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工控機(jī)在電弧爐控制系統(tǒng)中的應(yīng)用

本系統(tǒng)由一臺(tái)研華5X86/133工控機(jī)治弯,輸入輸出電路板(D/A板评梁,A/D板和觸發(fā)脈沖板),WB系列電流電壓傳感器盹斟,富士G11型變頻器(四臺(tái)沟赏,其中一臺(tái)備用)以及交流異步電動(dòng)機(jī)組成。

隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的普及與應(yīng)用焰垄,數(shù)字技術(shù)已經(jīng)滲透于各行業(yè)之中提钟,特別是在一些傳統(tǒng)工業(yè)的改造與創(chuàng)新中,發(fā)揮了重要的作用藐檀。本文介紹的工控機(jī)參與自動(dòng)控制系統(tǒng)對(duì)電弧爐的控制蟀符,使控制系統(tǒng)技術(shù)含量大大提高。經(jīng)過生產(chǎn)實(shí)踐證明梭狱,該系統(tǒng)在安全性、可靠性傍菇、靈敏度等方面大大優(yōu)于傳統(tǒng)的模擬控制方法猾瘸。

1系統(tǒng)組成

本系統(tǒng)由一臺(tái)研華5X86/133工控機(jī),輸入輸出電路板(D/A板丢习,A/D板和觸發(fā)脈沖板)牵触,WB系列電流電壓傳感器,富士G11型變頻器(四臺(tái)咐低,其中一臺(tái)備用)以及交流異步電動(dòng)機(jī)組成揽思。系統(tǒng)組成框圖如圖1所示。

圖1 系統(tǒng)組成框圖

本系統(tǒng)采用電氣傳動(dòng)控制電極上下運(yùn)動(dòng)见擦。經(jīng)計(jì)算钉汗,選用功率為7.5kW的異步電機(jī),并以此為依據(jù)選用變頻器鲤屡。本系統(tǒng)選用富士G11型變頻器损痰,其特點(diǎn)是:不需要正負(fù)轉(zhuǎn)換信號(hào)福侈,僅根據(jù)給定頻率控制輸出電壓的大小和極性即可控制電機(jī)的轉(zhuǎn)速與轉(zhuǎn)向。

由于電極的電弧電流太大(約為25kA)卢未,所以傳感器從電流互感器進(jìn)行采樣肪凛。因?yàn)锳/D轉(zhuǎn)換卡的輸入信號(hào)為電壓型,故我們選用電磁隔離躏宗、感應(yīng)式的WBI412as1Q型電流—電壓傳感器邦霸。而對(duì)于電弧電壓(一般為250V左右),則不需要中間環(huán)節(jié)根爆,直接選用電磁隔離幕封、感應(yīng)式的WBV414asQ型電壓-電壓傳感器即可。

為了易于控制與維護(hù)瓦腋,電極的每一相都為一套獨(dú)立設(shè)備(包括傳感器窒兼,變頻器,電機(jī)和印刷線路板)妙旅,為此在控制軟件的設(shè)計(jì)中采用分相進(jìn)行獨(dú)立控制的原則军裂。此外,額定電流的設(shè)定和電源模塊的供電所需要的0~12V電源战覆,可通過小型變壓器和WY17812威沙,WY27912等組成的電路來實(shí)現(xiàn),此處不一一詳述柬乓。

2硬件設(shè)計(jì)

系統(tǒng)的控制原理如圖2所示攘活。

圖2 控制系統(tǒng)框圖

本系統(tǒng)選用研華公司開發(fā)的PCL730型A/D轉(zhuǎn)換卡,此卡提供32路DIO(DigitalInputOutput)通道玄呛,其中包括16路輸入和16路輸出阅懦。每路都帶有光耦隔離,用于提高系統(tǒng)的抗干擾能力徘铝。選用分辨率為12位的PCL728型D/A轉(zhuǎn)換卡作為輸出卡耳胎,此板卡具有2個(gè)通道,其輸出電壓范圍可利用板卡的跳線設(shè)定到-10V~+10V之間惕它,便可直接控制變頻器怕午。在上述系統(tǒng)中,選用分辨率為12位的PCL813型A/D轉(zhuǎn)換卡淹魄,它可以提供32路模擬輸入量郁惜,故僅需一塊便可實(shí)現(xiàn)電弧電流、電弧電壓和電流設(shè)定值等的模數(shù)轉(zhuǎn)換甲锡。

