數(shù)控機床目前的應(yīng)用越來越廣泛,其加工柔性好,精度高他嚷,生產(chǎn)效率高,具有很多的優(yōu)點芭毙。但由于技術(shù)越來越先進筋蓖、復(fù)雜,對維修人員的素質(zhì)要求很高,要求他們具有較深的專業(yè)知識和豐富的維修經(jīng)驗孟若,在數(shù)控機床出現(xiàn)故障才能及時排除笙铸。
數(shù)控系統(tǒng)有多種類型,幾年來這些設(shè)備出現(xiàn)一些故障炮方,通過對這些故障的分析和處理奖踏,我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)驗。下面結(jié)合一些典型的實例誊批,對數(shù)控機床的故障進行系統(tǒng)分析橱泻,以供參考。
一卦唇、NC系統(tǒng)故障
1.硬件故障
有時由于NC系統(tǒng)出現(xiàn)硬件的損壞抢坯,使機床停機。對于這類故障的診斷欢公,首先必須了解該數(shù)控系統(tǒng)的工作原理及各線路板的功能豫鲁,然后根據(jù)故障現(xiàn)象進行分析,在有條件的情況下利用交換法準(zhǔn)確定位故障點歹恬。
例一腾蔼、一臺采用德國西門子SINUMERIK SYSTEM 3的數(shù)控機床,其PLC采用S5─130W/B晌该,一次發(fā)生故障肥荔,通過NC系統(tǒng)PC功能輸入的R參數(shù),在加工中不起作用朝群,不能更改加工程序中R參數(shù)的數(shù)值燕耿。通過對NC系統(tǒng)工作原理及故障現(xiàn)象的分析,我們認(rèn)為PLC的主板有問題姜胖,與另一臺機床的主板對換后誉帅,進一步確定為PLC主板的問題。經(jīng)專業(yè)廠家維修右莱,故障被排除蚜锨。
例二、另一臺機床也是采用SINUMERIK SYSTEM 3數(shù)控系統(tǒng)慢蜓,其加工程序程序號輸入不進去亚再,自動加工無法進行。經(jīng)確認(rèn)為NC系統(tǒng)存儲器板出現(xiàn)問題晨抡,維修后氛悬,故障消除。
例三慷抛、一臺采用德國HEIDENHAIN公司TNC 155的數(shù)控銑床勃撼,一次發(fā)生故障,工作時系統(tǒng)經(jīng)常死機,停電時經(jīng)常丟失機床參數(shù)和程序鳞集。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)NC系統(tǒng)主板彎曲變形姆盲,經(jīng)校直固定后,系統(tǒng)恢復(fù)正常铜氛,再也沒有出現(xiàn)類似故障二场。
2.軟故障
數(shù)控機床有些故障是由于NC系統(tǒng)機床參數(shù)引起的党砸,有時因設(shè)置不當(dāng)蟀委,有時因意外使參數(shù)發(fā)生變化或混亂,這類故障只要調(diào)整好參數(shù)莉狠,就會自然消失猜艇。還有些故障由于偶然原因使NC系統(tǒng)處于死循環(huán)狀態(tài),這類故障有時必須采取強行啟動的方法恢復(fù)系統(tǒng)的使用堪俩。
例一跳昼、一臺采用日本發(fā)那科公司FANUC-OT系統(tǒng)的數(shù)控車床,每次開機都發(fā)生死機現(xiàn)象肋乍,任何正常操作都不起作用鹅颊。后采取強制復(fù)位的方法,將系統(tǒng)內(nèi)存全部清除后墓造,系統(tǒng)恢復(fù)正常堪伍,重新輸入機床參數(shù)后,機床正常使用觅闽。這個故障就是由于機床參數(shù)混亂造成的帝雇。
例二、一臺專用數(shù)控銑床蛉拙,NC系統(tǒng)采用西門子的SINUMERIK SYSTEM 3尸闸,在批量加工中NC系統(tǒng)顯示2號報警“LIMIT SWITCH”,這種故障是因為Y軸行程超出軟件設(shè)定的極限值孕锄,檢查程序數(shù)值并無變化吮廉,經(jīng)仔細觀察故障現(xiàn)象,當(dāng)出現(xiàn)故障時畸肆,CRT上顯示的Y軸坐標(biāo)確定達到軟件極限宦芦,仔細研究發(fā)現(xiàn)是補償值輸入變大引起的,適當(dāng)調(diào)整軟件限位設(shè)置后察贵,故障被排除慢况。這個故障就是軟件限位設(shè)置不當(dāng)造成的
例三、一臺采用西門子SINUMERIK 810的數(shù)控機床旋喊,一次出現(xiàn)問題阀秤,每次開機系統(tǒng)都進入AUTOMATIC狀態(tài),不能進行任何操作,系統(tǒng)出現(xiàn)死機狀態(tài)鼠台。經(jīng)強制啟動后随港,系統(tǒng)恢復(fù)正常工作。這個故障就是因操作人員操作失誤或其它原因使NC系統(tǒng)處于死循環(huán)狀態(tài)确缩。
