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中碳軸承鋼結構及性能分析

【編者按】隨著中國裝備制造業(yè)向高質量和高精密發(fā)展压语,用于制造滾動軸承的滾珠溃杖、滾柱和套筒等的軸承鋼正日益受到重視策睛,精密軸承等基礎機械鑄造業(yè)已經(jīng)成為國家“十二五”期間重點發(fā)展的行業(yè)。因此拳刚,有必要加大對軸承鋼的研究朋井,提高軸承鋼的質量带悼。


  近期,俄羅斯學者G.S.Vodovozova和P.A.Zhdanov等人研究了中碳軸承鋼的結構和機械性能韧仓,并通過實驗與ShKh15類軸承鋼進行了對比分析鞭畜,得出了在硬度、均質性和晶粒大小方面的結論臊链,為中碳軸承鋼的實際生產(chǎn)提供了理論依據(jù)楚瘾。

  組織不均勻成“瓶頸”

  一般來說,軸承鋼的性能要求是高硬度侄掠、良好的彈性性能和抗疲勞性碧农,特別是抗接觸疲勞失效性。對于高碳合金鋼钻哩,當碳含量在0.95%~1.15%時可以滿足上述要求屹堰;而碳含量為0.10%~0.20%的低碳軸承鋼則通常需要進行碳氮共滲工藝才能達到以上要求。軸承鋼抗接觸疲勞失效的性能街氢,主要取決于鋼中非金屬夾雜粗顆粒堆積扯键、碳化物不均質性、晶體大小的差異等因素珊肃。這些缺陷的綜合作用造成軸承鋼在使用過程中微應力集中和過早脆裂(剝落荣刑、切口形成和龜裂等)。

  目前廣泛使用的ShKh15類軸承鋼顯示出來的明顯缺點就是由結構不均質性造成的近范。這是過共析化學構成的一個特點嘶摊,即在高碳含量(0.95%~1.10%)下,由于碳和碳化物不均質性導致熔析的發(fā)展评矩。為避免不均質性這種狀況的發(fā)生或對這種情況進行改善,采用延長時間的均質化退火是必要的阱飘。

  通過添加合適的合金元素斥杜,采用低碳含量可以達到鋼種要求的硬度水平。眾所周知沥匈,作為軸承鋼蔗喂,可使用低碳和中碳鉻-鎳、鉻-錳和鉻-硅-錳鋼掸昨。這些鋼沒有高碳過共析鋼的主要缺點———碳化物不均質性妨屑。

  考慮到以上因素,需要開發(fā)提供節(jié)省能源和延長軸承使用壽命的軸承鋼生產(chǎn)技術绿壮。

  顯微組織細小均勻

  最近研究的鋼種是創(chuàng)新型軸承鋼浑云,能夠滿足更加致密的薄板部件,并應用更加經(jīng)濟的材料來提高質量湃纸,減少生產(chǎn)周期并且具有和ShKh15鋼一樣或更好的使用性能庸垢。川崎鋼鐵公司(日本)和NTN(日本)鋼鐵公司已經(jīng)開發(fā)并投產(chǎn)了一類中碳軸承鋼樊颁。這類中碳軸承鋼的碳含量減少到0.75%~0.80%,使得在澆鑄階段鋼中去除了共晶成分碳化物的形成呀逃,并且無須采用擴散退火澳银。另外,在減少碳含量狀況下的鋼钾植,工藝上更加有利于沖壓和剪切慨即。

  為評估該鋼種的化學成分、微觀組織和機械性能泛鸟,俄羅斯學者們在實驗室條件下對普通軸承鋼ShKh15鋼和中碳軸承鋼的抗斷裂性能進行了不同爐次的軋制實驗和其他檢驗蝠咆。

  氣體分析的結果顯示,只在第2爐次鋼中發(fā)現(xiàn)氧含量上升谈况,但總體氧含量在容許范圍內勺美,其他爐次鋼中氧含量均符合GOST901技術標準(不超過0.0015%)。為研究宏觀組織和微觀組織碑韵,從實驗爐次里選取了用于顯微鏡觀察的試樣赡茸。同時準備了直徑為5毫米的圓柱狀試樣進行抗拉實驗(根據(jù)GOST1497-84);準備帶V形坡口(根據(jù)GOST9454第二類)10毫米×10毫米×55毫米的試樣用于靜態(tài)彎曲實驗祝闻;采取疲勞龜裂裂紋最大深度2毫米的試樣進行斷裂韌性實驗(根據(jù)GOST9454第二類)占卧。

