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端頭異形軸類定心裝置的設(shè)計(jì)與應(yīng)用

  1. 問題的提出
  鐵路道岔轉(zhuǎn)換設(shè)備ZD6系列電動轉(zhuǎn)轍機(jī)中零件左右拐軸簿混、檢查柱是關(guān)鍵部件接點(diǎn)座中重要的零件脸甘,為了保證該類件組裝過程順暢鞍时,接點(diǎn)座在工作狀態(tài)下無卡阻履肃、擺動靈活仔沿、表示信號準(zhǔn)確,設(shè)計(jì)圖樣對左右拐軸尺棋、檢查柱零件的尺寸精度于未、形位公差要求均較高。在實(shí)際生產(chǎn)中經(jīng)常出現(xiàn)以下現(xiàn)象:車外圓時殴衡,以前序中心孔定位,雖然實(shí)際外圓加工余量較大(約單面2.5mm)垄窃,但仍存在車不圓現(xiàn)象蟀腌。

  2. 原因分析
  檢查柱、左右拐軸都是一端頭部異形的軸類工件吐莲,如圖1抠偏、圖2所示。

  一般軸類零件鉆中心孔通常在車床上用三爪自定心卡盤夾緊后進(jìn)行加工陪瘟,左右拐軸鞋剔、檢查柱屬于一端頭部異形軸類,不能采用三爪自動定心,其原加工流程為:鍛造毛坯→用V形鐵以毛坯外圓定位鉆中心孔→車外圓池躁。

  由于上述零件都是鍛件饮码,毛坯外徑尺寸公差大,用V形鐵定位褒选,在中心鉆床上鉆中心孔氏篇,毛坯外徑公差影響了中心孔位置,造成中心孔與毛坯外徑同軸度超差蹭睡;車外圓時衍菱,用車夾具裝夾異形端頭,另一端用頂尖頂前序中心孔肩豁,如果中心孔與毛坯外徑同軸度超差脊串,雖然從毛坯外徑尺寸來看,工序余量較大清钥,必會出現(xiàn)車不圓現(xiàn)象琼锋,造成廢品。

  3. 解決措施
  通過以上分析循捺,現(xiàn)場跟蹤調(diào)查確認(rèn)現(xiàn)加工工藝造成中心孔的位置度超差的主要因素是:V形鐵所定位工件中心隨毛坯外徑尺寸大小變化斩例,而中心鉆中心是固定的,兩者存在偏心从橘。經(jīng)過分析念赶、總結(jié)后找出兩種零件的共同特征,著手設(shè)計(jì)了一端異形軸類定心裝置恰力,如圖3所示叉谜。

  此裝置由12個零件組成,底板1與固定套2和直角板8裝配固定后安裝在臥式中心鉆床臺面上镰饶,夾具通過底板底面凸臺在中心鉆床臺面定位缆乐;絲杠3上設(shè)左旋和右旋螺紋,絲杠中間為配合光軸烧骗,光軸中部有R4槽用銷軸固定在固定套上實(shí)現(xiàn)自轉(zhuǎn)禽糊,當(dāng)絲杠3轉(zhuǎn)動時,帶動左旋卡板5铜诽、右旋卡板7在直角板8滑動槽內(nèi)同時張開與閉合阔萧,在左右卡板V形槽作用下定心夾緊工件,自動定心準(zhǔn)確懂棘,可靠地保證了工件加工質(zhì)量男梆,此裝置適用加工φ30mm以下的軸類工件。自定心夾緊裝置通過現(xiàn)場實(shí)際使用先赛,受到了操作工好評贸卦,保證左右拐軸、檢查柱零件加工質(zhì)量同時,大大提高了生產(chǎn)效率诊胞。

  4. 效果驗(yàn)證
  對新設(shè)計(jì)的自定心夾緊裝置進(jìn)行現(xiàn)場使用驗(yàn)證暖夭。通過對批量生產(chǎn)的4  000件左右拐軸加工中心孔序的跟蹤調(diào)查,發(fā)現(xiàn)同軸度達(dá)到了工藝要求厢钧,產(chǎn)品合格率達(dá)到了100%鳞尔,解決了長期困擾一端異形軸類鉆中心孔序加工難題,此結(jié)構(gòu)工裝可解決一端異形工件鉆中心孔時與毛坯外徑不同軸問題早直。


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