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PLC控制系統(tǒng)在氣體調(diào)節(jié)中的應(yīng)用

     近幾年件父,隨著我廠生產(chǎn)規(guī)模的逐步擴大,就更加要求氣體調(diào)節(jié)在生產(chǎn)中的穩(wěn)定性和快速性篮幢,而目前傳統(tǒng)的二次儀表已無法滿足現(xiàn)有的控制需求慷嗜。主要表現(xiàn)在:

     1)過程自動化程度低颂斜,信息采集和反饋仍采用傳統(tǒng)的二次儀表夫壁,致使數(shù)據(jù)采集緩慢、調(diào)節(jié)滯后沃疮,降低了系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性盒让。

     2)儀表內(nèi)部信息儲存量小,采集的壓力司蔬、流量等數(shù)據(jù)無法長期保存邑茄,不便于日后生產(chǎn)工作的歷史查詢和分析。

     3)系統(tǒng)可靠性低俊啼,需要配專人負責(zé)該系統(tǒng)的運行肺缕,造成了人工成本的上升。

     鑒于以上三點授帕,通過采用PLC(可編程控制器)控制系統(tǒng)同木,解決當前存在的問題。

     1 PLC控制系統(tǒng)的特點及組成

     PLC在現(xiàn)代工業(yè)控制領(lǐng)域中早己得到了廣泛的應(yīng)用词羹。以PLC的控制功能而言巧鉴,具有嚴謹笋据、方便膛灯、易編程贵埋、易安裝、可靠性高等優(yōu)點谚熙。它通用性強举影,適應(yīng)面廣,特別在數(shù)字量輸入/輸出等邏輯控制領(lǐng)域有無可比擬的優(yōu)點。PLC具有豐富的邏輯控制指令和高級應(yīng)用指令摘形,它提供高質(zhì)量的硬件板散、高水平的系統(tǒng)軟件平臺和易學(xué)易編程的應(yīng)用軟件平臺。另外垒土,PLC即有自身的網(wǎng)絡(luò)體系又有開放I/0及通訊接口愤芝,很容易組建網(wǎng)絡(luò)并實現(xiàn)遠程訪問。

     PLC采用Siemens公司生產(chǎn)的S7-300系列妥迷,由于現(xiàn)場的PLC系統(tǒng)與主控室的上位機距離較遠(800米左右)昆淡,因此通訊系統(tǒng)需成對加裝RS-485中繼器,另外在現(xiàn)場增加TP27-10//觸摸屏進行數(shù)據(jù)顯示刽严,確保系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性昂灵。系統(tǒng)組成如圖1所示。

     1.1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及硬件配置

     根據(jù)控制需求舞萄,CPU模塊采用CPU314眨补、數(shù)字量輸入(DI)采用SM321模塊,數(shù)字量輸出(DO) 采用 SM322模塊倒脓,模擬量輸入(AI) 采用 SM331模塊撑螺,模擬量輸出(AO) 采用 SM332模塊以及IM365等模塊組成,IM365實現(xiàn)機架擴展崎弃,上位監(jiān)控機采用SIEMENS公司CP5611網(wǎng)卡完成計算機與PLC之間的數(shù)據(jù)通訊甘晤。整個通訊網(wǎng)絡(luò)采用MPI的通訊協(xié)議,從上位機上可對整個氣體調(diào)節(jié)過程進行監(jiān)控和操作吊履。

     1.2控制系統(tǒng)的功能實現(xiàn)

     PLC程序的編制直接關(guān)系著供氣系統(tǒng)能否正常工作安皱,而程序設(shè)計的關(guān)鍵在于編程者對工藝系統(tǒng)的理解程度和程序編制技術(shù)的靈活應(yīng)用。因此艇炎,在程序設(shè)計中首先考慮了供氣壓力調(diào)節(jié)系統(tǒng)的特點酌伊,將程序設(shè)計細化,分成多個程序模塊拼仆,實行模塊化編程吏辫。這樣既可以方便的增加或刪除程序模塊,便于現(xiàn)場對工藝的調(diào)整撑停,又可針對配套設(shè)備可控性對不同程序模塊進行完善劳威。

