【編者按】本文以在沖壓生產(chǎn)過程中介她,后橋橋架出現(xiàn)批量開裂的現(xiàn)象為例抠佩,詳盡地闡述了模具修改方案的確定過程、修改的原則廊席、方法杰刽,并定性、定量地展示了模具修改的全過程王滤。為遇到類似沖壓問題的相關(guān)人員提供參考和幫助贺嫂。
問題的發(fā)生
2012年3月,作為BUICK 后橋總成中的主要件—后橋橋架(見圖1)在沖壓生產(chǎn)過程中,發(fā)生在第一道落料預(yù)成形時第喳,在其一端的凸臺處出現(xiàn)大批量的拉伸破裂問題(見圖2中圓圈部分)糜俗。而據(jù)沖壓部門的統(tǒng)計,廢品發(fā)生率大約在50%左右曲饱,情況嚴重時甚至達可到80%悠抹,這使生產(chǎn)面臨停產(chǎn)的危險,并將可能導(dǎo)致中斷向客戶供貨的嚴重后果渔工。
圖1 后橋總成中的后橋橋架
圖2 后橋橋架拉伸破裂實物照片
問題的起因及解決辦法
是什么原因?qū)е卢F(xiàn)在的嚴重局面锌钮?要找出問題的原因,還需從BUICK 后橋生產(chǎn)的歷史開始引矩。BUICK 后橋橋架的沖壓工藝比較復(fù)雜梁丘,需通過落料預(yù)成形等共9道沖壓工序來完成。而由于沖壓難度大旺韭,因此整套模具是花了大量外匯由加拿大工程公司設(shè)計制造提供的到趴。沖件的板材也完全采用北美進口的牌號為SAE 1008~1010,厚度為2.0+ 0.40的DDQAK(深拉伸特別鎮(zhèn)靜級)鋼板宙锡。根據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)的記錄阁雷,當時,在后橋橋架在第一道落料預(yù)成形時狐昆,偶爾也曾產(chǎn)生少量的拉伸開裂現(xiàn)象柒杯,但數(shù)量并不多,約在3~5%左右八领,且后來隨著模具的使用疑拯,質(zhì)量情況漸入佳境。然而鼠灼,由于從北美進口的鋼材受價格矿矿、供貨日期等因素的影響較大,因此從2003年1月開始眯词,經(jīng)用戶同意并試沖棋躬,決定改用日本的牌號為SPHE,厚度為2.0+ 0.40的熱軋鋼板延届。
意想不到的是剪勿,在完全采用日本上述鋼材替代北美進口材料生產(chǎn)后不久,卻發(fā)生了這么嚴重的廢品率祷愉。日本鋼材供貨商的有關(guān)技術(shù)專家因此被急召至生產(chǎn)現(xiàn)場窗宦。日方認為他們提供的鋼材是符合雙方的合同技術(shù)要求的,只是材料的機械性能在規(guī)定的允許范圍內(nèi)波動二鳄。最終赴涵,日方給出的結(jié)論是要求修改模具媒怯。
而這對于我們廠家而言,不啻是出了個大難題髓窜。因為北美進口的材料已經(jīng)用完扇苞,再訂貨,起碼再需3寄纵、4個月的時間鳖敷,是“遠水救不了近火”。面對一堆堆掛著“黃牌”的日本材料程拭,你用也得用定踱,不用也得用。只有“華山一條道”督羊,沒有退路耸颁。
如果不修改模具,擺在面前的塑赁,只有兩種選擇:要生產(chǎn)就得大批量報廢舞绝,不生產(chǎn)就會中斷對客戶的供貨。不論哪一種選擇都是痛苦的糠味,甚至是不能容忍的吆踏。這樣,修改模具就成為唯一的選擇渊伐。
修改模具所面臨的困難
