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數(shù)控機(jī)床限位報(bào)警原因分析與處理

  由于機(jī)床數(shù)控系統(tǒng)種類(lèi)繁多伸四、設(shè)備形態(tài)結(jié)構(gòu)各異掸掸、設(shè)計(jì)方式多種多樣棕诵、故障現(xiàn)象千差萬(wàn)別湿弦,維護(hù)好數(shù)控設(shè)備是具有相當(dāng)難度的工作瓤漏。在掌握了機(jī)械結(jié)構(gòu)及電氣控制原理的同時(shí),必須合理分析颊埃,靈活運(yùn)用蔬充,善于總結(jié),才能起到事半功倍的收效。立足于原理饥漫,由易到難地去縮小故障范圍并排除榨呆。為了保障機(jī)床地運(yùn)行安全,機(jī)床的直線(xiàn)軸通常設(shè)置有軟限位(參數(shù)設(shè)定限位)和硬限位(行程開(kāi)關(guān)限位)兩道保護(hù)“防線(xiàn)”拍斜。限位問(wèn)題是數(shù)控機(jī)床常見(jiàn)故障之一行删,相關(guān)資料提及較少。以下就導(dǎo)致“限位報(bào)警”的主要原因作一些分析和說(shuō)明惹炕。

  一偶嘁、相關(guān)控制電路斷路或限位開(kāi)關(guān)損壞

  此原因引起“限位報(bào)警”發(fā)生率相對(duì)較高,由于外部元器件受環(huán)境影響較大睦氧,如機(jī)械碰撞是龟、積塵、腐蝕世砰、摩擦等因素的影響后匀,易于導(dǎo)致相關(guān)限位開(kāi)關(guān)本身?yè)p壞及控制電路斷路,同時(shí)產(chǎn)生“限位報(bào)警”信息友合。也遇見(jiàn)超程開(kāi)關(guān)壓合后不能復(fù)位的情況论赋。這類(lèi)故障的處理比較直接,把損壞的開(kāi)關(guān)听誓、導(dǎo)線(xiàn)修復(fù)好或更換即可催杆。導(dǎo)線(xiàn)斷路或接觸不良時(shí)需仔細(xì)地校線(xiàn)和觀察,如:一臺(tái)XK755數(shù)控銑床瑞你,采用FANUC 0-M數(shù)控系統(tǒng)酪惭。在加工過(guò)程中,突然出現(xiàn)“X+者甲、X-春感、Y+、Y-硬限位”報(bào)警虏缸,而實(shí)際上機(jī)床在正常的加工范圍內(nèi)鲫懒。根據(jù)上述現(xiàn)象,估計(jì)線(xiàn)路接觸不良或斷路可能性最大刽辙,測(cè)量電器柜中接線(xiàn)排上供給限位電路的24V電壓窥岩,壓值正常。按照線(xiàn)路走向逐一查找宰缤,在用手旋動(dòng)床體右側(cè)的一個(gè)線(xiàn)路接頭時(shí)颂翼,發(fā)現(xiàn)屏幕上報(bào)警瞬間消失,在松手間報(bào)警復(fù)現(xiàn)慨灭。于是朦乏,拆下該接頭,仔細(xì)檢查發(fā)現(xiàn)里面焊接的兩根導(dǎo)線(xiàn)已經(jīng)脫落,在用手向里面旋動(dòng)的過(guò)程中可以讓導(dǎo)線(xiàn)斷路的兩端碰觸罗炸,所以有上述變化現(xiàn)象化歪。重新焊接好接頭后,機(jī)床恢復(fù)正常么歹。

  二敛档、操作不規(guī)范,誤動(dòng)作或機(jī)床失控

  其中橱序,主要以引起硬限位報(bào)警為主唠延,一般來(lái)說(shuō),通過(guò)直接補(bǔ)救措施方能進(jìn)行恢復(fù)疫橘,利用機(jī)床本身的超程解除功能或短接法是日常維護(hù)的慣用方法袜簇。為了贏得寶貴的生產(chǎn)時(shí)間,在處理過(guò)程中我們應(yīng)緊緊抓住設(shè)備及系統(tǒng)的個(gè)體特點(diǎn)癌玩,尋找具可靠性的捷徑枷量,靈活快速地解決問(wèn)題。

