伺服電機轉(zhuǎn)速的PLC控制
利用西門子PLC輸出的模擬量、伺服控制器完成了對伺服電機轉(zhuǎn)速精準(zhǔn)的控制倒灰。提高了系統(tǒng)控制的可靠性和精確度艳杯。滿足了工業(yè)現(xiàn)場的需要。
1.引言
伺服電機在自動控制系統(tǒng)中用作執(zhí)行元件茬蓝,它將接收到的控制信號轉(zhuǎn)換為軸的角位移或角速度輸出统褂。通常的控制方式有三種:
①通訊方式,利用RS232或RS485方式與上位機進行通訊桐夭,實現(xiàn)控制稼掏;
②模擬量控制方式,利用模擬量的大小和極性來控制電機的轉(zhuǎn)速和方向搅谆;
③差分信號控制方式,利用差分信號的頻率來控制電機速度阀温。
簡單印脓、方便的實現(xiàn)對伺服電機轉(zhuǎn)速的精確控制是工業(yè)控制領(lǐng)域內(nèi)的一個期望目標(biāo),本文主要研究如何利用PLC輸出的模擬量實現(xiàn)對伺服電機的速度較為精準(zhǔn)的控制啡笑。
2.控制系統(tǒng)電路
控制裝置選用西門子S7-200系列PLC CPU224XPCN崇磁,這種型號的PLC除了帶有輸入輸出點外黄鳍。還有1個模擬量輸入點和1個模擬量輸出點,這一型號PLC所具有的模擬量模塊平匈,能夠滿足控制伺服電機的需要框沟。觸摸屏選用西門子觸摸屏,型號為TP177B增炭。
具體控制方案如圖l所示街望,觸摸屏是人機對話接口,最初的指令信息要從這里輸入弟跑。輸入的信息通過通訊端口傳送到PLC灾前。經(jīng)運算后,PLC輸出模擬量孟辑,并連接到伺服控制器的模擬量輸入端口哎甲。伺服控制器對接收到的模擬量進行內(nèi)部運算,而后驅(qū)動伺服電機達到相應(yīng)的轉(zhuǎn)速饲嗽。伺服電機通過測速元件將轉(zhuǎn)速信息反饋到伺服控制器炭玫,形成閉環(huán)系統(tǒng),實現(xiàn)轉(zhuǎn)速穩(wěn)定的效果貌虾。
圖1 控制方案
方案中的伺服電機蕴莉,設(shè)計工作轉(zhuǎn)速范圍為500~6000RPM,精度要求為±3RPM革秩。
3.控制過程
在觸摸屏中設(shè)置一個對話框仓突,可輸入4位數(shù)值,然后將此對話框中的數(shù)據(jù)屬性設(shè)置成對應(yīng)PLC中的整形變量數(shù)據(jù)(如VW310)焦赋。目的是當(dāng)在對話框中輸人數(shù)值后绊削,電機就能夠達到與該數(shù)值相同的速度。
PLC輸出的模擬量是0~10V鲁磺,對應(yīng)的整形數(shù)據(jù)是0~32000制棉;而伺服電機的輸入模擬量是0~l0V。對應(yīng)的轉(zhuǎn)速是0-6500 RPM跋园。由于這些數(shù)值都是理論上的诸晃,并且最終希望得到的還是輸入值對應(yīng)上轉(zhuǎn)速即可。因此息栖,模擬量作為中間環(huán)節(jié)僅做參考益命。需要重點考慮的還是輸入值、整形數(shù)據(jù)和實際轉(zhuǎn)速缨叫。經(jīng)過直接實測椭符,測試數(shù)據(jù)如表1所示荔燎。
輸入值 |
整形數(shù)值 |
實際轉(zhuǎn)速 |
500 |
500 |
70 |
2000 |
2000 |
360 |
4000 |
4000 |
750 |
6000 |
6000 |
1145 |
由表1可看出耻姥,輸入值和實際轉(zhuǎn)速相差甚遠销钝,而唯一的辦法是通過運算將輸入值轉(zhuǎn)換成能對應(yīng)上實際轉(zhuǎn)速的整形數(shù)值。但是還要首先找到最高轉(zhuǎn)速和最低轉(zhuǎn)速對應(yīng)的數(shù)值琐簇。通過實驗發(fā)現(xiàn)蒸健,對應(yīng)關(guān)系如表2所示
整形數(shù)值 |
實際轉(zhuǎn)速 |
2711 |
500 |
30854 |
6000 |
PLC的模擬量輸出和伺服電機轉(zhuǎn)速輸出都是線性的,可以根據(jù)表2的數(shù)據(jù)列出直線方程組婉商,計算出輸入值和整形數(shù)值之間的關(guān)系似忧。
2711=500×a+b
30854=600×a+b
解得:a=5117;b=152
設(shè)實際轉(zhuǎn)速為x丈秩,整形數(shù)值為y盯捌;那么關(guān)系方程為:
y=5117×x+152
通過PLC。實現(xiàn)則需妻用到數(shù)字運算指令蘑秽,具體如圖2所示
圖2數(shù)字運算指令實現(xiàn)對應(yīng)關(guān)系
運算后饺著,將數(shù)據(jù)直接傳送到模擬量輸出口就完成了轉(zhuǎn)換工作(由于輸出口不接受雙字?jǐn)?shù)據(jù);所以僅傳字?jǐn)?shù)據(jù)肠牲,VB2232即可)煞精。如圖3所示
圖3模擬量輸出口傳送指令
這樣.就基本上完成了從對話框輸入速度值,經(jīng)過PLC運算后輸出模擬量厌棵。伺服控制器接收到模擬量驅(qū)動伺服電機因郁,伺服電機的轉(zhuǎn)速等于輸入速度值的過程。通過經(jīng)過實際檢驗醇票,測得輸入值加鄙、整形數(shù)值、實際轉(zhuǎn)速如表3速郑。
輸入值 |
運算后數(shù)值 |
實際轉(zhuǎn)速 |
500 |
2711 |
500 |
1000 |
5269 |
999 |
2000 |
10386 |
1998 |
3000 |
15503 |
3000 |
4000 |
20620 |
4002 |
5000 |
25737 |
5001 |
6000 |
30854 |
6000 |
4.結(jié)束語
本文提出了一種利用西門子200系列PLC所配備的模擬量輸出模塊匕伶,控制伺服電機的方法,方法簡單舰缠,易于實現(xiàn)括樟,且能夠滿足轉(zhuǎn)速精度為±3 RPM的工作要求。
【參考文獻】
1.電機及電力拖動 冶金工業(yè)出版社蚣凰,吳裕隆主編 2000.07
2. S7-200可編程序控制器系統(tǒng)手冊北京西門子培訓(xùn)中心手浙,2004。
3.矢量控制交流伺服驅(qū)動電動機 王成元 機械工業(yè)出版社 1994坦辟。
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