     PLC的編程軟件采用SIEMENS公司的SIMATIC STEP7 V5.1軟件平臺用來完成硬件組態(tài)故厕、地址和站址的分配以及編制整個生產(chǎn)過程的控制程序的。上位機監(jiān)控軟件采用國產(chǎn)軟件組態(tài)王鸯式,全部采用漢化界面萧揩,便于系統(tǒng)的開發(fā)與操作,該系統(tǒng)運行于Windows2000中文平臺用印,可實現(xiàn)對生產(chǎn)過程的全面監(jiān)控泊鹿,對重要參數(shù)形成歷史記錄,以報表或曲線的形式顯示給操作人員做鸽。通過VB語言腳本蒙棱,可以在主控室的上位機顯示重要參數(shù)的歷史趨勢、實時趨勢范咨,實現(xiàn)壓力調(diào)節(jié)的手自動切換故觅、操作、壓力的高渠啊、低限報警输吏、流量數(shù)據(jù)的顯示與累計,滿足高生產(chǎn)率的調(diào)度需求昭抒。

     1.3 現(xiàn)場顯示

     現(xiàn)場采用TP27觸摸屏進行參數(shù)顯示评也、控制,觸摸屏程序由組態(tài)軟件來完成灭返,人機界面采用中文菜單盗迟,界面友好,操作方便熙含,功能較強罚缕,主要用于現(xiàn)場壓力、流量怎静、閥位的顯示與操作邮弹。可作為操作人員現(xiàn)場操作的依據(jù)祟背。

     1.4 工控機配置

     工控機采用研華IPC-610沸芍,通過CP5611卡,完成S7-300 PLC與工控機的通訊歇拦。主要完成下列任務(wù):傳送現(xiàn)場監(jiān)控數(shù)據(jù);運行監(jiān)控;故障記錄和排除提示;參數(shù)設(shè)置;生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理和處理;圖形化示教和離線編程累变。

     2 系統(tǒng)實現(xiàn)了供氣系統(tǒng)的自動控制和監(jiān)控,主要包括如下功能:

     1)靈活的操作方式以及強大的系統(tǒng)控制功能:系統(tǒng)可以實現(xiàn)上位機操作命画、控制柜觸摸屏操作和就地手動操作;

     2)報警功能:當壓力超過工藝要求囊弥,可在現(xiàn)場、就地實現(xiàn)高、低限壓力報警;

     3)簡單姚库、方便的參數(shù)設(shè)定:壓力調(diào)節(jié)閥的壓力設(shè)定值嘶遏、P、I被紊、D等參數(shù)可以在上位機中設(shè)定宰爆。

     2. 系統(tǒng)控制功能

     (1)過程控制的功能:

     1)系統(tǒng)對供氣壓力實現(xiàn)了PID自動調(diào)節(jié)控制;

     2)對所采集的模擬信號進行線性化、濾波妄午、工程單位轉(zhuǎn)換處理;

     3)實現(xiàn)了流量信號的溫仓坞、壓補償背零,提高了儀表的測量精度腰吟。

     (2)邏輯控制

     聯(lián)鎖邏輯控制實現(xiàn)開/關(guān)的控制,邏輯控制及用戶自定義功能塊等徙瓶。系統(tǒng)實現(xiàn)了電磁閥控制以及參數(shù)越限報警等功能毛雇。

     (3)人機接口

     HMI系統(tǒng)中包含主工藝畫面,各系統(tǒng)送氣壓力侦镇、流量灵疮,供氣壓力調(diào)節(jié)等多幅畫面,畫面直觀壳繁、豐富震捣,具備PID在線調(diào)節(jié)、在線顯示調(diào)節(jié)曲線功能闹炉,包括過程量變化趨勢的實時趨勢曲線蒿赢、歷史趨勢曲線。

     (4)報表打印

     以報表形式繪制報警記錄渣触、歷史記錄畫面羡棵,調(diào)節(jié)間數(shù)據(jù)報表。實時趨勢曲線和歷史趨勢曲線可隨意設(shè)定時間段玖生,打印在線趨勢鹤莹,歷史趨勢曲線。

