘門的運行狀態(tài)辱郑、錯誤等信息以及接收監(jiān)控主機的指令后向下轉發(fā)。
監(jiān)控主機通過監(jiān)控軟件(本系統(tǒng)采用的是組態(tài)王)接收并顯示閘門開度侵选、狀態(tài)等信息糟糊,對錯誤信息進行報警,并且可以發(fā)出指令盐儿,控制閘門的運行额前,同時生成報表。UPS電源用來在停電時為兩級控制系統(tǒng)供電牵敷,保證系統(tǒng)不間斷工作胡岔。
3 系統(tǒng)配置及硬件接線
現場級單個閘門控制柜的輸入輸出點個數為:DI=16,DO=6枷餐,AI=2(第一孔)靶瘸。本系統(tǒng)現場控制級CPU采用具有40個輸入輸出點的OMRON公司的CP1H系列PLC。由于一號控制柜將進行水位的采集毛肋,所以采用自帶有模擬輸入輸出模塊的CP1H—XA40D怨咪,此型號的PLC有4點的模擬量輸入,2點的模擬量輸出润匙,其功能對于水位采集已經夠用诗眨。其余控制柜采用不帶模入/模出模塊的CP1H—X40D。通信是通過CP1H擴展的一塊通訊從單元SRT21完成孕讳,此通訊從單元節(jié)點號為O匠楚。根據PLC地址分配規(guī)則,輸入地址為ClO2厂财,輸出地址為ClO102芋簿。
集中控制級的控制柜CPU采用了CJ1G 系列PLC擴展兩塊SRM21主站單元組成修鲤,其單元號分別為0和2。根據CJ1G的地址分配規(guī)則扎瞧,其地址分別為CfO2O00與CfO202O乓记。兩塊主站單元分別與下邊的8個和9個從站單元進行數據交換,并與監(jiān)控主機進行通信草颤。監(jiān)控主機與CJ1G通過RS232線纜連接锌筝。兩級系統(tǒng)之間的通信采用的OMRON的現場總線協議CompoBus/S完成。
CompoBus/S通信模式可分為遠距離通信和高速通信兩種捏表。當工作模式為遠距離通信模式時法铝,傳輸速率為83.75Kbps,傳輸距離可達500m念距; 當為高速通信模式時泄肆,傳輸速率為750Kbps,傳輸距離為100m董容。通信模式通過I/O連接單元的DIP開關設定鹤协。本系統(tǒng)選擇遠距離通信模式。
由于集中控制級的實現比較簡單衍震,這里只是介紹現場級控制柜PLC(第一孔)的接線圖與軟件實現∥吨停現場級控制柜的接線原理圖如圖2。
PLC 由UPS電源提供220VC 電源钮呀。PLC的0CH和1CH為輸入通道剑鞍,100CH和101CH為輸出通道。其0CH通道的低8位I:0.00~I:0.07接旋轉編碼器爽醋,進行閘門開度狀態(tài)的采集蚁署。0CH通道高4位進行現場閘門控制操作以及系統(tǒng)其他一些狀態(tài)的采集。在1CH(輸入)通道中I:1.08進行現場/集中控制的選擇蚂四。I:1.09是為了清除錯誤報警位設立光戈,當錯誤排出后,對I:1.09的輸入使得錯誤信息復位遂赠,系統(tǒng)可以運行久妆。1CH后兩位提供了閘門運行的一種保護。
輸出通道100CH的輸出為閘門的控制信號以及提示跷睦、報警信息筷弦。圖中的IN1+、IN1一為模擬量輸入通道抑诸。它與水位儀連接友移。由于CP1H系列PLC提供了一個24VDC的電源輸出,所以可以直接作為水位儀的電源署咸。
圖2 PLC現場接線原理圖
4 軟件設計
現場一號控制柜的軟件編寫如下:系統(tǒng)的自動控制功能可分為現場級控制躺沽、集中開/閉環(huán)控制蚕顷。其控制的程序流程圖如圖3⊥遥現場控制級具有最高的優(yōu)先級满盔,這是由于對閘門的控制要求有較高的安全性和可靠性。當選擇現場級控制后馏舰,集中開/閉環(huán)控制都被屏蔽嗡吸。PLC采集現場控制柜的升、降便浮、土ň埽控制輸入狀態(tài),對閘門進行升降停操作尤痒。此時閘門的開度信息曾谁、運行狀態(tài)可以在現地控制柜上的文本顯示屏進行顯示輸出,并同時上傳到監(jiān)控主機顯示悔叽。如發(fā)生錯誤莱衩,則發(fā)出報警并停止閘門運行。