前面已經(jīng)介紹轩丁,BUICK 后橋橋架的沖壓工藝比較復(fù)雜,需落料預(yù)成形多析、成形斑柬、切周邊沖四孔、四周翻邊执执、兩側(cè)整形切頭、整形晌姚、沖28孔粤剧、4孔翻邊精整打標記、沖腰形孔挥唠,共9道沖壓工序來完成抵恋。整套模具除第9道沖腰形孔外,都比較復(fù)雜宝磨,且為大型模具弧关,整套模具是花了大量外匯由加拿大工程公司設(shè)計制造提供的唯一的一套模具。后橋橋架拉伸破裂是發(fā)生在第一道落料預(yù)成形工序唤锉,要修改的模具正是這第一道世囊。然而别瞭,這道模具是集落料和預(yù)成形兩種功能于一起的復(fù)合模(見圖3),模具既大又復(fù)雜株憾,要修改這副模具難度大不說蝙寨,風(fēng)險也大。
圖3 第一道落料預(yù)成形下模照片
修改模具主張的確定
修改模具的責(zé)任十分重大嗤瞎。因為只有一副模具墙歪,若稍有不慎,模具被修整過頭糠歧,再想返回抄瀑,幾乎是不太可能的事,因此后果將不堪設(shè)想预第。在充分聽取大家的意見之后隆惊,結(jié)合以往這副模具實際的預(yù)成形的拉伸狀況,以及北美和日本兩種鋼板材料的力學(xué)性能存在的差異殃玻,同時考慮到目前后橋橋架沖件拉伸破裂的嚴重程度檬鞠,我們堅定地認為:面臨的現(xiàn)狀是模具必須修改,這是唯一的出路肆鸿。修模雖有風(fēng)險煞仑,但也蘊藏著成功和機會,只要認真確定好修改模具的方案瞳聊,并循序漸進地修模然瞳,成功的把握還是很大的。
修改模具方案的原則
這副模具雖然在開始生產(chǎn)時藏估,曾出現(xiàn)少量的開裂現(xiàn)象拍埠,但后來出現(xiàn)的狀況逐漸減少,因此模具狀態(tài)日趨完臻土居,用行話說枣购,模具被用(磨)順了。通俗地講擦耀,就是模具上原來一些不利于(阻礙)拉伸的凹棉圈、凸點,模具間隙以及轉(zhuǎn)角R等經(jīng)過無數(shù)次拉伸被磨掉眷蜓、磨大和磨順了分瘾,此外,在開始改用日本材料時并沒有橋架被拉破的情況出現(xiàn)吁系,這說明日本料的拉伸性能雖然比北美料差德召,但性能指針相差不太大。再次汽纤,后橋橋架被拉破的部位集中在橋架一端的凸臺處上岗,即“走料”比較困難和“用料”較多的地方福荸。也就是說,如果能夠使“走料”困難變?yōu)椴焕щy翅剔,使“用料”較多的地方材料能及時得到周邊材料的補償伐页。那么,拉伸開裂的問題就完全可以得到解決迟凫。
修改模具方案的思維過程及內(nèi)容
上面修改模具方案的確定只是從理論上作了定性的分析养砾,而真正需確定的內(nèi)容還包括具體的修模位置及范圍、修模(磨)量夏岩、修模角度质教、放大間隙量、轉(zhuǎn)角R放大值矩粒、以及判斷哪些部位體內(nèi)因還存在不利于沖壓拉伸的“硬點”而需要加以去除等等瓦陡。所有這些內(nèi)容,要正確地確定其部位并給予量化歧蛾,是很難的厘赤,因此要盡可能一次成功(因為時間緊急),并做到萬無一失喝爽,實非易事妻铲。這要借助于視覺的非語言思維過程,即一種創(chuàng)造性思維年堆。這些非語言思維來源于經(jīng)驗吞杭、物理要求、空間想象及形狀感覺能力变丧,靠的是理論與實踐的反復(fù)驗證芽狗,從而得到一種“悟性”。這個感覺有時很難用語言來表達痒蓬,也就是平時所說的“只能意會童擎,不可言傳”。同時攻晒,也印證了“實踐出真知”這個道理柔昼。
在圖4中可以看到,兩處:1~2炎辨;一處:0.5~0.8;另一處:R放大1~2聪姿;在最左側(cè)還有一個“鴨蛋形”黑圈等數(shù)字及符號碴萧。
圖4 修改模具方案上的簽名
修改模具方案各數(shù)字及符號所代表的含義