     3 軟件設(shè)計

     根據(jù)該系統(tǒng)具體情況丑钱,PLC系統(tǒng)軟件設(shè)計過程中著重要考慮的是以下幾個方面:

     (1) 數(shù)據(jù)采集及工程量轉(zhuǎn)換

     (2) PID算法

     (3) 流量溫壓補償計算以及流量的累積計算

     對于系統(tǒng)中的邏輯控制選用梯形圖(LADDER)編程坑遥,直觀、方便;對于PID回路控制流量溫壓補償計算以及流量的累積計算部分則采用語句表(STL)編程呕漾,結(jié)構(gòu)緊湊而又靈活剧廓。

     PID調(diào)節(jié)是該系統(tǒng)中最為重要的控制程序,因此特將PID算法作一重點介紹恤柴。

     3.1 PID算法

     STEP7提供了兩種常用的PID算法:連續(xù)型PID(FB41)和離散型PID(FB42)崔三,根據(jù)實際要求,選用的是FB41。并在組態(tài)王中使用畫圖功能模擬一個PID調(diào)節(jié)器的操作面板软旁,完成PID調(diào)節(jié)控制中的手/自動切換珊煌、給定值輸入、手動輸出值輸入扛肩、PID參數(shù)(比例系數(shù)刻撒、積分時間)輸入等功能。

     PID算法的輸出實際上是比例(P)耿导、積分(I)声怔、微分(D)三部分作用之和:

     Mn=MPn+MIn+MDn
     MPn = GAIN(SPn- PVn)
     MPn = GAIN  TS/ TI(SPn-PVn)+ MX
     MDn = GAIN  TD/ TS(PVn-1-PVn)
     Mn:第n次采樣時刻的輸出值。
     MPn:第n次采樣時刻的比例作用舱呻,與偏差成正比醋火。
     MIn:第n次采樣時刻的積分作用,可以消除靜差箱吕,提高控制品質(zhì)芥驳。
     MDn:第n次采樣時刻的微分作用,根據(jù)差值的變化率調(diào)節(jié)茬高,可抑制超調(diào)兆旬。SPn:第n次采樣時刻的設(shè)定值。
     PVn:第n次采樣時刻的過程值怎栽。
     MX:第n-1次采樣時刻的積分作用丽猬,每次采樣計算后自動刷新。
     GAIN:回路增益熏瞄,P參數(shù)脚祟。
     TI:積分時間常數(shù),即I參數(shù)拖见。
     TI:微分時間常數(shù)乾爆,即D參數(shù)。
     TS:采樣時間滓莱。從上面的公式中可以看出舆伺,參數(shù)P(GAIN)與P、I咏哈、D作用都是成正比的阀洛,它決定了PID回路的靈敏度,即調(diào)節(jié)速度的快慢;I參數(shù)越大萄罐,積分作用越弱调拳,而D參數(shù)越大,微分作用越強吧玉。不能單靠理論計算來確定PID參數(shù)杀肩,唯一的衡量標準就是被控參數(shù)(壓力)的精度和穩(wěn)定度,所以在實際調(diào)試中,都是參照被控參數(shù)的實時曲線洞难,反復(fù)觀察分析舆吮,從而達到最佳的控制效果。

     4 采用該系統(tǒng)的意義

     (1)計算機化管理使得系統(tǒng)信息儲存量大队贱,數(shù)據(jù)采集與反饋及時色冀、準確,系統(tǒng)的生產(chǎn)數(shù)據(jù)可實現(xiàn)長期保存柱嫌,有利于生產(chǎn)數(shù)據(jù)的歷史查詢和故障的即時排除;

     (2)該系統(tǒng)投入運行后锋恬,通過計算機顯示與控制,提高了過程自動化的程度编丘,可實現(xiàn)無人調(diào)節(jié)操作与学,減少了操作環(huán)節(jié),降低了運行成本瘪吏,使系統(tǒng)的管理和控制上了一個新臺階癣防。

     5 結(jié)束語

     該系統(tǒng)自2005年7月投入運行后,工作穩(wěn)定掌眠、可靠,成功地實現(xiàn)了全部控制功能幕屹,取得了比較好的控制效果孤批,達到了預(yù)期的控制指標。


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