本系統(tǒng)分為手動(dòng)和自動(dòng)兩種工作狀態(tài)兆蕉,其中自動(dòng)工作狀態(tài)又分為模擬狀態(tài)和數(shù)字狀態(tài)。在自動(dòng)工作狀態(tài)時(shí)搔体,通過轉(zhuǎn)換開關(guān)恨樟,可使繼電器觸點(diǎn)選擇模擬通路或數(shù)字通路(其中數(shù)字通路一般接常閉觸點(diǎn))综俄,切換結(jié)構(gòu)如圖3所示。手動(dòng)工作狀態(tài)下仲寇,電路實(shí)現(xiàn)較為簡單制沦,它不經(jīng)過中間電路和信號(hào)處理過程便可直接驅(qū)動(dòng)變頻器。所以它的優(yōu)先級(jí)較高购具,故適用于在緊急情況下的應(yīng)急操作榛青,其與自動(dòng)狀態(tài)下的切換如圖4所示。

圖3模擬系統(tǒng)與數(shù)字系統(tǒng)切換

圖4變頻器及相關(guān)電路

富士變頻器端子12為設(shè)定電壓輸入端惯醇,端子11為模擬信號(hào)公共端曙惋,F(xiàn)WD為運(yùn)行/停止命令端,CM為接點(diǎn)輸入公共端款野。因?yàn)椴荒懿捎弥苯咏油ㄅc斷開主電路電源的方法來操作變頻器的運(yùn)行與停止妙声。采用圖5所示的電路,在保持主電路接通的情況下侮增,只需按按鈕開關(guān)SB年铝,使交流接觸器線包帶電,吸合KM1使指示燈亮月腋,KM2給變頻器送電(見圖4)蟀架。

圖5變頻器開關(guān)

此類變頻器通過鍵盤,面板操作體系(畫面轉(zhuǎn)換層次結(jié)構(gòu))來設(shè)定榆骚,監(jiān)控片拍,查詢。操作者通過LCD監(jiān)視器與操作鍵來設(shè)定自己所需確定的參數(shù)妓肢,如最高頻率捌省,額定電壓,加速時(shí)間碉钠,轉(zhuǎn)矩特征等所禀。在運(yùn)行過程中選擇自己所關(guān)心的數(shù)據(jù)(如輸出電壓)作為實(shí)時(shí)監(jiān)控對(duì)象。設(shè)計(jì)者還可根據(jù)系統(tǒng)的實(shí)際要求設(shè)計(jì)適當(dāng)?shù)闹苿?dòng)電阻放钦,處理報(bào)警輸出信號(hào)及抗干擾措施等等。

3軟件設(shè)計(jì)

電弧爐控制系統(tǒng)的軟件是根據(jù)各個(gè)爐子的實(shí)際情況而開發(fā)的恭金。在本工程中系統(tǒng)軟件由界面模塊操禀,運(yùn)算模塊和打印模塊三大部分組成。其中界面程序提供了一個(gè)人機(jī)對(duì)話窗口横腿,操作者可以清楚地了解到電爐目前的各個(gè)參數(shù)颓屑,從外部輸入的模擬量的數(shù)字化值的大小(如檔位電壓)灰深。另外饵卸,外部參數(shù)的修訂也都是利用人機(jī)界面從鍵盤輸入實(shí)現(xiàn)的铲苹。本系統(tǒng)的界面是用BORLANDC和匯編語言編制而成,在編制過程中力求達(dá)到美觀驻奇、直觀镐刽、易操作的目的。

