1 引言
大缸徑濕式柴油機(jī)缸套(≥φ125)摄欲,通常采用單體鑄造聂弓,按照傳統(tǒng)的模具設(shè)計工藝覆首,生產(chǎn)的毛坯較重顷敞,鑄造成本較高程鸵,機(jī)加工余量大。因此寡瘩,減輕鑄造毛坯重量缔道,從而減少機(jī)加工余量勢在必行屈淫。
2 模具設(shè)計的改進(jìn)(以某品種柴油機(jī)缸套φ130為例)
2.1 模具改進(jìn)前和改進(jìn)后的結(jié)構(gòu)對比
2.1.1 改進(jìn)前管书,模具內(nèi)孔設(shè)計,傳統(tǒng)設(shè)計從模具的大端到小端為一斜線截碴,這樣的設(shè)計使涂料的涂掛性能較好梳侨,毛坯的冷卻速度均勻,生產(chǎn)的毛坯大端和小端質(zhì)量比較均勻日丹。但由于設(shè)計時走哺,斜度有限,不能太大(否則哲虾,涂料的涂掛性能差丙躏,造成廢品),所以生產(chǎn)的毛坯加工余量較大束凑。
2.1.2 改進(jìn)后晒旅,模具內(nèi)孔設(shè)計如圖2所示栅盲,在模具內(nèi)孔面上從大端到小端有三個階梯,因此废恋,生產(chǎn)出毛坯外圓面也存在三個階梯谈秫,同成品缸套的外圓面形狀基本一致,這樣鱼鼓,毛坯的加工余量和重量大為降低私免。
3 工藝改進(jìn)
3.1 模具變更后,我們發(fā)現(xiàn)存在兩個問題:
1 毛坯小端壁厚降低半摔,澆注時檀抡,鐵水的冷卻速度加快,石墨形態(tài)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求脏偏。
2 在毛坯的大端處层漠,由于支撐肩以下階差較大,鐵水在凝固過程中的速度不同册灾,容易在毛坯的內(nèi)孔面產(chǎn)生縮松(如圖5所示)涨旨。
3.2 工藝調(diào)整
通過實施二次孕育工藝和澆注工藝的調(diào)整,成功生產(chǎn)出合格產(chǎn)品拷拗。
3.2.1 二次孕育處理工藝槽叮,鐵水澆注以前,在一定的條件下(如需要一定的過熱溫度涩霞,一定的化學(xué)成分津贩,合適的加入方法等)向鐵液中加入一定量的物質(zhì)(稱之為孕育劑)以改變鐵液的凝固性能,改善鑄態(tài)組織睦绍,從而達(dá)到提高性能為目的處理方法尝江,稱之孕育處理。
孕育處理的目的:促進(jìn)石墨化英上,減少白口傾向炭序;改善斷面均勻性;控制石墨形態(tài)苍日,減少D,E型共生石墨和鐵素體的形成惭聂,以獲得中等大小的A型石墨。
分析模具變更后相恃,毛坯小端壁厚變薄辜纲,鐵水的冷卻速度加快,在凝固過程中拦耐,鐵水過冷度(0 T)加大耕腾,由△T1向△T2、△T3轉(zhuǎn)變(如圖6),石墨組織變小變細(xì)扫俺,由A型石墨向B 炮温、D、E型石墨轉(zhuǎn)變核必。另外由于澆注路線較長茸汇,一包鐵水要澆注12臺離心澆注機(jī),澆注時間相對較長荒鳖。顯然居饵,一次孕育處理已不能夠滿足質(zhì)量要求。必須要實行二次孕育處理工藝末昂,即在離心澆注機(jī)前的小澆注包內(nèi)加入適量的孕育劑减严。這種處理方式,從孕育劑熔化到澆注時間非常短二蚓,最大限度發(fā)揮了孕育劑的作用肮碗,減少孕育衰退,在實際生產(chǎn)中停就,對孕育劑的粒度和加入量的合理選擇是成功的關(guān)鍵司型。
3.2.2 對離心澆注機(jī)澆注工藝的調(diào)整來消除縮松
縮松的形成原因是多種多樣的丈咐,最根本的原因是:發(fā)生縮松部位的鐵水凝固時,得不到補(bǔ)縮。澆注模具結(jié)構(gòu)變更后髓涯,毛坯大端支撐肩處臺階由于毛坯的壁厚相差較大禀丁,鐵水的凝固速度不同没隘,壁薄處的鐵水先凝固烹俗,造成后凝固的厚壁處鐵水凝固時,得不到補(bǔ)縮恩闻,形成縮松艺糜。
