在實際工作中曾遇到過多次無報警的故障患朱,維修的難度較大∫氲伲現(xiàn)結(jié)合實例,將這類故障的診斷和維修方法介紹如下悬包。
1X軸不執(zhí)行自動返回參考點動作
該機床為某研究所生產(chǎn)的JCS-018立式加工中心衙猪,數(shù)控系統(tǒng)為FANUC-BESK7M。故障發(fā)生后布近,檢查CRT上無報警提示垫释,機床各部分也無報警指示。但手動X軸能夠移動撑瞧,將X軸用手動方式移至參考點后棵譬,機床又能進行正常加工显蝌,加工完成后又重復(fù)上述現(xiàn)象。
根據(jù)以上情況我們判斷:NC系統(tǒng)唠俄、伺服系統(tǒng)無故障溺硼。考慮到故障發(fā)生在X軸回參考點的過程中亮史,懷疑故障與X軸參考點的參數(shù)發(fā)生變化有關(guān)邪涕,然而,當(dāng)我們在TE方式下哩敞,將地址為F的與X軸參考點有關(guān)的參數(shù)調(diào)出檢查椭集,卻發(fā)現(xiàn)這些參數(shù)均正常。
從數(shù)控機床的工作原理可知点级,軸參考點除了與參數(shù)有關(guān)外咳龄,還與軸的原點位置、參考點位置有關(guān)宽缴。檢查機床上X軸參考點的限位開關(guān)迎反,發(fā)現(xiàn)其已因油污而失靈,即始終處于接通狀態(tài)趾迈。故當(dāng)加工程序完成后旷似,系統(tǒng)便認為已回到了參考點,因而乔煞,X軸便沒有返回參考點的動作吁朦。將該行程開關(guān)清洗、修復(fù)后渡贾,故障排除逗宜。
2自動加工過程中,A空骚、B工作臺無交換動作
該機床為匈牙利生產(chǎn)的MKC-500臥式加工中心纺讲,數(shù)控系統(tǒng)為SIEMENS820M。當(dāng)故障發(fā)生時囤屹,機床加工程序已執(zhí)行完L60子程序中的M06功能熬甚,門簾已打開,但A牺丙、B工作臺無交換動作则涯,程序處于停止狀態(tài)复局,且數(shù)控系統(tǒng)上無任何報警顯示冲簿。
從機床工作臺交換流程圖可以看出:當(dāng)A、B工作臺交換時屏糊,有兩個條件必須滿足:一是門簾必須打開吓缴;二是工作臺應(yīng)處于放松狀態(tài)并升起寇淑。檢查上述兩條件:(1)門簾已打開,條件滿足少迁。(2)工作臺未升起兆婆,條件不滿足,即工作臺仍處于夾緊狀態(tài)遏貌。由機床使用說明書知:旋轉(zhuǎn)工作臺的夾緊與放松均與SP03壓力繼電器有關(guān)婿哥,且SP03壓力繼電器所對應(yīng)的PLC輸入點為E9.0。當(dāng)該機床處于正常加工狀態(tài)時获玻,旋轉(zhuǎn)工作臺被夾緊酣矮,E9.0=1;當(dāng)機床處于交換狀態(tài)時缕兄,旋轉(zhuǎn)工作臺放松颅挟,E9.0=0,準備進行A弓洒、B工作臺交換而芥。根據(jù)其工作原理,要使工作臺交換膀值,須使E9.0=0棍丐,工作臺放松,即使SP03壓力繼電器斷開沧踏。
我們發(fā)現(xiàn)SP03壓力繼電器因油污而導(dǎo)致失靈骄酗。將其清洗修復(fù)后,調(diào)整到工作臺交換時悦冀,E9.0=0趋翻;工作臺加工時,E9.0=1盒蟆。故障排除踏烙。
3在自動加工中機械手不換刀
該機床為某研究所生產(chǎn)的KT1400立式加工中心,數(shù)控系統(tǒng)為FANUC0系統(tǒng)历等。檢查發(fā)現(xiàn)讨惩,機械手在自動控制方式下不換刀,也無任何報警寒屯。而在手動方式下能換刀荐捻,換刀后又能繼續(xù)進行自動加工。
根據(jù)上述檢查下桃,我們判斷數(shù)控系統(tǒng)昨镊、伺服系統(tǒng)均無故障。考慮到刀庫電機及機械手的動作由富士變頻器單獨控制梁捉,故將檢查重點放在變頻器上追粉。觀察手動狀態(tài)時刀庫和換刀動作均準確無誤。觀察自動狀態(tài)箍属,刀庫旋轉(zhuǎn)正常短硼,而換刀不正常。檢查NC控制信號已經(jīng)發(fā)出公上,且控制接觸器也已吸合自幕,說明換刀信號已送入變頻器。檢查變頻器的工作情況幌扁,發(fā)現(xiàn)在手動換刀時霸瘾,其工作頻率為35Hz,而在自動換刀時其工作頻率只有2Hz通熄。在這樣低的頻率下唆涝,機械手當(dāng)然不能執(zhí)行正常的換刀動作。究其故障產(chǎn)生的原因為機械手正在換刀時唇辨,變電站突然停電廊酣,造成換刀時機械手卡死,恢復(fù)供電后赏枚,便出現(xiàn)上述故障亡驰。將其頻率重新設(shè)定為35Hz之后,故障排除饿幅,機械手恢復(fù)正常凡辱。
4旋轉(zhuǎn)工作臺在升降或旋轉(zhuǎn)過程中,發(fā)生奇數(shù)定位正確栗恩,偶數(shù)定位不準