這些數(shù)字及符號各代表了不同的含義。其中兩處1~2是表示要求在后橋橋架凸模芯的兩個突出部位(見圖5)按其形狀各磨低1~2mm末购,目的是降低凸模芯的高度勤消,作用是使“走料”困難變?yōu)椴焕щy美丝,使“用料”較多減為較少,且該處的材料易于流動并能及時得到周邊材料的補償源糖。一處0.5~0.8是表示要求在后橋橋架凸模芯的側(cè)面部位按其形狀磨去0.5~0.8mm厚的材料替塑,目的是加大該處的模具間隙和縮小凸模芯的體積,作用是使“走料” 困難變?yōu)椴焕щy师晨,使“用料” 較多減為較少看卦、并將多出的料補償給破裂處,且該處的材料能及時得到周邊材料的補償研神。而另一處R放大1~2是表示要求在后橋橋架凹模的“三角形”轉(zhuǎn)角部位的兩R在原來的基礎(chǔ)上給予放大惩凉,目的主要是減少拉伸時材料向內(nèi)流動的阻力,作用是便于邊緣的材料向開裂處的部位流動補償(這是主要的)纫益,同時亦會使“用料”較多減為較少(因為R角越小恒襟,用料越多,反之則越少)揍忍,不過這個多余量是較少的弯疾。
圖5 拉伸硬點印
那么,“鴨蛋形”黑圈表示什么呢逃糟?這表示吼鱼,在該部位的凹凸模在拉伸時,產(chǎn)生明顯的硬點履磨,表明這里的模具間隙特別緊蛉抓,參考圖5中橢圓黑圈內(nèi)部分。需要將該部位的凸模和凹模按該處的形狀都適當磨掉些剃诅,目的是加大該處的模具間隙巷送,作用是拉伸時材料不至于被上下凹凸模“夾死”矛辕,使“走料”困難變?yōu)椴焕щy笑跛,同時由于凸模的磨低,也會使“用料”較多減為較少的效果聊品,當然和上面一樣飞蹂,這個量也是較少的。
此外翻屈,在圖5中沒有圈出的球面凹坑處陈哑,是表示為了有效地減少破裂部位的材料用量,需適當磨低凹坑處凸模的球面奋肄。但修磨此處必須十分謹慎轿南,因為預(yù)拉伸凹坑球面是為了后道成形有足夠的材料被用于成形,而如果凹坑處凸模的球面被磨去過低逃口,將會導(dǎo)致后道成形沒有足夠的材料被用于成形而拉破耀即,造成顧此失彼的局面竭豺。
可見,上面的各項措施都是圍繞能夠使被拉破位置的“走料”由困難變?yōu)椴焕щy藻着,同時使被拉破位置的“用料”能及時得到周邊材料給予補償?shù)哪康恼归_的裤魔。
確定修模方案原則的依據(jù)
確定上述修模方案的依據(jù)是什么?要回答這個問題猩僧,除了上面已經(jīng)介紹的三點理由外赖巴,還需對方案確定前的現(xiàn)場試模作一個簡單的回顧。當時袄洁,為了取得第一手數(shù)據(jù)员漩,我們在方案確定前,重新進行了一次現(xiàn)場試模晤泌,以判斷開裂的情況到底有多嚴重逝淹,以及評估通過調(diào)整沖壓工藝參數(shù)可以達到怎么結(jié)果。在試模過程中桶唐,我們通過調(diào)低模具的壓邊力栅葡,在壓邊處不產(chǎn)生起皺的前提下,使氣墊壓力由原來的3~4 Kg調(diào)低為2.3~2.5 Kg尤泽,沖了12張板料共48件欣簇,其中有4件明顯開裂,7件隱性開裂坯约,廢品率23%熊咽。
確定修模方案的另一個依據(jù)是根據(jù)對北美和日本材料所做的一個詳細對比。根據(jù)公司質(zhì)保部和用鋼所提供的用于BUICK后橋橋架的北美和日本材料的檢測報告的有關(guān)數(shù)據(jù)以及相關(guān)標準闹丐,日本材料機械性能的標準顯然比北美料低横殴,且盡管延伸率試樣的B0取25,但實測結(jié)果38還是比北美料的41低(注:如B0同樣取12.5卿拴,則實際延伸率一般還會低4%左右衫仑,即延伸率并不是38,而約為34)堕花。不僅如此满戒,日本材料的屈服強度一欄并未有規(guī)定要求。因此稳荒,不難看出蕴黎,日本料與北美料機械性能的主要區(qū)別在延伸率和屈服強度兩項,尤其是延伸率方面差異較大很防。這就是在同一副模具上阱剂,拉伸時產(chǎn)生不同結(jié)果的主要原因所在。