  1污益、根據(jù)機(jī)床結(jié)構(gòu)特點(diǎn)進(jìn)行處理

  絕大多數(shù)機(jī)床都設(shè)置有“超程解除”觸點(diǎn)桃熄,一旦出現(xiàn)“硬限位”報(bào)警,在確認(rèn)硬限位開(kāi)關(guān)被壓合后型奥,使該觸點(diǎn)閉合并在手動(dòng)方式下向相反方向移出限位位置瞳收,即解除報(bào)警;也有少數(shù)沒(méi)有設(shè)置該按鈕厢汹,此時(shí)應(yīng)在相應(yīng)的點(diǎn)上采取等效短接措施螟深,即強(qiáng)制滿(mǎn)足條件,然后將機(jī)床移出限位位置烫葬。

  如:一臺(tái)進(jìn)口的HX-151型立式五坐標(biāo)加工中心界弧。出現(xiàn)“X軸硬限位”報(bào)警,該加工中心未設(shè)置“超程解除”按鈕搭综。由于機(jī)床結(jié)構(gòu)原因垢箕,X+向的限位開(kāi)關(guān)安裝位置“隱蔽”,必須移開(kāi)踏板并拆掉護(hù)板兑巾,需要花費(fèi)大量時(shí)間和精力条获,延誤生產(chǎn)。因此蒋歌,采取在電器柜中接線(xiàn)排上短接相應(yīng)端號(hào)等電勢(shì)點(diǎn)的辦法罪焰,即短接該機(jī)床接線(xiàn)排上的3230和3232兩點(diǎn)(也可直接在PLC的輸入點(diǎn)A305.3和A306.6間短接),并將機(jī)床移回行程范圍以?xún)?nèi)冕泡,故障排除佩捎。

  2、抓住數(shù)控系統(tǒng)功能局限及特性

  在日常維護(hù)中刑评,我們也碰到由于受數(shù)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)軟件的限制出現(xiàn)比較特殊的情況哑辐。對(duì)于該類(lèi)問(wèn)題的處理,必須全面掌握某個(gè)數(shù)控系統(tǒng)的個(gè)體特點(diǎn)及性能且恼。在探索妹髓、總結(jié)的同時(shí),要作好記錄捉寻,有條件應(yīng)接受一些必要的技術(shù)培訓(xùn)姜筋。

  如:由我廠(chǎng)技術(shù)人員自行設(shè)計(jì)的葉片噴丸經(jīng)濟(jì)型數(shù)控機(jī)床,控制X硼洁、Y伯板、Z、A四軸(其中A軸為旋轉(zhuǎn)軸)欢策,數(shù)控系統(tǒng)為西南自動(dòng)化研究所開(kāi)發(fā)的圣維(Swai)M2000吆寨,采用開(kāi)環(huán)控制方式。出現(xiàn)以下兩例具代表性的故障現(xiàn)象:

 〔瓤堋(1)由于操作不當(dāng)啄清,機(jī)床面板左下角顯示為Y向“硬限位”,+Y行程開(kāi)關(guān)已被壓合俺孙,且硬限位紅色指示燈亮辣卒。在手動(dòng)方式下,無(wú)法向相反方向移出限位位置睛榄。

  處理方法及原因:采取慣用的移出和短接方法不能排除故障荣茫,因報(bào)警未清除,在手動(dòng)或手輪方式下對(duì)Y軸移動(dòng)操作已無(wú)效懈费。在沒(méi)有找出其它可能原因的情況下计露,懷疑到數(shù)控系統(tǒng)問(wèn)題,然而憎乙,此時(shí)數(shù)控系統(tǒng)并無(wú)任何死機(jī)或紊亂的征兆票罐,且其它各軸都能正常運(yùn)動(dòng)。決定將+Y行程限位開(kāi)關(guān)短接泞边,關(guān)斷機(jī)床電源并稍等片刻颖喧,然后重新啟動(dòng)機(jī)床,發(fā)現(xiàn)報(bào)警信息消失顾惹,紅色指示燈熄滅铅坚,再將機(jī)床移出限位位置,最后取消短接線(xiàn)厉亥,一切恢復(fù)正常兰斑,事實(shí)上笤卡,經(jīng)過(guò)故障多次發(fā)生時(shí)的處理情況,我們認(rèn)識(shí)到本故障是由于該數(shù)控系統(tǒng)對(duì)上一坐標(biāo)位置在通電的情況下具有保持記憶的功能修暑。