3.因其它原因引起的NC系統(tǒng)故障有時因供電電源出現(xiàn)問題或緩沖電池失效也會引起系統(tǒng)故障溃登。
例一、一臺采用德國西門子SINUMERIK SYSTEM 3的數(shù)控機床缎苞,一次出現(xiàn)故障犬捧,NC系統(tǒng)加上電后,CRT不顯示售碳,檢查發(fā)現(xiàn)NC系統(tǒng)上“COUPLING MODULE”板上左邊的發(fā)光二極管閃亮强重,指示故障。對PLC進行熱啟動后贸人,系統(tǒng)正常工作间景。但過幾天后,這個故障又出現(xiàn)了艺智,經(jīng)對發(fā)光二極管閃動頻率的分析倘要,確定為電池故障,更換電池后十拣,故障消除封拧。
例二、一臺采用西門子SINUMERIK 810的數(shù)控機床父晶,有時在自動加工過程中哮缺,系統(tǒng)突然掉電,測量其24V直流供電電源甲喝,發(fā)現(xiàn)只有22V左右尝苇,電網(wǎng)電壓向下波動時,引起這個電壓降低贵本,導(dǎo)致NC系統(tǒng)采取保護措施芝杏,自動斷電。經(jīng)確認(rèn)為整流變壓器匝間短路穴愕,造成容量不夠债鼎。更換新的整流變壓器后,故障排除渗蜀。
例三蚂旁、另一臺也是采用西門子SINUMIK 810的數(shù)控機床,出現(xiàn)這樣的故障历喊,當(dāng)系統(tǒng)加上電源后粤搂,系統(tǒng)開始自檢生凯,當(dāng)自檢完畢進入基本畫面時,系統(tǒng)掉電辜色。經(jīng)分析和檢查啥葡,發(fā)現(xiàn)X軸抱閘線圈對地短路。系統(tǒng)自檢后潜呻,伺服條件準(zhǔn)備好政模,抱閘通電釋放。抱閘線圈采用24V電源供電蚂会,由于線圈對地短路淋样,致使24V電壓瞬間下降,NC系統(tǒng)采取保護措施自動斷電颂龙。
二习蓬、伺服系統(tǒng)的故障
由于數(shù)控系統(tǒng)的控制核心是對機床的進給部分進行數(shù)字控制,而進給是由伺服單元控制伺服電機措嵌,帶動滾珠絲杠來實現(xiàn)的,由旋轉(zhuǎn)編碼器做位置反饋元件芦缰,形成半閉環(huán)的位置控制系統(tǒng)企巢。
所以伺服系統(tǒng)在數(shù)控機床上起的作用相當(dāng)重要。伺服系統(tǒng)的故障一般都是由伺服控制單元让蕾、伺服電機浪规、測速電機、編碼器等出現(xiàn)問題引起的探孝。下面介紹幾例:
例一笋婿、伺服電機損壞
一臺采用SINUMERIK 810/T的數(shù)控車床,一次刀塔出現(xiàn)故障迈堂,轉(zhuǎn)動不到位列啃,刀塔轉(zhuǎn)動時,出現(xiàn)6016號報警“SLIDE POWER PACK NO OPERATION”耀佣,根據(jù)工作原理和故障現(xiàn)象進行分析屉馋,刀塔轉(zhuǎn)動是由伺服電機驅(qū)動的,電機一啟動钳雄,伺服單元就產(chǎn)生過載報警伶段,切斷伺服電源,并反饋給NC系統(tǒng)匀枪,顯示6016報警汞坚。檢查機械部分,更換伺服單元都沒有解決問題凿栅。更換伺服電機后梦立,故障被排除坪腔。
例二、一臺采用直流伺服系統(tǒng)的美國數(shù)控磨床旬渤,E軸運動時產(chǎn)生“E AXIS EXECESSFOLLOWING ERROR”報警吏口,觀察故障發(fā)生過程,在啟動E軸時冰更,E軸開始運動产徊,CRT上顯示的E軸數(shù)值變化,當(dāng)數(shù)值變到14時蜀细,突然跳變到471舟铜,為此我們認(rèn)為反饋部分存在問題,更換位置反饋板奠衔,故障消除谆刨。
例三、另一臺數(shù)控磨床归斤,E軸修整器失控痊夭,E軸能回參考點,但自動修整或半自動時脏里,運動速度極快她我,直到撞到極限開關(guān)。觀察發(fā)生故障的過程迫横,發(fā)現(xiàn)撞極限開關(guān)時番舆,其顯示的坐標(biāo)值遠小于實際值,肯定是位置反饋的問題飘缨。但更換反饋板和編碼器都未能解決問題吗修。后仔細研究發(fā)現(xiàn),E軸修整器是由Z軸帶動運動的很洽,一般回參考點時鼠泊,E軸都在Z軸的一側(cè),而修整時漏碰,E軸修整器被Z軸帶到中間乱感。為此我們做了這樣的試驗,將E軸修整器移到Z軸中間肯铣,然后回參考點蠢耻,這時回參點也出現(xiàn)失控現(xiàn)象;為此我們斷定可能由于E軸修整器經(jīng)常往復(fù)運動诉鸯,導(dǎo)致E軸反饋電纜折斷威视,而接觸不良。校線證實了我們的判斷躬挺,找到斷點捂齐,焊接并采取防折措施蛮放,使機床恢復(fù)工作.
