30飛剪對從中軋14#架出來進入精軋機的紅鋼進行切頭切尾及精軋堆鋼時碎斷紅鋼硫红,對紅鋼在
精軋的順利軋制起著重要作用少态。30飛剪失控所造成的堆鋼及碎斷影響軋制節(jié)奏幻妓,造成坯料的浪費,對軋鋼的成材率有較大的影響芝薇。因此有必要對30飛剪的失控原因進行分析胚嘲,并提出解決辦法。
1 30飛剪PLC的控制過程
1.1 30飛剪梯形圖
30飛剪采用FX2—80MR型PLC控制洛二,用于對紅鋼的切頭切尾及碎斷馋劈,PLC控制梯形圖如園1所示。其中:X3為飛剪前光電信號晾嘶,X23為刀片剪鋼后限位信號妓雾,X24為刀片剪完鋼后停止位限位信號,X25為手動切頭信號垒迂,X30為自動切頭尾信號相询,Y0為離合器啟動電磁閥,Y1為離合器制動電磁閥蹂甥。
1.2 PLC控制過程
飛剪剪鋼時,因慣性要先制動離合器菊车,再啟動離合器虚缘,其時差不大于1秒,否則剪鋼時剎不住車您奶,造成連剪辐轧。
(1) 自動切頭 在有鋼通過飛剪前光電管時,光電信號X3導(dǎo)通晋鼓,飛剪離合器制動電磁閥Y1導(dǎo)通鬼涂,同時延時0.11秒后飛剪離合器啟動電磁閥Y0導(dǎo)通,飛剪切頭摘链。刀片的旋轉(zhuǎn)使得刀片限位X23 X24先后導(dǎo)通瞬時(其時間為感應(yīng)鐵片通過限位的時間)羔仅,PLC內(nèi)部繼電器M23 M24也先后導(dǎo)通并自保,使得離合器電磁閥Y0 Y1先后斷開岗努,為下一次剪鋼作準備沉桌。刀片限位X23 X24通過內(nèi)部繼電器M23 M24來控制一根鋼通過飛剪時只剪切一次鋼頭(尾)。手動切頭則與光電信號X3無關(guān)算吩。
飛剪自動切尾與自動切頭基本相同留凭,只是切尾是在飛剪前光電信號X3斷開后延時0.21秒后切尾。
(2) 飛剪連剪 其操作方式有兩種,一種自動方式是在全線自動時蔼夜,若有軋機跳閘兼耀、夾送輥吐絲機跳閘及軋機內(nèi)堆鋼、軋機夾送輥間堆鋼信號且飛剪前有鋼求冷,光電信號X3導(dǎo)通時瘤运,形成連剪信號(M0導(dǎo)通),飛剪連剪遵倦。另一種手動方式是在手動連剪信號X35或手動卡斷剪信號X36導(dǎo)通時尽超,飛剪前來鋼,光電信號X3導(dǎo)通時飛剪連剪梧躺。
2 30飛剪失控的現(xiàn)狀及其原因分析
目前30飛剪失控與電氣故障有關(guān)的主要有以下幾類:飛剪不切似谁、飛剪連剪、飛剪中間剪切遣惊、飛剪封門等钓赛。針對飛剪失控的現(xiàn)狀,分別分析其原因如下:
(1) 飛剪不切 如果手動制動渠盅、啟動離合器氣動電磁閥能切勃说,則可判定為電氣上的故障」┏剑可能原因:飛剪前光電管X3及其繼電器壞或光電管對位不準痒塞、氣動電磁閥線圈壞、輸出中間繼電器壞等梢苍。
(2) 飛剪連剪 如果飛剪剎車片完好洪磕,則可判定為電氣故障』逵校可能原因:接近開關(guān)(限位)松動或損壞晋丑、限位盤(感應(yīng)鐵片)松動、軋機后光電管X7及其繼電器壞或光電管對位不準药封。
(3) 飛剪中間剪切 飛剪在紅鋼中間剪切主要是電氣故障嚼债。可能原因:飛剪前光電管X3對位不準及紅鋼抖動吠谢、光電管(繼電器)壞土童、光電繼電器觸點接觸不好等。
(4) 飛剪封門 若氣壓正常工坊,機械方面剎車片娜扇、氣動電磁閥完好的情況下,有可能接近開關(guān)(限位)X23 X24松動或損壞栅组、限位盤(感應(yīng)鐵片)松動雀瓢,飛剪剪切后枢析,刀片停位不好,造成飛剪封門刃麸。
3 解決措施