圖3 系統(tǒng)軟件控制流程圖
當W2.05復位時娇澎,進行集中開環(huán)控制笨蚁。遠程開環(huán)控制可以在監(jiān)控主機上點擊操作界面(本系統(tǒng)采用的是組態(tài)王)上的升、降趟庄、停按鈕括细,完成對閘門的遠程控制。當升戚啥、降奋单、停按鈕被點擊時,主機會置位集中控制級PLC 的存儲位猫十,并通過CompoBus/S總線將置位信息傳送給分散控制級PLC览濒,其內存地址為W2.00、W2.01炫彩、W2.02匾七。CP1H根據此三個開關量的狀態(tài)進行閘門操作〗ぃ考慮到升污涤、降、停的快速切換可能會導致出錯昙激,所以要全都采用了互鎖狰娱。當有錯誤發(fā)生時不管閘門的運行在何種狀態(tài)都必須馬上停止閘門,并發(fā)出報警赤猾,直到錯誤排出后劈耽,通過CP1H的故障復位按鈕(CIO1.09)清除故障報警若棒,并重新運行。
閘位的采集通過8位增量式旋轉編碼器輸入得到拆楣。其輸入通道為CIO0.00~CIO0.07的唆。由于編碼器輸入的是格雷碼,所以需要采用格雷碼轉換指令(GRY)將其轉化為BIN(-進制化16進制)數據(存儲與D20)浅仑。由于編碼器的位數僅8位求瞎,因此還要對編碼器所轉過的圈數(D70)進行軟件的采集計算。最后根據編碼器的圈數D70和此時編碼器的值D20計算閘門的運行距離(D250)屿扮。其計算公式為:D250=D70*單圈高度+D20睦作。其流程圖如圖4。
圖4 閘門開度采集子程序
系統(tǒng)水位采集時采用的水位傳感器是壓力式水位變送器叹放,輸出信號是4~20mA電流信號饰恕。由于PLC 自帶有模擬信號輸入通道,使得標準電流信號可直接輸入PLC(本系統(tǒng)采用CIO200井仰、CIO201分別為閘前埋嵌、閘后水位輸入通道),不需要再擴展A/D模塊糕档。模擬信號在PLC模擬輸入通道中自動完成A/D變換莉恼。這里的A/D變換全部采用的是線性變換,分辨率為1/6000或者1/12000速那,分辨率的選擇通過PLC設定俐银。閘門運行時的錯誤信息主要包括:閘門卡滯,閘門運行失速端仰, 以及閘門開度過大引起的上升越限和下降過度引起的下越陷等捶惜。這些錯誤信息的采集比較簡單,這里就不詳細介紹荔烧。
5 總結
系統(tǒng)自投運以來吱七,取得了顯著的效益,體現在以下幾個方面:
∩缪场(1)提高了設備的使用效率陷龟。本方案通過對閘門控制的綜合自動化,排除以往靠人工觀察和經驗進行操作扑认,實現河壩閘門的優(yōu)化運行逻事,降低了主體設備的損壞率,延長其使用壽命和維護周期犯舆,每年節(jié)省備件消耗可達百萬元同時本方案采用了實時負荷控制畜溺,提高設備的利用率,減少了設備的空轉率壮僵,實現節(jié)能3%~5%理章。
∑勖丁(2)增強了可靠性和安全性。本設計方案實現了主體設備的聯鎖控制和異常報警和及時關停厂均。工程師站設立授權以對有關參數進行修改竖习,主控站以授權方式操作,避免了人為誤操作等可能造成的設備損壞仗扬,增強了系統(tǒng)運行的安全性症概、可靠性蕾额。
≡绨拧(3)減輕了職工的勞動強度。本設計方案實現集控室的遠程監(jiān)視并相應進行相應操作即可诅蝶,現場只需不定期巡視退个,減少了職工的所需數量和勞動強度,達到減員增效的目的调炬。
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