用于發(fā)動機(jī)連桿軸瓦精加工的KX-045型連桿軸瓦鏜床是6456工廠的關(guān)鍵設(shè)備胶背。該設(shè)備的主要部件鏜頭配紫,選用的是“C”級精度舊號為46215型單列向心推力球軸承柄沮,4個一組碉就,共有4組盟广。由于設(shè)計精度的要求,鏜頭對軸承的選用和裝配要求非常嚴(yán)格瓮钥,即便選配完全滿足要求筋量,軸承的壽命也只有400h。況且這種軸承價格昂貴碉熄,更換一組4個軸承需要2000多元桨武,該機(jī)床共有4個鏜頭,16個軸承同時更換就要近萬元的費(fèi)用。頻繁的更換鏜頭軸承影響了全廠生產(chǎn)線正常運(yùn)行呀酸。
經(jīng)過調(diào)研凉蜂,結(jié)合我廠情況,若使用WMB液體動靜壓混合軸承對連桿軸瓦鏜床進(jìn)行改造性誉,在4個鍵頭中窿吩,只要改造兩個就能滿足使用要求(另外兩個鏜頭是加工副連桿襯套的,由于加工孔徑較小顿储,機(jī)床負(fù)荷小溺联,滾動軸承完全能夠滿足要求)济问。改造兩個鏜頭費(fèi)用只需4萬元左右遮店,而且該軸承技術(shù)成熟,工作可靠吝殖,壽命長戳酒。
動靜壓軸承吸收了動、靜壓滑動軸承的優(yōu)點(diǎn)帚颤,摒棄了兩種軸承的缺點(diǎn)伟杂。它采用了表面淺腔油楔結(jié)構(gòu),利用靜壓軸承的節(jié)流原理饮噪,使壓力油腔中產(chǎn)生足夠大的靜壓軸承載力名挪,使主軸在未旋轉(zhuǎn)時就能浮起,從而克服了液體動壓軸承啟動和停止時出現(xiàn)的干摩擦造成主軸與軸承磨損現(xiàn)象膏姨,提高了主軸和軸承的使用壽命及精度保持性绵笆,并且由于表面自然節(jié)流,沒有了靜壓軸承中節(jié)流器堵塞的困擾橙喘,使用可靠时鸵。在主軸啟動后,依靠淺腔階梯效應(yīng)形成的動壓承載力和靜壓承載力疊加厅瞎,大大地提高了主軸承載能力饰潜,而多腔對置結(jié)構(gòu)又極大地增加了主軸剛度;高壓油膜的均化作用和良好的抗振性能和簸,保證了主軸具有很高旋轉(zhuǎn)精度和運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)性彭雾。它剛度高,抗振性能好锁保,幾乎沒有摩擦與磨損冠跷,能夠保持長久的使用精度,軸承所需流量相比最低身诺,結(jié)構(gòu)簡單蜜托,易于更換。
基本改造步驟如下:
1.研磨鏜頭軸承座孔。清洗后用研磨棒進(jìn)行粗研和精研橄务,鏜頭應(yīng)置于垂直位置進(jìn)行研磨幔托。研磨后的性頭軸承座孔要求粗糙度Ra<0.32μm,圓柱度0.004mm王庐。
2.確定油路在鏜頭體的位置细周,進(jìn)行鉆孔、攻絲毫例。
3.訂購軸承按外圓名義尺寸留0.3~0.4mm的磨削量谒酌,以保證與鍵頭體座孔配合的需要。經(jīng)研磨后與軸承座孔保持0.006~0.008mm的間隙惹捡,為保證軸承外圓與內(nèi)孔的同軸度遮结,在配磨軸承外圓時要求裝在錐度小于1:10000的心棒上。軸承裝人心棒時男赴,加力按人即可曾负,不可用鈍器砸人,以免軸承變形和軸承孔損傷垄减。取出時往蝉,可用熱水澆熱軸承熱漲取出,既簡便又安全牙枕。為便于軸承裝人軸承座孔堡扣,可將軸承先進(jìn)人孔的一端直徑磨小0.05mm左右,寬度約10mm的錐度竣付。