從以上各種失控原因分析醒叁,可看出若系元器件損壞引起,只能靠及時更換泊业,減少故障時間把沼。如限位盤松動、光電管對位不準等原因引起吁伺,則只能靠加強點巡檢饮睬,減少人為故障。光電信號抖動及限位開關(guān)性能不好是引起飛剪連剪谷培、中間剪切卦瘤、封門等的主要原因,解決飛剪失控的辦法藤侦,主要從電氣設(shè)計不合理瑰氨、PLC程序編制不合理等方面著手改進。
3.1 針對光電信號抖動造成飛剪中間剪切樊何,解決辦法可以從改進PLC編程及改裝光電繼電器觸點兩方面著手解決特血。
(1) 對光電信號抖動秀彤,可以在原PLC程序中加入防抖程序(如圖2所示),將M100笙吠、M101蛋鸡、M102常開點分別代替原程序中的飛剪前光電信號X3侍上、 軋機前光電信號X6郎哭、軋機后光電信號X7的常開點。在紅鋼抖動(光電信號X3夸研、X6邦蜜、X7,瞬時斷開1秒內(nèi))亥至,不影響PLC對飛剪的控制悼沈。因為進精軋區(qū)的兩根鋼間隔時間較短,故抖動時間設(shè)置不能太長姐扮,據(jù)現(xiàn)場實際整定為1秒絮供。
(2) 為保證光電信號的檢測準確可靠,可將現(xiàn)有的光電繼電器的觸點進行改裝,具體如下:將三副常開觸點并在一起壤靶,引出至接線端缚俏,改變現(xiàn)有的一個繼電器只用一副常開點,提高了光電輸入信號的可靠性贮乳,從而降低飛剪失控的發(fā)生忧换。
3.2 針對接近開關(guān)(限位)X23 X24的故障引起的連剪及封門,解決辦法可以從改變接近開關(guān)(限位)接入PLC輸入端及用編程器監(jiān)控限位的工作狀態(tài)兩方面著手解決饥猴。
(1) 現(xiàn)有刀片剪畢位限位X23 刀片剪畢停止位限位X24接入PLC的普通輸入端,因飛剪剪切速度(限位盤轉(zhuǎn)動)快屉胳,當(dāng)限位X23 X24性能不好或限位距感應(yīng)鐵片位置稍遠時,PLC有可能接收不到限位的輸入信號残宽。為了確保PLC能可靠地接收限位信號,需將限位X23 X24由普通輸入端改接為高速輸入端X0 X2(其輸入頻率為10KHZ)隧蜀,確保限位信號輸入PLC 可靠而不丟失。
(2) 充分利用編程器的監(jiān)控功能素矛,對輸入PLC的限位信號進行監(jiān)控漆勉。按編程器的“MNT/TEST”鍵,使編程器處在監(jiān)控M工作方式下温鸽,對限位輸入信號(也可對光電輸入信號)進行監(jiān)控,及時準確地對限位(接近開關(guān))性能的好壞做出判定涤垫,對性能不好的接近開關(guān),可作預(yù)測切蟋,及時發(fā)現(xiàn)隱患,便于在故障發(fā)生前處理隱患柄粹,減少飛剪連剪及封門故障匆绣。
3.3 改變飛剪電機(由變頻器調(diào)速)的轉(zhuǎn)速即可改變剪切速度什黑,可適當(dāng)調(diào)節(jié)切頭切尾的長度娩伴。這對于調(diào)整因氣壓不穩(wěn)而導(dǎo)致的切頭切尾長度的同步變化非常有效。
(1) 當(dāng)切頭長度變長靠牙,切尾長度變短,可適當(dāng)升高變頻器的運行頻率糜罢,使飛剪剪切速度加快,從而減短切頭長度蛹吱,加長切尾長度。
(2) 當(dāng)切頭長度變短晨每,切尾長度變長,可適當(dāng)降低變頻器運行頻率所脉,使飛剪剪切速度降低育韩,從而加長切頭長度,減短切尾長度筋讨。
4 結(jié)束語
通過以上幾項改進措施,基本上可以使電氣設(shè)計上的不合理及PLC程序上的不足所造成的30飛剪失控現(xiàn)象消除悉罕,大大提高30飛剪的作業(yè)率。減少30飛剪失控所造成的堆鋼及碎斷类早,提高了成材率。但一些元器作損壞、自然及人為因素(如光電管沒對準而檢測不到紅鋼信號)所造成的失控欣范,仍需靠加強點巡檢及各方面的配合才能減少