  中碳軸承鋼的最終熱處理采用普遍接受的ShKh15類軸承鋼規(guī)范:在840℃~845℃加熱硬化,均熱35分鐘~40分鐘后在M2M-16油中冷卻联喘,油溫在30℃~60℃华蜒,隨后在155℃下回火3.5小時。根據(jù)GOST9013(61.5HRC~62.5HRC)豁遭,最終回火后的硬度為62HRC叭喜。熱軋狀態(tài)下低倍組織由不存在游離鐵素體夾層的珠光體構成,晶粒大小不低于7級(根據(jù)GOST5639)党滓,沒有粗的碳化物析出矗赔,低倍組織均勻細小,有利于鋼的進一步精整加工狠楞。

  為提供良好的切削性和硬化前的準備坦浦,鋼需要進行中間熱處理,即在800℃~690℃下球化退火17小時盲并,在退火狀態(tài)下怔赤,球狀珠光體的晶粒度級別為2,鋼的實驗爐次的低倍組織滿足GOST801技術規(guī)范要求吻悍》纸希縱向顯微斷面評估了顯微組織的帶狀結構。鋼試樣從850℃硬化齐寻,然后再冷卻粉簇,在150℃回火1小時绎术,實驗鋼顯微組織的帶狀結構不超過1級~2級,這些值完全滿足GOST801對于熱軋鋼ShKh15的技術規(guī)范要求蛀膊。同一試樣用來評價實驗鋼的殘留碳化物網(wǎng)絡材诽,確認不超過3級,實驗鋼的結構更加均勻恒傻。因此考慮到碳化物熔析指數(shù)和結構的不均質性脸侥,實驗鋼滿足所有標準的技術規(guī)范要求并且明顯超過ShKh15類軸承鋼。

  機械性能良好

  評價非金屬夾雜物的試樣選擇和實驗按GOST1778-80制備盈厘。非金屬夾雜物主要為碳化物和氧化物睁枕,幾乎不存在球狀夾雜,硅酸鹽有延性單項夾雜沸手,顯示有1.5級大小外遇,存在于第2爐次鋼里,并由于氧化物夾雜污染而報廢契吉。在熱軋狀態(tài)下跳仿,實驗室爐次鋼采用碳氮共滲工藝進行微合金化的硬度為35HRC~38HRC。為實現(xiàn)球狀珠光體的退火捐晶,實驗室爐次鋼采用碳氮共滲進行微合金化的硬度為195HB~217HB菲语,其值稍高于GOST801技術規(guī)范硬度的179HB~207HB。在新硬化狀態(tài)下惑灵,所實驗鋼硬度為65HRC~67HRC山上。

  回火對淬火鋼硬度的影響顯示,對于實驗爐次鋼在回火溫度為160℃時幾乎沒有降低淬火鋼的硬度私舱,即在65HRC的水平畦肉。

  在硬化和輕度回火狀態(tài)下鋼的機械實驗結果表明,所有的斷裂案例都是因為脆性機理所致菊舅,斷裂應力值和屈服強度值幾乎相等航娩,他們是624~920N/mm2,相關延伸率和面積減少接近零鹰党。斷裂韌性實驗試樣規(guī)格為10毫米×10毫米55毫米,并進行集中折彎虹体,試樣先期要開尖銳切口和疲勞裂紋钓藏。在硬化和150℃~180℃下回火后,對采用V和Nb微合金化的試樣進行了實驗怨耸。從組織狀態(tài)和數(shù)據(jù)分析表明精臭,斷裂韌性對于實驗鋼(中碳軸承鋼)和ShKh15鋼是相似的,回火溫度從150℃升到180℃時沒有降低鋼的斷裂韌性乘颖。

  通過對實驗鋼化學成分摇祖、宏觀組織和微觀組織的分析眷篇,對硬度、機械性能和抗斷裂性能的全面研究得出荔泳,新型實驗爐次的軸承鋼的機械性能水平與ShKh15類軸承鋼相當蕉饼,64HRC~65HRC的硬度水平優(yōu)于GOST801技術規(guī)范要求,實驗爐次鋼和ShKh15類軸承鋼的斷裂韌性值相似玛歌。而采用V和Nb微合金化的軸承鋼滿足了GOST801技術規(guī)范要求昧港,實驗鋼更加純凈。同時支子,低倍組織碳化物不均質性低创肥,不存在碳化物網(wǎng)格殘留。因此值朋,新型的微合金化中碳軸承鋼具有比ShKh15類軸承鋼更加良好的性能叹侄。

  

  


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