數(shù)控機(jī)床出現(xiàn)換刀故障的處理:
1彰派、故障現(xiàn)象:
一臺(tái)配用FANUC-0MC系統(tǒng)的加工中心經(jīng)數(shù)控改裝盹火,使用一段時(shí)間后出現(xiàn)換刀故障,刀插入主軸刀孔時(shí)司终,出現(xiàn)錯(cuò)位機(jī)床上無任何報(bào)警信息哗衫。
2、分析及修復(fù)過程:在對(duì)機(jī)床故障進(jìn)行了仔細(xì)的觀察后卧他,發(fā)現(xiàn)造成刀具插入錯(cuò)位是因主軸定向后又偏離了原先的位置示婉。在使用手動(dòng)方式檢查主軸定向時(shí)發(fā)現(xiàn)有一個(gè)奇怪的現(xiàn)象:主軸在定向完成后位置是正確的,當(dāng)用手去動(dòng)一下主軸時(shí)胆建,主軸會(huì)慢慢地向施力的相反方向轉(zhuǎn)動(dòng)一小段距離烤低。逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)時(shí)在定向完成后只轉(zhuǎn)一點(diǎn),在加力向順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)后能返回到原先的位置笆载。為了確認(rèn)電氣部分是否正常扑馁,在主軸定向后檢查了有關(guān)的信號(hào)均正常。由于定向控制是通過編碼器進(jìn)行檢測(cè)的宰译,因此對(duì)編碼器產(chǎn)生了懷疑檐蚜。對(duì)該部分的電氣和機(jī)械聯(lián)接進(jìn)行檢查,當(dāng)將編碼器從主軸上拆開后即發(fā)現(xiàn)編碼器上的聯(lián)軸器止退螺絲松動(dòng)已向后移,因而出現(xiàn)工作時(shí)編碼器與檢測(cè)齒輪不能同步闯第,使主軸的定向位置不準(zhǔn)市栗,造成換刀錯(cuò)位故障。
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