 ⊙薄(2)機(jī)床操作面板CRT左下角報(bào)警信息顯示為“硬限位“,硬限位紅色指示燈并未亮奥唯,機(jī)床實(shí)際位置離硬限位開(kāi)關(guān)還有很遠(yuǎn)的距離捷夜。同時(shí),機(jī)床坐標(biāo)數(shù)顯值接近99999999的最大值商贾,該軸向無(wú)法移動(dòng)非震。

  處理方法:針對(duì)上述現(xiàn)象,首先判斷為坐標(biāo)值已出現(xiàn)數(shù)據(jù)溢出,超出了機(jī)床記憶的限位值,在累積越來(lái)越大的情況下竖配,必須使坐標(biāo)數(shù)據(jù)全部清零處理。該系統(tǒng)機(jī)械坐標(biāo)清零步驟如下:①在主頁(yè)面下進(jìn)入“監(jiān)控“菜單受扳;②頁(yè)面內(nèi)容部分無(wú)任何類(lèi)容顯示,不用理會(huì)(被隱藏)兔跌,進(jìn)入第二項(xiàng)“從機(jī)監(jiān)控”勘高;③接下來(lái)按第三項(xiàng)“F3”,此時(shí)可見(jiàn)各軸機(jī)床坐標(biāo)都為零坟桅,報(bào)警已經(jīng)清除华望。特別注意,機(jī)床必須重新回參考點(diǎn)建立機(jī)床坐標(biāo)系仅乓,出現(xiàn)該情況是由于數(shù)控系統(tǒng)功能程序的限制赖舟。在處理時(shí)應(yīng)結(jié)合上面第(1)點(diǎn)的特征。

  三夸楣、回參考點(diǎn)過(guò)程失敗宾抓,引起限位

  比較高檔的數(shù)控系統(tǒng)通常都可以利用方便靈活的參數(shù)修正功能來(lái)維護(hù)機(jī)床,如果機(jī)床實(shí)際位置未超過(guò)限位位置而出現(xiàn)限位報(bào)警忱确,首先應(yīng)細(xì)心查看是否因行程的參數(shù)丟失或改變的可能屏商。針對(duì)參數(shù),最典型的事例是某些機(jī)床在回參考點(diǎn)時(shí)易出現(xiàn)軟限位報(bào)警唐耿,而機(jī)床實(shí)際位置離參考點(diǎn)有一定距離犹蝇。此時(shí),在機(jī)床硬限位功能完好的情況下囤嗡,根據(jù)機(jī)床報(bào)警時(shí)的停止點(diǎn)離基準(zhǔn)點(diǎn)標(biāo)記位移大小適當(dāng)將軟限位參數(shù)值修改大(有時(shí)需設(shè)定到最大值或取消昵斤,應(yīng)視其情況),待機(jī)床重新回參考點(diǎn)正常后需將軟限位設(shè)定還原缤滑。另外困邪,在更換一些牽涉到行程的設(shè)備后(如電機(jī)勃谎、軸聯(lián)結(jié)、絲杠等)业馒,其間隙蔓嚷、位移易發(fā)生一定變動(dòng),也有可能出現(xiàn)回參考點(diǎn)失敗愧理,同時(shí)產(chǎn)生“限位報(bào)警”。

  如:一臺(tái)寧江機(jī)床有限公司制造的THM6350臥式加工中心折柠,數(shù)控系統(tǒng)為FANUC 0i-MA宾娜。在回參考點(diǎn)過(guò)程中,Y軸出現(xiàn)報(bào)警信息為“507 OVER TRAVEL +X”扇售,有減速過(guò)程前塔,反復(fù)操作不能回參考點(diǎn),并出現(xiàn)同樣的報(bào)警信息承冰,該加工中心采用的擋塊方式回參考點(diǎn)华弓。