所以,我們針對縮松形成的原因幢尚,經(jīng)過反復(fù)的實驗破停,采取以下的對策:提高離心澆注機(jī)的轉(zhuǎn)速(N) ;適當(dāng)延長離心澆注機(jī)的旋轉(zhuǎn)時間(TI)侠草;適當(dāng)延長鐵水從小澆注包到澆注機(jī)的澆注時間(T2)辱挥。通過計算犁嗅,發(fā)現(xiàn)(N) .( T1) .( T2)和毛坯內(nèi)徑(D)存在數(shù)學(xué)對應(yīng)關(guān)系边涕。即:毛坯內(nèi)徑(D)和模具的轉(zhuǎn)速(N)成一定的比例關(guān)系;同時和模具的旋轉(zhuǎn)時間(TI)褂微、澆注時間(T2)的關(guān)系功蜓。當(dāng)毛坯的內(nèi)徑為定值時,如果模具的實際轉(zhuǎn)速低于如圖8對應(yīng)的模具理論上要求的轉(zhuǎn)速時宠蚂,就會產(chǎn)生縮松丑辖;同理卷芜,如果模具的實際旋轉(zhuǎn)時間(T1),澆注時間(T2)低于如圖8對應(yīng)的模具理論上要求的旋轉(zhuǎn)時間(TI)咏编,澆注時間(T2)時元粹,也會產(chǎn)生縮松。
4 改進(jìn)后的效果
4.1 改進(jìn)前后的模具生產(chǎn)的毛坯理侄,大端和小端處的金相組織對比對模具結(jié)構(gòu)變更前后的模具生產(chǎn)的毛坯勺激,進(jìn)行了金相跟蹤對比,大端和小端處的金相組織限牢,基本上以中等大小的A型石墨為主捎滴,沒有差別。
4.2 改進(jìn)前后毛坯重量變化對比
模具改進(jìn)前后戈裳,生產(chǎn)的毛坯悉契,單體澆注的大缸徑缸套,平均毛坯的重量降低23(表1)橘蹭,成品鐵水利用率達(dá)到60%憔辞,基本上達(dá)到砂型鑄造的缸套毛坯鐵水利用率水平。
4.3 改進(jìn)前后毛坯的外圓面加工余量和時間對比
4.3.1 改進(jìn)前摊滔,毛坯的加工余量平均值為5.5mm同辣;改進(jìn)后,毛坯的加工余量平均為2.5mm惭载『岛可見,毛坯的外圓面加工余量減少54.5%描滔。
4.3.2 機(jī)加工時間對比
模具改進(jìn)后棒妨,生產(chǎn)的毛坯加工余量大為降低,粗外工序加工是縮短17%含长。
4.4 成本降低情況
改進(jìn)后的缸套毛坯因壁厚變薄券腔,重量降低,節(jié)約了鑄造原材料拘泞。同時纷纫,由于加工余量減少,機(jī)加工的刀具磨損降低陪腌,使用壽命延長辱魁。以平均每只毛坯減重3.6純,刀具可節(jié)約0.02元/只。自改進(jìn)缸套投放市場叼稍,到目前為止轨赦,已有一年多的時間,共生產(chǎn)大缸徑柴油機(jī)缸套約5萬只。原材料和刀具共計節(jié)約61.4萬元谈芬,降低了成本徙祥,提高了經(jīng)濟(jì)效益。
5 結(jié)束語
改進(jìn)后的模具生產(chǎn)的毛坯式蠢,順利通過了主機(jī)廠的材質(zhì)檢驗廉贤,公司的制造成本大為降低,提高了市場占有率遥妒。此項改進(jìn)技術(shù)獲得安徽省2004年機(jī)械工業(yè)協(xié)會職工技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)秀成果獎楔答。
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