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機床主軸制動控制方式的改進設計

  1.引言

  通常機床主軸電動機制動時挑势,采用的是能耗制動方式妨宙,使電動機AB相輸入直流電源凳慈。 

  采用能耗制動方式使主軸電動機停止,主軸在低檔位低速旋轉時碗昭,大約需要0.5s侄突,在高檔位高速旋轉時,大約需要2.5s体笨。目前涎狐,采用的主軸電動機制動方法如圖1所示,先斷開KM1烧啊,再閉合開關KM2赐汤,從而斷開三相交流電源,接通直流電源端杂,延時2.5s刨紊,認定主軸電動機停止旋轉,然后進行換刀或其它動作纬傲。 

  主軸以不同的速度旋轉時满败,采用能耗制動方式使主軸停止所需要的時間不同,采用同樣的能耗制動時間叹括,延長無意義的加工輔助時間算墨,降低了機床工作效率。另外汁雷,一旦開關KM2不能可靠閉合米同,或者直流電源保險斷開不能正常提供直流電,則主軸電動機只能在摩擦力的作用下減速摔竿,制動時間需要很長面粮,但延時2.5s后,機床數控系統(tǒng)仍然認定主軸電動機已經停止旋轉继低,此時機床進行換刀或其它動作容易造成事故熬苍。 

  因此,我們對機床主軸制動控制方式進行了改進設計袁翁,判斷主軸旋轉狀態(tài)柴底,不采用延時2.5s,即認定主軸電動機停止旋轉的控制方式盔雷,而是實時監(jiān)控主軸旋轉狀態(tài)牺闪,當主軸旋轉低于一定轉速時,立即發(fā)出主軸停止完了信號篱汤。 

  2 主軸轉速監(jiān)測方案

  在電動機的同步傳動軸上安裝一塊條形鐵片扼漓,和電動機同步旋轉,由接近開關對其檢測铃越,每轉檢測到兩個脈沖信號醒屠,通過對脈沖信號的檢測而得知其轉速。檢測脈沖信號有兩種方案。 

  第一方案:在一定周期Tp內讀取脈沖信號的個數N橘谐,PLC是一種順序控制器父绿,它的程序是由前到后一步一步執(zhí)行,每執(zhí)行完一遍為一個掃描周期陋疑,然后從頭開始循環(huán)執(zhí)行畅廷。假如程序有2000步,每步執(zhí)行時間周期為30μs泉钮,則程序的掃描周期約60ms狠持,掃描頻率約16Hz,能夠準確檢測出的脈沖頻率應低于8Hz瞻润,當轉速的脈沖頻率大于16Hz喘垂,即轉速n≥480r/min時,PLC受其掃描頻率的影響绍撞,不能準確檢測出脈沖的個數正勒,情況不好時,會出現高速時檢測的脈沖個數很少傻铣,誤判為電動機基本停止而進行下面動作章贞,造成事故。此種方案只適用于主軸低速旋轉狀態(tài)的監(jiān)測非洲。 

  第二種方案:檢測脈沖信號持續(xù)為“0”或“1”的時間T鸭限,當n<60r/min時,發(fā)出主軸停止完了信號两踏。由于PLC程序執(zhí)行過程的延時败京,數控系統(tǒng)收到主軸停止信號,并執(zhí)行下面動作時梦染,主軸已完全停止旋轉冒侧,n=60r/min所對應脈沖信號持續(xù)為“0”或“1”的時間T為0.25s,因此我們把檢測脈沖信號的計時器設定為0.25s抄刁。同樣高速時也會出現脈沖測不準的情況阿赞,但不管情況多壞,在0.25s的時間內“0”或“1”至少變化一次祈哆,因此可以準確地判斷主軸是否停止旋轉漩跋。此方案可以適用于主軸高速或低速旋轉時主軸制動狀態(tài)的檢測。在實際應用中帆速,我們采用了此方案阁檀。

  3 PLC實現主軸能耗制動的控制方法

  PLC設計程序中,X20.0為轉速脈沖信號的輸入谣泄,M05為主軸停止信號声屯,Y50.0為主軸停止完了信號。 

  兩個計時器TM1褂圣、TM2分別判斷X20.0脈沖信號持續(xù)為“0”或“1”的時間是否達到設定的時間去园,只要有一個時間到達,即R100.1或R100.2變“1”懊悯,導致R100.3變“1”蜓谋,此時M05為“1”,導致Y50.0輸出“1”炭分,則發(fā)出主軸制動完了信號桃焕,實現了主軸停止的準確判斷。

  4 結束語

  我們采用改進的控制方式用PLC控制機床主軸的制動捧毛,能夠可靠地判別機床主軸的旋轉狀態(tài)观堂,避免了機床的誤動作,節(jié)約了主軸加工的輔助時間呀忧,使機床的保護性能更趨于完善师痕。


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