數(shù)控機床無報警故障四例
1x軸不執(zhí)行自動返回參考點動作
該機床為某研究所生產(chǎn)的jcs-018立式加工中心世杀,數(shù)控系統(tǒng)為fanuc-besk7m氯鲫。故障發(fā)生后囱悴,檢查crt上無報警提示,機床各部分也無報警指示赤朽。但手動x軸能夠移動稿辙,將x軸用手動方式移至參考點后,機床又能進行正常加工气忠,加工完成后又重復(fù)上述現(xiàn)象邻储。
根據(jù)以上情況我們判斷:nc系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)無故障旧噪《帜龋考慮到故障發(fā)生在x軸回參考點的過程中脓匿,懷疑故障與x軸參考點的參數(shù)發(fā)生變化有關(guān),然而宦赠,當我們在te方式下陪毡,將地址為f的與x軸參考點有關(guān)的參數(shù)調(diào)出檢查,卻發(fā)現(xiàn)這些參數(shù)均正常勾扭。
從數(shù)控機床的工作原理可知毡琉,軸參考點除了與參數(shù)有關(guān)外,還與軸的原點位置妙色、參考點位置有關(guān)桅滋。檢查機床上x軸參考點的限位開關(guān),發(fā)現(xiàn)其已因油污而失靈身辨,即始終處于接通狀態(tài)推妈。故當加工程序完成后,系統(tǒng)便認為已回到了參考點滩扩,因而显哨,x軸便沒有返回參考點的動作。將該行程開關(guān)清洗槽顶、修復(fù)后篙绎,故障排除。
2自動加工過程中昭淋,a满颂、b工作臺無交換動作
該機床為匈牙利生產(chǎn)的mkc-500臥式加工中心,數(shù)控系統(tǒng)為siemens820m射愧。當故障發(fā)生時,機床加工程序已執(zhí)行完l60子程序中的m06功能户虐,門簾已打開卓俱,但a、b工作臺無交換動作紊荞,程序處于停止狀態(tài)庶艾,且數(shù)控系統(tǒng)上無任何報警顯示。
從機床工作臺交換流程圖可以看出:當a擎勘、b工作臺交換時咱揍,有兩個條件必須滿足:一是門簾必須打開;二是工作臺應(yīng)處于放松狀態(tài)并升起棚饵。檢查上述兩條件:(1)門簾已打開煤裙,條件滿足。(2)工作臺未升起噪漾,條件不滿足硼砰,即工作臺仍處于夾緊狀態(tài)且蓬。由機床使用說明書知:旋轉(zhuǎn)工作臺的夾緊與放松均與sp03壓力繼電器有關(guān),且sp03壓力繼電器所對應(yīng)的plc輸入點為e9.0题翰。當該機床處于正常加工狀態(tài)時恶阴,旋轉(zhuǎn)工作臺被夾緊,e9.0=1豹障;當機床處于交換狀態(tài)時冯事,旋轉(zhuǎn)工作臺放松,e9.0=0称侣,準備進行a嘹挨、b工作臺交換。根據(jù)其工作原理脾韧,要使工作臺交換腊的,須使e9.0=0,工作臺放松聂突,即使sp03壓力繼電器斷開敷裁。
我們發(fā)現(xiàn)sp03壓力繼電器因油污而導(dǎo)致失靈。將其清洗修復(fù)后言刨,調(diào)整到工作臺交換時泌景,e9.0=0;工作臺加工時焦伸,e9.0=1坑匆。故障排除。
3在自動加工中機械手不換刀
該機床為某研究所生產(chǎn)的kt1400立式加工中心服筋,數(shù)控系統(tǒng)為fanuc0系統(tǒng)跌褂。檢查發(fā)現(xiàn),機械手在自動控制方式下不換刀午磁,也無任何報警尝抖。而在手動方式下能換刀,換刀后又能繼續(xù)進行自動加工迅皇。