修模的方法和原則
根據(jù)方案確定前的現(xiàn)場試模以及兩種材料性能的對比,修改模具的方法最終得以確定兼峻。為了更形象地說明問題,可借用歷史上“圍魏救趙”的成語典故來比喻罗和。這個典故是講戰(zhàn)國時期神深,齊國為了救趙國,齊國的孫臏設(shè)計圍打魏國而成功營救趙國的戰(zhàn)術(shù)功哮。假如把后橋橋架的“開裂部位”看作為需要解救的“趙國”仅谍,而把后橋橋架的“凸臺部位”看作為需要攻打的“魏國”。這樣就不難理解修改模具的方法了援奢。這個比喻雖不十分貼切兼犯,但卻非常形象。我們需要解決的是開裂部位集漾,但要著重去做的卻是凸臺部位切黔。橋架的開裂部位是由于在拉伸過程中缺料,且又得不到周邊部分的材料及時的補充引起的具篇,而在旁邊的凸臺處在拉伸過程中恰恰又是用料最多的部位纬霞,如果能將凸臺的高度適當?shù)亟担ィ┑停瑒t會對橋架的開裂部位在拉伸過程中產(chǎn)生兩個有利的作用驱显,一是由于凸臺處的高度適當?shù)慕档褪撸瑫欣诓牧系牧鲃樱沟弥苓叢糠值牟牧霞皶r給予開裂部位的補充埃疫;二是由于凸臺處的高度適當?shù)慕档头郑瑴p少了凸臺處本身的用料,使得有多余的材料能給予開裂部位的補充栓霜。簡單來說翠桦,修模的總體原則是:先重點,后一般叙淌;先凸臺隶秒,后圓角;先硬點摆咽,后虛用角谩;先間隙种功,后光潔透鹊,這么一個循序漸進的過程。
修模的參照物和具體實施過程
為了使修整(磨)模具工作能夠在確保萬無一失的情況下進行共吞,我們選取了一個可靠的操作參照物召期,而這個參照物就是后橋橋架的拉伸破裂件(參見圖4、圖5)。否則编漆,對這么復(fù)雜的模具型腔進行修整(磨)將無從下手践桂。
由于前面對修模的方案進行了認真、周密地分析考慮跌蛔,因此级汹,修模的具體實施過程就顯得比較容易了。首先盒卸,我們在打開模具型腔需要修磨的部位和范圍做了相應(yīng)的記號(見圖6中藍色圈內(nèi)所示部位骗爆。注:其中5處打剖面線記號的主要是修磨下模的該處部位;另一處未打剖面線記號的主要是修磨上凸模的對應(yīng)位置及該處的少量修磨蔽介。)在模具修理人員的精心細致操作下摘投,我們按照前面所確定的:先重點,后一般虹蓄;先凸臺犀呼,后圓角;先硬點武花,后虛釉不恕;先間隙体箕,后光潔专钉,這個循序漸進的修模原則,經(jīng)過將近一天的工作累铅,最終達到了上下模腔間隙均勻跃须、拉伸變形程度合理、材料流動順暢的預(yù)期效果禽岭。
圖6 修模的具體部位
試模的結(jié)果
修模后的試模沖件用料是用掛黃色牌子的板材(即原來生產(chǎn)時曾產(chǎn)生嚴重開裂的材料)诉抱,氣墊壓力是2.7~2.8Kg,板料單面加油艘励,模具表面一次加油沖5件聂闺,共沖30件。其中唆痪,凸臺一端(即原來嚴重開裂的部位)經(jīng)修模后全部合格咨捕;無凸臺一端(即橋架的另一端,因之前未提出存在隱性裂紋的現(xiàn)象境株,故未修模)有3件有約1~1.5長的隱性減簿痕跡础川。第二道成形,氣墊壓力是3Kg肌蝶,試沖后韵绿,凸臺一端30件仍然是全部合格狂篇。無凸臺一端的3件隱性減簿痕跡部位因不在拉伸變形區(qū)域,故沖后沒有發(fā)生變化(之后赁栈,對第一道落料預(yù)成形模具的無凸臺一端岗屏,曾產(chǎn)生隱性減簿痕跡的部位也作了修整)。從試模的結(jié)果來看漱办,經(jīng)修磨后的模具實際效果是令人滿意的担汤。那么,批量生產(chǎn)的情況又是怎么樣呢洼冻?