  分析與處理:可以看出,該故障的根本原因不是硬限位本身困乒。那么是否在減速后歸基準(zhǔn)點(diǎn)標(biāo)記脈沖不出現(xiàn)寂屏。如果是這樣,有兩種可能:一是光柵在歸基準(zhǔn)點(diǎn)過(guò)程中沒(méi)有發(fā)現(xiàn)歸基準(zhǔn)點(diǎn)脈沖信號(hào)娜搂,或歸基準(zhǔn)點(diǎn)標(biāo)記失效迁霎,或由基準(zhǔn)點(diǎn)標(biāo)記選擇的歸基準(zhǔn)點(diǎn)脈沖在傳輸或處理過(guò)程中丟失,或測(cè)量系統(tǒng)硬件故障對(duì)歸基準(zhǔn)點(diǎn)脈沖信號(hào)無(wú)鑒別或處理能力百宇。二是減速開(kāi)關(guān)與歸基準(zhǔn)點(diǎn)標(biāo)記位置錯(cuò)位考廉,減速開(kāi)關(guān)復(fù)位后,沒(méi)有出現(xiàn)基準(zhǔn)點(diǎn)標(biāo)記水搀。對(duì)相關(guān)參數(shù)逐一檢查無(wú)改變和丟失的情況涛帐。用手直接壓下各開(kāi)關(guān),在PMC地址X1009. 0 中確減速信號(hào)由“0”變?yōu)椤?”沟智,說(shuō)明功能完好梯匠,根據(jù)故障現(xiàn)象,超程信號(hào)也完好啡洁,重點(diǎn)應(yīng)檢查基準(zhǔn)點(diǎn)信號(hào)誓胆,排除因信號(hào)丟失或元器件損壞的可能。其減速開(kāi)關(guān)送服、參考點(diǎn)開(kāi)關(guān)的距離已經(jīng)由廠(chǎng)家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定庸飘,參考計(jì)數(shù)器容量和標(biāo)準(zhǔn)一致,一般在維護(hù)過(guò)程中不做變動(dòng)或修改炼杉。先不忙采用跟蹤法去確定上面分析的第一點(diǎn)可能原因瞒帜,先遵循由易到難的原則去考慮問(wèn)題假棉。看是否由于基準(zhǔn)點(diǎn)標(biāo)記的識(shí)別能力已經(jīng)下降或喪失所致征绸。決定將參數(shù)1425(碰減速擋塊后FL速度)的X值由原來(lái)的200修改成100久橙,為保證各軸運(yùn)動(dòng)平衡,將其它軸的FL速度同時(shí)設(shè)定為100 管怠,試回參考點(diǎn)淆衷,機(jī)床恢復(fù)正常,這種設(shè)想得到了驗(yàn)證渤弛。因此祝拯,造成該故障的原因是由于基準(zhǔn)點(diǎn)標(biāo)記識(shí)別能力已經(jīng)降低,導(dǎo)致機(jī)床回參考點(diǎn)失敗直到壓合硬限位她肯。

  四佳头、機(jī)床參數(shù)受外界干擾發(fā)生改變或丟失

  這一方面,主要以軟限位參數(shù)為常見(jiàn)晴氨。車(chē)間電源質(zhì)量差康嘉、加工環(huán)境惡劣、雷電籽前、屏蔽措施不到位等外部因素非常容易導(dǎo)致數(shù)控機(jī)床的各種參數(shù)發(fā)生變化或丟失亭珍。在把參數(shù)恢復(fù)的同時(shí),必須查清引起故障的直接原因枝哄,采取補(bǔ)救措施唠陈。

  一臺(tái)臥式加工中心,采用FANUC 0i-MA數(shù)控系統(tǒng)骂妻,在加工過(guò)程中出現(xiàn)“501 OVER TRAVEL –X”锭泼,即負(fù)向超程,機(jī)床機(jī)械坐標(biāo)的數(shù)顯值遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出設(shè)定值-99999999~+99999999的范圍(單位:μm)篡氯,而實(shí)際機(jī)床在行程范圍內(nèi)焦凶。