機床與系統(tǒng)如故障2中所述透乾。故障發(fā)生后,機床無任何報警磕秤,當(dāng)定位不準時乳乌,機床不能工作,但將工作臺重新升降一次后景姓,定位又正確了赴碘,機床又能繼續(xù)進行工作。根據(jù)該故障現(xiàn)象瘫盹,我們懷疑是旋轉(zhuǎn)工作臺電動機上的旋轉(zhuǎn)編碼器松動或定位不準所造成鸡视。但反復(fù)調(diào)節(jié)旋轉(zhuǎn)編碼器以及修改與旋轉(zhuǎn)編碼器有關(guān)的參數(shù),均不能排除故障也较。
該驅(qū)動系統(tǒng)與刀庫電動機驅(qū)動系統(tǒng)相同酒半,我們采用替換法進行交換薯舆。當(dāng)將刀庫驅(qū)動系統(tǒng)換到旋轉(zhuǎn)工作臺后,故障消除发液。而將旋轉(zhuǎn)工作臺驅(qū)動系統(tǒng)換到刀庫后帜贝,刀庫便發(fā)生找不到正確刀號的故障筐成。通過這樣檢查焊辈,我們便確定工作臺驅(qū)動系統(tǒng)發(fā)生了故障。該驅(qū)動系統(tǒng)為SIMODRIVE611-A進給驅(qū)動裝置谣皇。通過查閱該驅(qū)動系統(tǒng)手冊及對該驅(qū)動系統(tǒng)故障的分析势送,一致認為:該驅(qū)動裝置無硬件故障。上述故障的發(fā)生主要是由于長期運行后機械運動部件磨損朴沿,電氣元件性能變化等原因猜谚,引起伺服系統(tǒng)與被拖動的機械系統(tǒng)沒有實現(xiàn)最佳匹配所致。由技術(shù)資料可知:這種情況可以通過調(diào)節(jié)速度控制器的比例系數(shù)KP和積分時間TN赌渣,來使伺服系統(tǒng)達到既有較高的動態(tài)響應(yīng)特性魏铅,而又不振蕩的最佳工作狀態(tài)。我們參考刀庫電動機驅(qū)動裝置上的KP刻度和TN刻度對旋轉(zhuǎn)工作臺驅(qū)動系統(tǒng)進行微調(diào)后坚芜,故障得以排除览芳。
無報警故障在數(shù)控機床的故障中占有較大的比例。故障的產(chǎn)生通常是由于電源電壓鸿竖、液壓沧竟、氣動、油污缚忧、環(huán)境溫度等外部條件的影響所致悟泵。如本文中故障1、2闪水、3所述糕非。另外,數(shù)控機床在使用較長時間后嬉哥,由于元器件老化筛毡、機械零件磨損,也將使系統(tǒng)與機械部分的匹配產(chǎn)生問題骂间,而導(dǎo)致無報警故障的產(chǎn)生敢铲,如本文故障4所述。因此伞买,重視數(shù)控機床的使用環(huán)境垮软,加強對數(shù)控機床的維護保養(yǎng),是減少無報警故障發(fā)生機率的根本途徑肯坊,是保證數(shù)控機床正常工作的重要手段伊屈。
聲明:本網(wǎng)站所收集的部分公開資料來源于互聯(lián)網(wǎng)觅符,轉(zhuǎn)載的目的在于傳遞更多信息及用于網(wǎng)絡(luò)分享,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責(zé)濒勤,也不構(gòu)成任何其他建議深吠。本站部分作品是由網(wǎng)友自主投稿和發(fā)布、編輯整理上傳屎唠,對此類作品本站僅提供交流平臺桑孩,不為其版權(quán)負責(zé)。如果您發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站上所用視頻框冀、圖片流椒、文字如涉及作品版權(quán)問題,請第一時間告知明也,我們將根據(jù)您提供的證明材料確認版權(quán)并按國家標準支付稿酬或立即刪除內(nèi)容宣虾,以保證您的權(quán)益!聯(lián)系電話:010-58612588 或 Email:editor@mmsonline.com.cn温数。
- 暫無反饋
編輯推薦
- 2025新年特刊:打造新質(zhì)生產(chǎn)力,智啟未來新篇章
- 定義制造業(yè)未來的數(shù)控加工中心技術(shù)專題
- 航空航天及交通領(lǐng)域先進制造技術(shù)應(yīng)用專題
- 解碼消費電子產(chǎn)品生產(chǎn)的數(shù)字化之路技術(shù)專題
- 精密智能機床憨募,助力制造升級技術(shù)專題
- 汽車輕量化驅(qū)動下的零部件加工應(yīng)用專題
- 高性能銑刀實現(xiàn)高精加工生產(chǎn)技術(shù)專題
- 航空航天發(fā)動機解決方案專題
- 高效齒輪加工生產(chǎn)技術(shù)方案專題
- 金屬加工液的性能不止?jié)櫥夹g(shù)應(yīng)用專題