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改進儲罐安裝工藝消除焊接“小尾巴”

在大型金屬儲罐正裝法施工中叁垫,全位置自動焊技術(shù)有著廣泛的應用蛉拙。但在儲罐壁板立縫焊接時厕宗,每道焊縫的兩端均留有約30厘米左右的焊縫,施工中俗稱“小尾巴”毡泻。

大型儲罐正裝法安裝技術(shù)胜茧,由于安裝工法合理,焊接質(zhì)量可靠仇味,焊道外觀成型好呻顽,施工效率高,近幾年在國內(nèi)普遍采用区为。在焊接過程中喇纬,由于采用內(nèi)腳手架操作平臺,固定罐壁板的工藝板限制著焊槍行程嫂衅,焊接時每道焊縫均留有“小尾巴”凯书。待焊接設(shè)備移去后,要對焊道接頭處的清口進行打磨處理灌龄,然后采用手把焊作業(yè)咬恨。該焊道距離雖短,但由于處于丁字口位置文鸽,很容易產(chǎn)生焊接缺陷邀漩,造成返修,影響焊接質(zhì)量和進度纹词。

為解決這一問題绿踱,管道三公司改進安裝工藝,采取外腳手架施工平臺残匈;罐體立板的弧板由“外固定”改為“內(nèi)固定”菲藏,不影響焊車在壁板上的行走视事;調(diào)整焊機的行走距離,使焊槍的行程足以到達壁板的兩端庆揩,以滿足焊槍的工作需要俐东;在丁字口起弧點適當加大焊接電流、調(diào)整焊接速度盾鳞,使得熔池的鐵水完全熔合等措施犬性。從目前設(shè)備運行情況來看,焊接效果良好腾仅,焊機不再留下“小尾巴”,環(huán)縫焊接質(zhì)量合格率達到100%套利,罐體焊接合格率提高到98.1%推励,焊接質(zhì)量明顯提升。

此技改措施在舟山儲罐建設(shè)施工單位中得到了推廣應用


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