三、外部故障
由于現(xiàn)代的數(shù)控系統(tǒng)可靠性越來越高奠宜,故障率越來越低包颁,很少發(fā)生故障。大部分故障都是非系統(tǒng)故障压真,是由外部原因引起的娩嚼。
1.現(xiàn)代的數(shù)控設(shè)備都是機電一體化的產(chǎn)品,結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜滴肿,保護措施完善岳悟,自動化程度非常高。有些故障并不是硬件損壞引起的泼差,而是由于操作贵少、調(diào)整、處理不當(dāng)引起的堆缘。這類故障在設(shè)備使用初期發(fā)生的頻率較高滔灶,這時操作人員和維護人員對設(shè)備都不特別熟悉。
例一守犯、一臺數(shù)控銑床费犯,在剛投入使用的時候,旋轉(zhuǎn)工作臺經(jīng)常出現(xiàn)不旋轉(zhuǎn)的問題飘示,經(jīng)過對機床工作原理和加工過程進行分析,發(fā)現(xiàn)這個問題與分度裝置有關(guān)弹噩,只有分度裝置在起始位置時每竿,工作臺才能旋轉(zhuǎn)。
例二国赫、另一臺數(shù)控銑床發(fā)生打刀事故塞俗,按急停按鈕后,換上新刀勉窟,但工作臺不旋轉(zhuǎn)皱埋,通過PLC梯圖分析,發(fā)現(xiàn)其換刀過程不正確糊批,計算機認(rèn)為換刀過程沒有結(jié)束拧移,不能進行其它操作,按正確程序重新?lián)Q刀后叛赚,機床恢復(fù)正常澡绩。
例三、有幾臺數(shù)控機床俺附,在剛投入使用的時候肥卡,有時出現(xiàn)意外情況溪掀,操作人員按急停按鈕后,將系統(tǒng)斷電重新啟動步鉴,這時機床不回參考點揪胃,必須經(jīng)過一番調(diào)整,有時得手工將軸盤到非干涉區(qū)氛琢。后來吸取教訓(xùn)喊递,按急停按鈕后,將操作方式變?yōu)槭謩右照樱砷_急停按鈕册舞,把機床恢復(fù)到正常位置,這時再操作或斷電障般,就不會出現(xiàn)問題调鲸。
2.由外部硬件損壞引起的故障
這類故障是數(shù)控機床常見故障,一般都是由于檢測開關(guān)瘾枉、液壓系統(tǒng)称痊、氣動系統(tǒng)、電氣執(zhí)行元件缆兆、機械裝置等出現(xiàn)問題引起的缸日。有些故障可產(chǎn)生報警,通過報答信息狡允,可查找故障原因绝话。
例一、一臺數(shù)控磨床页本,數(shù)控系統(tǒng)采用西門子SINUMERIK SYSTEM 3狼隶,出現(xiàn)故障報警F31“SPINDLE COOLANT CIRCUIT”,指示主軸冷卻系統(tǒng)有問題壮才,而檢查冷卻系統(tǒng)并無問題赞约,查閱PLC梯圖,這個故障是由流量檢測開關(guān)B9.6檢測出來的口箭,檢查這個開關(guān)固弥,發(fā)現(xiàn)開關(guān)已損壞,更換新的開關(guān)念秧,故障消失淤井。
例二、一臺采用西門子SINUMERIK 810的數(shù)控淬火機床出爹,一次出現(xiàn)6014“FAULT LEVEL HARDENING LIQUID”機床不能工作庄吼。報警信息指示,淬火液面不夠严就,檢查液面已遠遠超出最低水平总寻,檢測液位開關(guān)器罐,發(fā)現(xiàn)是液位開關(guān)出現(xiàn)問題,更換新的開關(guān)渐行,故障消除轰坊。
有些故障雖有報警信息,但并不能反映故障的根本原因祟印。這時要根據(jù)報警信息肴沫、故障現(xiàn)象來分析。