精軋的順利軋制起著重要作用少态。30飛剪失控所造成的堆鋼及碎斷影響軋制節(jié)奏幻妓,造成坯料的浪費,對軋鋼的成材率有較大的影響芝薇。因此有必要對30飛剪的失控原因進行分析胚嘲,并提出解決辦法。
1 30飛剪PLC的控制過程
1.1 30飛剪梯形圖
30飛剪采用FX2—80MR型PLC控制洛二,用于對紅鋼的切頭切尾及碎斷馋劈,PLC控制梯形圖如園1所示。其中:X3為飛剪前光電信號晾嘶,X23為刀片剪鋼后限位信號妓雾,X24為刀片剪完鋼后停止位限位信號,X25為手動切頭信號垒迂,X30為自動切頭尾信號相询,Y0為離合器啟動電磁閥,Y1為離合器制動電磁閥蹂甥。
1.2 PLC控制過程
飛剪剪鋼時,因慣性要先制動離合器菊车,再啟動離合器虚缘,其時差不大于1秒,否則剪鋼時剎不住車您奶,造成連剪辐轧。
(1) 自動切頭 在有鋼通過飛剪前光電管時,光電信號X3導(dǎo)通晋鼓,飛剪離合器制動電磁閥Y1導(dǎo)通鬼涂,同時延時0.11秒后飛剪離合器啟動電磁閥Y0導(dǎo)通,飛剪切頭摘链。刀片的旋轉(zhuǎn)使得刀片限位X23 X24先后導(dǎo)通瞬時(其時間為感應(yīng)鐵片通過限位的時間)羔仅,PLC內(nèi)部繼電器M23 M24也先后導(dǎo)通并自保,使得離合器電磁閥Y0 Y1先后斷開岗努,為下一次剪鋼作準備沉桌。刀片限位X23 X24通過內(nèi)部繼電器M23 M24來控制一根鋼通過飛剪時只剪切一次鋼頭(尾)。手動切頭則與光電信號X3無關(guān)算吩。
飛剪自動切尾與自動切頭基本相同留凭,只是切尾是在飛剪前光電信號X3斷開后延時0.21秒后切尾。
(2) 飛剪連剪 其操作方式有兩種,一種自動方式是在全線自動時蔼夜,若有軋機跳閘兼耀、夾送輥吐絲機跳閘及軋機內(nèi)堆鋼、軋機夾送輥間堆鋼信號且飛剪前有鋼求冷,光電信號X3導(dǎo)通時瘤运,形成連剪信號(M0導(dǎo)通),飛剪連剪遵倦。另一種手動方式是在手動連剪信號X35或手動卡斷剪信號X36導(dǎo)通時尽超,飛剪前來鋼,光電信號X3導(dǎo)通時飛剪連剪梧躺。
2 30飛剪失控的現(xiàn)狀及其原因分析
目前30飛剪失控與電氣故障有關(guān)的主要有以下幾類:飛剪不切似谁、飛剪連剪、飛剪中間剪切遣惊、飛剪封門等钓赛。針對飛剪失控的現(xiàn)狀,分別分析其原因如下:
(1) 飛剪不切 如果手動制動渠盅、啟動離合器氣動電磁閥能切勃说,則可判定為電氣上的故障」┏剑可能原因:飛剪前光電管X3及其繼電器壞或光電管對位不準痒塞、氣動電磁閥線圈壞、輸出中間繼電器壞等梢苍。
(2) 飛剪連剪 如果飛剪剎車片完好洪磕,則可判定為電氣故障』逵校可能原因:接近開關(guān)(限位)松動或損壞晋丑、限位盤(感應(yīng)鐵片)松動、軋機后光電管X7及其繼電器壞或光電管對位不準药封。
(3) 飛剪中間剪切 飛剪在紅鋼中間剪切主要是電氣故障嚼债。可能原因:飛剪前光電管X3對位不準及紅鋼抖動吠谢、光電管(繼電器)壞土童、光電繼電器觸點接觸不好等。
(4) 飛剪封門 若氣壓正常工坊,機械方面剎車片娜扇、氣動電磁閥完好的情況下,有可能接近開關(guān)(限位)X23 X24松動或損壞栅组、限位盤(感應(yīng)鐵片)松動雀瓢,飛剪剪切后枢析,刀片停位不好,造成飛剪封門刃麸。
3 解決措施
從以上各種失控原因分析醒叁,可看出若系元器件損壞引起,只能靠及時更換泊业,減少故障時間把沼。如限位盤松動、光電管對位不準等原因引起吁伺,則只能靠加強點巡檢饮睬,減少人為故障。光電信號抖動及限位開關(guān)性能不好是引起飛剪連剪谷培、中間剪切卦瘤、封門等的主要原因,解決飛剪失控的辦法藤侦,主要從電氣設(shè)計不合理瑰氨、PLC程序編制不合理等方面著手改進。