4.軸承外圓配磨完畢后诡延,用干凈的煤油或汽油進(jìn)行嚴(yán)格的清洗,然后將軸承裝人鏜頭孔中卑笨。軸承端面距離鍵頭體端面5mm左右孕暇。當(dāng)軸承安裝過緊時,不可強(qiáng)行打人赤兴,應(yīng)檢查以下幾個方面:①軸承是否裝正妖滔,②配合間隙是否過小,③軸承外圓和鏜頭軸承孔是否有臟物或毛刺桶良。
5.安裝和清洗油路系統(tǒng)座舍。軸承安裝完畢,即可按照廠家提供的資料安裝油路陨帆。清洗油路時曲秉,將供油系統(tǒng)的供回油管相連,啟動供油系統(tǒng)疲牵,進(jìn)行循環(huán)清洗承二。然后連接軸承油路榆鼠,再次啟動供油系統(tǒng)進(jìn)行整個軸承油路系統(tǒng)的清洗,并觀察軸承中進(jìn)油孔噴油情況是否均勻漠盔、對稱规倚,以及時發(fā)現(xiàn)油路系統(tǒng)的問題。
6.配磨鏜頭主軸奸涤。為保證原鏜頭主軸仍能使用评贫,訂購軸承內(nèi)徑名義尺寸減少0.2mm。主軸根據(jù)軸承情況進(jìn)行配磨祷燥。配磨主軸前枕调,應(yīng)修研中心孔,保證主軸軸徑和法蘭徑向跳動都在0.003mm以內(nèi)翁乌。主軸與軸承的配磨尺寸應(yīng)保證0.028mm的間隙堪锌。配磨后軸徑的圓柱度≤0.003mm,表面粗糙度Ra≤0.161μm摹院。
7.安裝主軸朵令。將主軸清洗干凈后安裝羊捧,放掉油路系統(tǒng)和軸承內(nèi)的清洗油众巷,換上規(guī)定的潤滑油,接通全部油路炊豪,松開溢流閥凌箕,開泵運(yùn)轉(zhuǎn)。調(diào)整溢流閥词渤,使供油壓力至1.2到2.0MPa牵舱,檢查兩軸承油腔壓力,一般應(yīng)在0.6到1.5MPa之間缺虐。此時用手旋轉(zhuǎn)主軸芜壁,感到輕松自如無阻滯現(xiàn)象為正常情況,如主軸在供油時能自轉(zhuǎn)為最好高氮。
8.試運(yùn)行慧妄。軸承部分安裝完畢后,裝上皮帶輪和皮帶剪芍,調(diào)整皮帶拉力(不可過緊)塞淹,注意此項工作應(yīng)在開啟供油系統(tǒng)的狀態(tài)下進(jìn)行,以免損壞主軸和軸孔罪裹。檢查供油壓力及軸承腔內(nèi)壓力是否符合第7項中的要求饱普,轉(zhuǎn)動主軸看是否輕便。若無異常情況即可啟動主軸電機(jī)使主軸運(yùn)轉(zhuǎn)茶踪,這時軸承腔內(nèi)壓力由于動壓效應(yīng)會有較大幅度上升杉源,一般為主軸不轉(zhuǎn)動時壓力的2~3倍屿钥。試運(yùn)行l(wèi)h后油溫基本趨于恒定,如無異常便可安裝鏜刀桿進(jìn)行試加工墙哲。
9.試加工檢驗承副。按照工藝要求進(jìn)行試加工。經(jīng)檢驗爪辟,其軸承孔的圓度由原來的0.05mm降到0.005mm以下冻菌,圓柱度由原來的0.01mm下降到0.005mm以下,表面粗糙度低于Ra0.16μm既权。
經(jīng)過改造后的連桿鏜床經(jīng)幾年的運(yùn)行表明荚砍,效果良好。
1.提高了機(jī)床加工精度一級酌沥。
2.降低了軸瓦加工表面粗糙度一級四洗。
3.提高了機(jī)床生產(chǎn)率,年減少停機(jī)修理工時60h呵扛。單件連桿加工時間縮短一半每庆。
4.延長了主軸和軸承的使用壽命,預(yù)計使用免維修期近10年今穿。
5.節(jié)約了大量軸承更換維修費(fèi)用或新機(jī)床的購置費(fèi)用缤灵,經(jīng)濟(jì)效果良好。
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