例三蕴忆、一臺數(shù)控磨床明因,E軸在回參考點時,E軸旋轉(zhuǎn)但沒有找到參考點泡煌,而一直運動扭皿,直到壓到極限開關(guān),NC系統(tǒng)顯示報警“E AXIS AT MAX.TRAVEL”焦莉。根據(jù)故障現(xiàn)象分析澄锉,可能是零點開關(guān)有問題,經(jīng)確認(rèn)為無觸點零點開關(guān)損壞份帮,更換新的開關(guān)驮屑,故障消除。
例四手财、一臺專用的數(shù)控銑床论稠,在零件批量加工過程中發(fā)生故障,每次都發(fā)生在零件已加工完畢徐扯,Z軸后移還沒到位窍颗,這時出現(xiàn)故障,加工程序中斷倾祈,主軸停轉(zhuǎn),并顯示F97號報警“SPINDLE SPEED NOT OK STATION 2”晴叨,指示主軸有問題凿宾,檢查主軸系統(tǒng)并無問題,其它問題也可導(dǎo)致主軸停轉(zhuǎn)兼蕊,于是我們用機外編程器監(jiān)視PLC梯圖的運行狀態(tài)初厚,發(fā)現(xiàn)刀具液壓卡緊壓力檢測開關(guān)F21.1,在出現(xiàn)故障時孙技,瞬間斷開产禾,它的斷開表示銑刀卡緊力不夠,為安全起見牵啦,PLC使主軸停轉(zhuǎn)亚情。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)液壓壓力不穩(wěn)妄痪,調(diào)整液壓系統(tǒng),使之穩(wěn)定楞件,故障被排除衫生。還有些故障不產(chǎn)生故障報警,只是動作不能完成土浸,這時就要根據(jù)維修經(jīng)驗诵执,機床的工作原理,PLC的運行狀態(tài)來判斷故障交豪。
例五唾囚、一臺數(shù)控機床一次出現(xiàn)故障,負載門關(guān)不上善占,自動加工不能進行君哮,而且無故障顯示。這個負載門是由氣缸來完成開關(guān)的按翅,關(guān)閉負載門是PLC輸出Q2.0控制電磁閥Y2.0來實現(xiàn)的尿绕。用NC系統(tǒng)的PC功能檢查PLC Q2.0的狀態(tài),其狀態(tài)為1憾侮,但電磁閥卻沒有得電唧整。原來PLC輸出Q2.0通過中間繼電器控制電磁閥Y2.0,中間繼電器損壞引起這個故障选畴,更換新的繼電器啊沟,故障被排除。
例六作瞄、一臺數(shù)控機床茶宵,工作臺不旋轉(zhuǎn),NC系統(tǒng)沒有顯示故障報警宗挥。根據(jù)工作臺的動作原理乌庶,工作臺旋轉(zhuǎn)第一步應(yīng)將工作臺氣動浮起,利用機外編程器契耿,跟蹤PLC梯圖的動態(tài)變化瞒大,發(fā)現(xiàn)PLC這個信號并未發(fā)出,根據(jù)這個線索繼續(xù)查看搪桂,最后發(fā)現(xiàn)反映二透敌、三工位分度頭起始位置檢測開關(guān)I9.7、I10.6動作不同步踢械,導(dǎo)致了工作臺不旋轉(zhuǎn)酗电。進一步確認(rèn)為三工位分度頭產(chǎn)生機械錯位,調(diào)整機械裝置,使其與二工位同步撵术,這樣使故障消除背率。
發(fā)現(xiàn)問題是解決問題的第一步,而且是最重要的一步株速。特別是對數(shù)控機床的外部故障闸声,有時診斷過程比較復(fù)雜,一旦發(fā)現(xiàn)問題所在唉箩,解決起來比較輕松贿叉。對外部故障的診斷,我們總結(jié)出兩點經(jīng)驗交鹊,首先應(yīng)熟練掌握機床的工作原理和動作順序净纬。其次要熟練運用廠方提供的PLC梯圖,利用NC系統(tǒng)的狀態(tài)顯示功能或用機外編程器監(jiān)測PLC的運行狀態(tài)酥盼,根據(jù)梯圖的鏈鎖關(guān)系打洋,確定故障點,只要做到以上兩點传等,一般數(shù)控機床的外部故障剥跃,都會被及時排除。
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