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提高工作效率 提高機床工作精度

  機床投產(chǎn)后肝匆,Y軸(主軸箱上下移動)一直達不到加工精度,主要有以下問題:

 ∷诚住1加工孔時旗国,孔的中心高與要求的中心高偏差大枯怖,有時竟達1mm。

 〔跛佟2加工深孔時掘楔,所加工孔軸心線傾斜,平行度達不到要求牍侧。

1.立柱 2骚美、3、5.夾緊塊 4.立柱導軌面B 6.立柱導軌面A 7.減壓閥 8.單向閥 9.電磁換向閥 10.主軸箱

圖1 機床Y軸夾緊機構(gòu)控制原理圖 

1.塞鐵 2.改進的夾緊塊

圖2 改進后的Y軸夾緊機構(gòu)控制原理圖 

1.夾緊塊本體 2.夾緊導軌 3座叙、6.活塞 4刮诅、5.銅墊板

圖3 夾緊塊結(jié)構(gòu)

  針對這兩個問題,技術(shù)人員曾對機床各導軌水平度和垂直度進行了調(diào)整契叔,效果不明顯舟窥。為此,筆者對操作者裝夾和校調(diào)工件進行了現(xiàn)場觀察和分析麸应,發(fā)現(xiàn)操作者在機床Y軸放松情況下(便于主軸箱上下移動)校調(diào)工件削仲,校調(diào)好后,將Y軸夾緊進行加工码日。這一現(xiàn)象引起筆者的注意森枪。于是在Y軸夾緊后,讓操作者再回到基準面進行校核审孽,發(fā)現(xiàn)機床主軸“上翹”了0.8mm。這說明Y軸夾緊引起了主軸偏移浑娜。機床Y軸夾緊機構(gòu)控制原理如圖1所示佑力,其中電磁換向閥9控制Y軸夾緊與放松,減壓閥7調(diào)節(jié)Y軸各導軌的潤滑壓力筋遭。夾緊塊2打颤、3、5對主軸箱3個方向夾緊漓滔。通過受力分析可知编饺,夾緊塊3對主軸偏移影響最大。

  進一步研究响驴,又發(fā)現(xiàn)主軸箱設計有一套平衡機構(gòu)透且,當主軸滑枕(W軸)向外移動時,主軸箱重心也隨著前移豁鲤。為了防止主軸“傾頭”秽誊,主軸箱上前端吊掛鋼絲自動收緊,其收緊力與機床主軸滑枕(W軸)位移量成正比跟斜,使主軸箱有“上翹”的趨勢低案,從而消除主軸滑枕下垂對加工精度的影響裹融。由此來看,主軸箱與立柱導軌結(jié)合面A辕憋、B必須有一個合理的間隙幽卜,才能實現(xiàn)平衡機構(gòu)的補償功能。當機床Y軸夾緊后寒焚,夾緊塊3(位于主軸箱頂部)使主軸箱與立柱之間產(chǎn)生一個作用力两军,又由于主軸箱與立柱在作用力方向有間隙,從而使主軸箱在Y軸夾緊后出現(xiàn)“翹頭”現(xiàn)象湘志。

  為了解決此問題备秋,筆者對機床Y軸夾緊方式和潤滑作出以下技術(shù)改進(圖2)。

  拆除夾緊塊3羽抒,其間安裝楔形塞鐵聂祈,調(diào)整塞鐵使主軸箱與立柱導軌之間留有合理間隙。

  在主軸箱上設計了一套夾緊塊蝶锋,安裝位置如圖2所示陆爽,夾緊塊的結(jié)構(gòu)見圖3。該夾緊塊采用雙面夾緊方式扳缕,其中夾緊導軌安裝在機床立柱上慌闭,其工作原理是通過夾緊塊中左、右5個活塞在壓力油的作用下躯舔,推動銅墊板使其壓在夾緊導軌上驴剔,從而達到夾緊的目的。

  夾緊后產(chǎn)生有效的作用力為 F=10pmPD2/4

  式中:F——夾緊后產(chǎn)生的有效作用力粥庄,N

  ?——銅墊板與夾緊導軌之間的摩擦系數(shù)丧失,取?=0.19

  P——夾緊塊中的壓力油工作壓力,P=2MPa

  D——活塞直徑惜互,D=80mm

  通過計算得出夾緊后產(chǎn)生的有效作用力為19000N布讹,而原夾緊機構(gòu)產(chǎn)生的有效作用力為16000N,顯然滿足機床的夾緊要求训堆。通過受力分析描验,改進的夾緊塊夾緊后使主軸箱在水平方向無作用外力。因而達到了改進的目的坑鱼。

  改進了機床Y軸的潤滑油路(圖2)帘染,使Y軸始終有油潤滑,主軸箱與立柱導軌面之間保持穩(wěn)定的油膜剛度脯阔,減少了主軸箱夾緊后對機床精度的影響夏捣。另外還增設了主軸箱對立柱導軌面A、B的潤滑油路,以減少這兩導軌面的磨損贵筹。

  改進后當機床的W軸垃批、Z軸都伸出到最大極限位置時,夾緊Y軸翼毡,測得主軸向上僅偏移了0.01mm左右枢竟,可保證零件的加工精度。


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