輸入輸出采集運(yùn)算是本系統(tǒng)的核心部分峰抽,在沿襲前輩工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上汪阱,通過跳線和小型轉(zhuǎn)換開關(guān),選擇出適合于系統(tǒng)的輸入輸出通道與形式(PCL為高集成板榛开,提供了多種功能選擇瘟甩,如可以電壓形式輸出,也可以電流形式輸出等)姚锥。在控制運(yùn)算過程中根據(jù)電弧爐的點(diǎn)弧期询崇,熔化期,精煉期以及鋼水出爐前弧流弧壓的不同狀況凉逛,在控制子程序的算法實(shí)施上應(yīng)有所區(qū)別性宏,其程序流程圖如圖6所示。在控制過程中充分利用了G11變頻器電壓速率的特點(diǎn)(如圖7所示)鱼炒,降低了硬件的設(shè)計(jì)復(fù)雜度衔沼。電流設(shè)定值和電壓設(shè)定值的確定,根據(jù)外部電路所能提供的電源電壓而選擇不同的轉(zhuǎn)換算法昔瞧。軟件中僅僅考慮采集與轉(zhuǎn)換是不夠的指蚁,本系統(tǒng)對(duì)于數(shù)據(jù)處理采用的是PID控制算法∽晕控制方式上凝化,模擬系統(tǒng)通過硬件電路來實(shí)現(xiàn),而軟件設(shè)計(jì)則是通過PID算法來完成的酬荞。為了保證冶煉的溫度恒定搓劫,又要電極的運(yùn)動(dòng)不會(huì)出現(xiàn)太大波動(dòng),就在控制系統(tǒng)中增設(shè)給定積分環(huán)節(jié)混巧。對(duì)電路的參數(shù)設(shè)定可借鑒模擬調(diào)節(jié)器的參數(shù)枪向,衰減曲線法等,取得良好的比例積分(PI)控制參數(shù)猎蚀。

圖6運(yùn)行程序流程圖

圖7速度—電壓曲線

圖8電流曲線及功率曲線

(a)電流曲線(b)功率曲線

由于PC機(jī)的介入糠牍,控制軟件中也應(yīng)該考慮到數(shù)據(jù)的記錄與保存問題,尤其一些重要參數(shù)竖杂,功率曲線卑我,電流曲線及電壓曲線都應(yīng)打印出來,以對(duì)日后的故障診斷雕乃、維修以及設(shè)備的改進(jìn)提供一手資料桌强。

另外朴蛔,對(duì)于所涉及的參數(shù)預(yù)先進(jìn)行估計(jì)與計(jì)算,定出其最大值浴营,以確保取得或處理后的數(shù)據(jù)在其值域內(nèi)盼靠,不會(huì)溢出。既保證結(jié)果的合理與執(zhí)行的可靠性顺鸯,又避免了數(shù)據(jù)的跳躍芦格,引起元件壽命縮短與機(jī)械損傷。

4現(xiàn)場抗干擾設(shè)計(jì)及運(yùn)行結(jié)果

冶煉爐工作環(huán)境一般較為惡劣尊捞,干擾比較嚴(yán)重俄删,針對(duì)現(xiàn)場存在的問題,采取了以下措施:

(1)由于鋼廠電壓偏高(有時(shí)控制電壓達(dá)270V左右奏路,子夜更高)畴椰,為此,工控機(jī)電源必須加穩(wěn)壓器鸽粉,以保證工控機(jī)正常工作斜脂;

(2)電弧爐在冶煉過程中產(chǎn)生極強(qiáng)電磁場,電磁

干擾嚴(yán)重影響了控制線路的精度触机,故變頻器和工控機(jī)的輸入輸出線路全采用屏蔽線帚戳,顯示器選液晶型的(電子槍式顯示屏?xí)诖艌鲋惺艿礁蓴_,使畫面扭曲儡首,無法正常工作)片任;

(3)變頻器、工控機(jī)電源地線與固定零線短接蔬胯;

(4)現(xiàn)場空氣中含有大量金屬粉塵对供,對(duì)于易受污染的電器設(shè)備進(jìn)行密封,并定期用皮老虎進(jìn)行除塵氛濒。

采用以上措施产场,干擾基本排除,圖8(a)是冶煉期得到的電流曲線圖软动,圖8(b)為功率曲線圖惧梦,其中0~t1為點(diǎn)弧初期,t1~t2為熔化期衙地,t2~t3為精練期悉镜。

5結(jié)語

本系統(tǒng)經(jīng)過調(diào)試期的試運(yùn)行,以其操作簡便庙炮,電極起落平穩(wěn),電流穩(wěn)定求驳,節(jié)約電能种司,操作簡便刷桐,較模擬系統(tǒng)有較大的優(yōu)越性,而得到工廠各部門的好評(píng)娶得,該控制系統(tǒng)可在此行業(yè)中進(jìn)一步推廣使用痛只。


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