根據(jù)上述檢查昧辽,我們判斷數(shù)控系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)均無故障登颓〗淋瘢考慮到刀庫電機及機械手的動作由富士變頻器單獨控制,故將檢查重點放在變頻器上框咙。觀察手動狀態(tài)時刀庫和換刀動作均準確無誤咕痛。觀察自動狀態(tài),刀庫旋轉(zhuǎn)正常扁耐,而換刀不正常暇检。檢查nc控制信號已經(jīng)發(fā)出产阱,且控制接觸器也已吸合,說明換刀信號已送入變頻器块仆。檢查變頻器的工作情況构蹬,發(fā)現(xiàn)在手動換刀時,其工作頻率為35hz饶机,而在自動換刀時其工作頻率只有2hz祠喻。在這樣低的頻率下,機械手當然不能執(zhí)行正常的換刀動作芽贫。究其故障產(chǎn)生的原因為機械手正在換刀時藤瞪,變電站突然停電,造成換刀時機械手卡死吴爵,恢復(fù)供電后媳把,便出現(xiàn)上述故障。將其頻率重新設(shè)定為35hz之后错猬,故障排除俏妆,機械手恢復(fù)正常。
4旋轉(zhuǎn)工作臺在升降或旋轉(zhuǎn)過程中标炭,發(fā)生奇數(shù)定位正確失欢,偶數(shù)定位不準
機床與系統(tǒng)如故障2中所述。故障發(fā)生后斑卤,機床無任何報警晨另,當定位不準時,機床不能工作谱姓,但將工作臺重新升降一次后借尿,定位又正確了,機床又能繼續(xù)進行工作屉来。根據(jù)該故障現(xiàn)象垛玻,我們懷疑是旋轉(zhuǎn)工作臺電動機上的旋轉(zhuǎn)編碼器松動或定位不準所造成。但反復(fù)調(diào)節(jié)旋轉(zhuǎn)編碼器以及修改與旋轉(zhuǎn)編碼器有關(guān)的參數(shù)奶躯,均不能排除故障。
該驅(qū)動系統(tǒng)與刀庫電動機驅(qū)動系統(tǒng)相同亿驾,我們采用替換法進行交換嘹黔。當將刀庫驅(qū)動系統(tǒng)換到旋轉(zhuǎn)工作臺后,故障消除莫瞬。而將旋轉(zhuǎn)工作臺驅(qū)動系統(tǒng)換到刀庫后儡蔓,刀庫便發(fā)生找不到正確刀號的故障。通過這樣檢查疼邀,我們便確定工作臺驅(qū)動系統(tǒng)發(fā)生了故障喂江。該驅(qū)動系統(tǒng)為simodrive611-a進給驅(qū)動裝置召锈。通過查閱該驅(qū)動系統(tǒng)手冊及對該驅(qū)動系統(tǒng)故障的分析,一致認為:該驅(qū)動裝置無硬件故障莱腾。上述故障的發(fā)生主要是由于長期運行后機械運動部件磨損诅枚,電氣元件性能變化等原因,引起伺服系統(tǒng)與被拖動的機械系統(tǒng)沒有實現(xiàn)最佳匹配所致途陵。由技術(shù)資料可知:這種情況可以通過調(diào)節(jié)速度控制器的比例系數(shù)kp和積分時間tn妥坦,來使伺服系統(tǒng)達到既有較高的動態(tài)響應(yīng)特性,而又不振蕩的最佳工作狀態(tài)脚们。我們參考刀庫電動機驅(qū)動裝置上的kp刻度和tn刻度對旋轉(zhuǎn)工作臺驅(qū)動系統(tǒng)進行微調(diào)后房贮,故障得以排除。
無報警故障在數(shù)控機床的故障中占有較大的比例鳖路。故障的產(chǎn)生通常是由于電源電壓殊蜓、液壓、氣動盏萝、油污寂贱、環(huán)境溫度等外部條件的影響所致。如本文中故障1塑验、2瞎暑、3所述。另外与帆,數(shù)控機床在使用較長時間后了赌,由于元器件老化、機械零件磨損玄糟,也將使系統(tǒng)與機械部分的匹配產(chǎn)生問題勿她,而導(dǎo)致無報警故障的產(chǎn)生,如本文故障4所述阵翎。因此逢并,重視數(shù)控機床的使用環(huán)境,加強對數(shù)控機床的維護保養(yǎng)郭卫,是減少無報警故障發(fā)生機率的根本途徑砍聊,是保證數(shù)控機床正常工作的重要手段。
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