批量生產(chǎn)的狀況
BUICK后橋橋架第一道落料預(yù)成形模修模后的批量生產(chǎn)的模具驗證工作分三次進行,分別匯總?cè)缦拢?
第一次
第1道落料預(yù)成形隅很,使用800噸壓機撞牢,氣墊壓力2.7~2.8 Kg,沖了28件叔营,橋架有屋彪、無凸臺處均無開裂出現(xiàn),全部合格绒尊。
第2道成形畜挥,使用800噸壓機,氣墊壓力2.3~2.5Kg婴谱,沖了28件蟹但,橋架有、無凸臺處均無開裂出現(xiàn)决太,全部合格蓉厕。
第3道—切周邊沖四孔、第4道—四周翻邊晴灿,因有其他模具在沖杉漓,未試。
第5~9道分別是:兩端整形切頭社芳、整形沐喘、沖28孔、4孔翻邊精整打標記肢构、沖腰形孔(線束孔)因沖壓設(shè)備能力抢却,要等前4道沖完后,調(diào)換模具再沖似魄。
第二次
第1~4道分兩個班次共沖了2,047根彭薪,有11根出現(xiàn)開裂現(xiàn)象(據(jù)質(zhì)保和模具修理人員處了解,均未出現(xiàn)開裂作姐,是隱性縮頸痕跡夜矗,約母指甲大小,且大多出現(xiàn)在有凸臺處,系球面底部拉毛所致紊撕,模具經(jīng)拋光后罢荡,即解決。)廢品率為0.5%对扶。(注:低于歷史3~5%)
第三次
共生產(chǎn)了3,700多根区赵。仍然用原日本板料,包括3疊掛黃色牌子的板料浪南。據(jù)車間反映笼才,生產(chǎn)狀況良好,雖有14根隱性小開裂络凿,但并非模具原因骡送,而是由于氣墊壓力、加油等操作問題和模具拉毛引起的絮记。如把這些也算進去摔踱,廢品率是0.3%≡狗撸可以說士怒,第一道落料預(yù)成形模的修磨結(jié)果達到了預(yù)期目的。
日本材料的改進
為了確保今后的BUICK后橋橋架生產(chǎn)件的質(zhì)量更可靠乒稚、穩(wěn)定眷赂,在本次對第一道落料預(yù)成形模進行修整后,產(chǎn)品工程部咐笙、用鋼研究所钻国、質(zhì)保部、采購部孩置、和國貿(mào)部等相關(guān)部門聯(lián)同日本鋼材供貨商重新對用于BUICK后橋橋架沖件的板材技術(shù)要求進行了審定燎称,尤其對材料的屈服強度和延伸率作了新的規(guī)定,將原來對材料的屈服強度不作考核改為≧180(注:不足的是僅規(guī)定了下限值罚栏,上限沒有作約束)贩溉;延伸率由原來的≧35%,改為≧38%(目標值≧40)(注:因橋架成形時各向受力復(fù)雜增捻,如能對各向異性作規(guī)定膨桂,則更加有利);試樣標準由原來的JIS G3131-1990標準锥惋,L0=50昌腰,B0=25,改為統(tǒng)一按照北美的ASTM A370標準膀跌,即L0=50遭商,B0=12.5固灵。
經(jīng)過以上各項措施后,BUICK后橋橋架沖壓件的質(zhì)量一直比較穩(wěn)定劫流、可靠巫玻。但經(jīng)驗告訴我們,日本材料的穩(wěn)定性有時會不盡如意祠汇,尤其在各向異性方面的差異比較大仍秤,這點在今后的生產(chǎn)中還須引起足夠的重視。不能把問題的解決僅僅寄托在模具的無限制修整手段上可很,而不顧材料的質(zhì)量控制诗力。
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