3.1 針對光電信號抖動造成飛剪中間剪切樊何,解決辦法可以從改進PLC編程及改裝光電繼電器觸點兩方面著手解決特血。
(1) 對光電信號抖動秀彤,可以在原PLC程序中加入防抖程序(如圖2所示),將M100笙吠、M101蛋鸡、M102常開點分別代替原程序中的飛剪前光電信號X3侍上、 軋機前光電信號X6郎哭、軋機后光電信號X7的常開點。在紅鋼抖動(光電信號X3夸研、X6邦蜜、X7,瞬時斷開1秒內(nèi))亥至,不影響PLC對飛剪的控制悼沈。因為進精軋區(qū)的兩根鋼間隔時間較短,故抖動時間設(shè)置不能太長姐扮,據(jù)現(xiàn)場實際整定為1秒絮供。
(2) 為保證光電信號的檢測準確可靠,可將現(xiàn)有的光電繼電器的觸點進行改裝,具體如下:將三副常開觸點并在一起壤靶,引出至接線端缚俏,改變現(xiàn)有的一個繼電器只用一副常開點,提高了光電輸入信號的可靠性贮乳,從而降低飛剪失控的發(fā)生忧换。
3.2 針對接近開關(guān)(限位)X23 X24的故障引起的連剪及封門,解決辦法可以從改變接近開關(guān)(限位)接入PLC輸入端及用編程器監(jiān)控限位的工作狀態(tài)兩方面著手解決饥猴。
(1) 現(xiàn)有刀片剪畢位限位X23 刀片剪畢停止位限位X24接入PLC的普通輸入端,因飛剪剪切速度(限位盤轉(zhuǎn)動)快屉胳,當(dāng)限位X23 X24性能不好或限位距感應(yīng)鐵片位置稍遠時,PLC有可能接收不到限位的輸入信號残宽。為了確保PLC能可靠地接收限位信號,需將限位X23 X24由普通輸入端改接為高速輸入端X0 X2(其輸入頻率為10KHZ)隧蜀,確保限位信號輸入PLC 可靠而不丟失。
(2) 充分利用編程器的監(jiān)控功能素矛,對輸入PLC的限位信號進行監(jiān)控漆勉。按編程器的“MNT/TEST”鍵,使編程器處在監(jiān)控M工作方式下温鸽,對限位輸入信號(也可對光電輸入信號)進行監(jiān)控,及時準確地對限位(接近開關(guān))性能的好壞做出判定涤垫,對性能不好的接近開關(guān),可作預(yù)測切蟋,及時發(fā)現(xiàn)隱患,便于在故障發(fā)生前處理隱患柄粹,減少飛剪連剪及封門故障匆绣。
3.3 改變飛剪電機(由變頻器調(diào)速)的轉(zhuǎn)速即可改變剪切速度什黑,可適當(dāng)調(diào)節(jié)切頭切尾的長度娩伴。這對于調(diào)整因氣壓不穩(wěn)而導(dǎo)致的切頭切尾長度的同步變化非常有效。
(1) 當(dāng)切頭長度變長靠牙,切尾長度變短,可適當(dāng)升高變頻器的運行頻率糜罢,使飛剪剪切速度加快,從而減短切頭長度蛹吱,加長切尾長度。
(2) 當(dāng)切頭長度變短晨每,切尾長度變長,可適當(dāng)降低變頻器運行頻率所脉,使飛剪剪切速度降低育韩,從而加長切頭長度,減短切尾長度筋讨。
4 結(jié)束語
通過以上幾項改進措施,基本上可以使電氣設(shè)計上的不合理及PLC程序上的不足所造成的30飛剪失控現(xiàn)象消除悉罕,大大提高30飛剪的作業(yè)率。減少30飛剪失控所造成的堆鋼及碎斷类早,提高了成材率。但一些元器作損壞、自然及人為因素(如光電管沒對準而檢測不到紅鋼信號)所造成的失控欣范,仍需靠加強點巡檢及各方面的配合才能減少
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