  處理方法:由上述現(xiàn)象看出,機(jī)床數(shù)顯數(shù)據(jù)因干擾發(fā)生了變化且超出軟限位設(shè)定范圍即耕。進(jìn)入?yún)?shù)畫(huà)面修改參數(shù)1320叁垫、1321(Y軸存儲(chǔ)式行程檢測(cè)負(fù)方向邊界的坐標(biāo)值)。接下來(lái)克导,將參數(shù)1320設(shè)定為小于參數(shù)1321符貌,行程認(rèn)為是無(wú)窮大,不進(jìn)行存儲(chǔ)式行程檢測(cè)1的檢測(cè)肪斗。關(guān)機(jī)重新啟動(dòng)機(jī)床并回參考點(diǎn)钾排,然后將1320和1321的參數(shù)恢復(fù)為修改前的坐標(biāo)值。另一方面共螺,必須找到引起數(shù)據(jù)變化的直接原因该肴,并即時(shí)排除情竹,以防止故障再次發(fā)生造成更嚴(yán)重的后果。本次故障最后確認(rèn)是受到雷電的干擾所致匀哄。

  五秦效、坐標(biāo)系和數(shù)控程序的影響

  加工程序的編制必須嚴(yán)格考慮機(jī)床的加工范圍,在加工過(guò)程中涎嚼,一旦刀具進(jìn)入禁止區(qū)域阱州,便出現(xiàn)行程(軟行程和硬行程)限位報(bào)警。一種情況是程序坐標(biāo)值因操作不當(dāng)被改大(通過(guò)軟件嚴(yán)格模擬對(duì)程序過(guò)濾式檢查不存在)法梯,另一方面是因機(jī)床的加工坐標(biāo)系(G54~G59)參數(shù)設(shè)置不當(dāng)苔货,在走相對(duì)坐標(biāo)時(shí),超出行程范圍鹊汛。

  如:一臺(tái)VMC1000C立式加工中心,設(shè)置好加工坐標(biāo)系和各補(bǔ)償參數(shù)后阱冶,機(jī)床一運(yùn)行程序便出現(xiàn)“OVER TRAVEL –Y”報(bào)警刁憋,即Y軸負(fù)向硬限位。同時(shí)能眠,未執(zhí)行換刀語(yǔ)句(M06)便直接執(zhí)行到插補(bǔ)語(yǔ)句嫁潦,且刀具路徑不對(duì)。

  處理過(guò)程:顯然糖窃,此處硬限位報(bào)警只是一種提示近殖,在確認(rèn)了系統(tǒng)參數(shù)和加工程序無(wú)任何異常后,決定進(jìn)一步確認(rèn)位置環(huán)是否完好烦优×庋猓空運(yùn)行以G54為加工坐標(biāo)系的另一段數(shù)控程序,機(jī)床工作正常萤掷,排除了位置環(huán)存在故障的可能理促。故障范圍縮小到了加工坐標(biāo)系上。將G58上設(shè)置的坐標(biāo)值設(shè)置到G54上焊轴,同時(shí)將原來(lái)程序中G54修改成G58控栓,試加工修改加工坐標(biāo)系后的程序一切正常。到此相梭,基本判定為G58存在問(wèn)題辽乎,通常情況下G54~G59建立坐標(biāo)系功能出現(xiàn)故障為數(shù)不多。根據(jù)由易到難的原則涂滴,首先認(rèn)為是G58中設(shè)置的坐標(biāo)系沒(méi)有被系統(tǒng)接受友酱,而是記憶成為另外的數(shù)據(jù),從路徑不對(duì)這一點(diǎn)可以看出柔纵。于是我們采用清除數(shù)據(jù)粹污、重新輸入的辦法段多,試運(yùn)行機(jī)床恢復(fù)正常,證明判定是正確的壮吩。本次故障是由于不規(guī)范的輸入數(shù)據(jù)进苍,使機(jī)床坐標(biāo)系數(shù)據(jù)受影響,導(dǎo)致機(jī)床出現(xiàn)超程報(bào)警鸭叙。


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