摘 要:總結(jié)了溴化鋰制冷機(jī)運(yùn)行和維修的經(jīng)驗(yàn)别凤,提出了全過(guò)程管理方案以及在設(shè)計(jì)和制造中需注意的事項(xiàng)橱孽。
關(guān)鍵詞:溴化鋰四酱;制冷機(jī)闽芳;維修保養(yǎng);全過(guò)程管理
蒸汽雙效型溴化鋰吸收式制冷機(jī)組是以蒸汽為驅(qū)動(dòng)熱源扑详、溴化鋰溶液為吸收劑媚尊、水為制冷劑制取低溫水的設(shè)備。20世紀(jì)90年代以來(lái)涕留,焦化行業(yè)對(duì)焦?fàn)t煤氣凈化工藝進(jìn)行了大規(guī)模改造剃坦,新的煤氣凈化工藝需要低溫冷卻水保證煤氣凈化生產(chǎn),溴化鋰吸收式制冷機(jī)開始廣泛運(yùn)用于焦化行業(yè)焙檀。
我公司6臺(tái)雙效型溴化鋰吸收式制冷機(jī)在煤氣凈化裝置半負(fù)荷生產(chǎn)條件下绝电,制冷機(jī)運(yùn)行工況非常穩(wěn)定。煤氣凈化裝置全負(fù)荷生產(chǎn)后辟瞄,制冷機(jī)冷量出現(xiàn)逐年衰減的趨勢(shì)默在,在1999年制冷效果惡化,機(jī)組的冷量只有額定冷量的50%~60%坝给,故障停機(jī)次數(shù)也日趨頻繁跺诈,直接影響了煤氣凈化裝置的生產(chǎn)。從1999年底開始魂奥,對(duì)機(jī)組進(jìn)行開孔清洗和檢修菠剩,同時(shí)對(duì)回收車間的循環(huán)水系統(tǒng)進(jìn)行了改造和優(yōu)化。經(jīng)過(guò)三年多的努力耻煤,機(jī)組的運(yùn)行基本正常具壮,冷量恢復(fù)至額定冷量的85%~90%。煤氣凈化系統(tǒng)的各項(xiàng)指標(biāo)也大幅上升哈蝇,取得了良好效果棺妓。
1 存在問(wèn)題
⑴機(jī)組運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)內(nèi)部各點(diǎn)壓力攘已、溫度偏高。機(jī)組的內(nèi)部各點(diǎn)壓力怜跑、溫度與設(shè)計(jì)值相比均偏高样勃。以吸收器為例,其稀溶液(運(yùn)行濃度為53%~55%)設(shè)計(jì)溫度為39~41℃性芬,對(duì)應(yīng)的壓力為1403~1117Pa峡眶。而在運(yùn)行過(guò)程中,其實(shí)際溫度為49℃植锉,對(duì)應(yīng)的壓力為2460~1988Pa鹿连,幾乎升高了一倍。
⑵溴化鋰溶液性狀惡化猪玛。溶液顏色為咖啡色磷拧,pH值大于10.5,溶液中鉻酸鋰消耗很快衩斋,取樣靜置后大量腐蝕物沉淀者赴,導(dǎo)致屏蔽電泵損壞頻繁。
⑶不凝性氣體排出困難瞎介。機(jī)組自動(dòng)抽氣裝置的窺鏡處能觀察到大量氣泡碗厕,且始終排不凈。真空泵必須頻繁啟動(dòng)抽氣融辈,真空泵油易乳化誓华,用量大。機(jī)組腐蝕嚴(yán)重胧蹲,機(jī)內(nèi)溶液和冷劑水分布裝置堵塞嚴(yán)重菇唇。
⑷機(jī)組腐蝕嚴(yán)重。機(jī)組熱交換器的換熱管腐蝕穿孔殉酬,造成稀匪补、濃溶液竄漏。高烂翰、低壓發(fā)生器銅管破裂夯缺,造成機(jī)組停機(jī)和冷劑水污染。吸收器濃溶液分布板的小孔堵塞率達(dá)50%~80%甘耿,嚴(yán)重影響了吸收效果踊兜。冷劑水二次噴啉噴頭堵塞率達(dá)80%以上,蒸發(fā)效果極差佳恬,冷劑水與冷媒水溫差達(dá)5℃以上捏境。
以上問(wèn)題,使得機(jī)組的冷量大幅衰減殿怜,冷媒水出機(jī)組溫度達(dá)22~26℃典蝌,與要求的16~18℃相去甚遠(yuǎn)曙砂,煤氣凈化裝置無(wú)法正常運(yùn)行头谜。
2 問(wèn)題分析與改進(jìn)措施
機(jī)組的冷量大幅衰減的原因是機(jī)組的運(yùn)行狀態(tài)嚴(yán)重偏離了設(shè)計(jì)運(yùn)行狀態(tài)(變工況運(yùn)行)骏掀,其主要原因如下。
2.1 機(jī)組的原因
過(guò)去柱告,溴化鋰吸收式制冷機(jī)主要用于集中空調(diào)系統(tǒng)退博,其冷媒水進(jìn)、出口溫度按12℃旋囤、7℃設(shè)計(jì)别印。而對(duì)煤氣凈化裝置而言,要求冷媒水(即煤氣凈化裝置所需的低溫循環(huán)水)的進(jìn)凯怕、出口溫度為23℃嫁昌、16℃。在溴冷機(jī)蒸發(fā)器內(nèi)真空度不變的情況下甩楷,冷媒水進(jìn)口溫度越高锁荚,冷劑水的蒸發(fā)量就越大。也就是說(shuō)催锯,焦?fàn)t煤氣凈化裝置所采用的溴冷機(jī)滴练,其蒸發(fā)器工作壓力高于空調(diào)型機(jī)組。隨著蒸發(fā)壓力的提高孵熏,在機(jī)組吸收器內(nèi)溴化鋰濃溶液吸收冷劑蒸汽的傳質(zhì)推動(dòng)力升高摊桅,吸收器的吸收能力相應(yīng)提高。隨著冷媒水進(jìn)口溫度的升高捺氢,機(jī)組的冷量會(huì)相應(yīng)提高藻丢,冷媒水進(jìn)機(jī)組的溫度每升高1℃,機(jī)組的冷量可上升3%~5%摄乒。但這只適用于特定范圍內(nèi)(冷媒水進(jìn)口溫度上升3~5℃以內(nèi))郁岩,因?yàn)檎舭l(fā)器的蒸發(fā)量加大后,而吸收器缺狠、發(fā)生器及冷凝器的工作能力是已經(jīng)確定的问慎,那么吸收器的吸收能力就會(huì)不夠,蒸發(fā)器蒸發(fā)出的水汽不能被有效吸收挤茄,造成吸收器的工作溫度和壓力上升如叼;相應(yīng)的發(fā)生器及冷凝器的工作能力不足,造成機(jī)組稀溶液的發(fā)生效果不好穷劈,冷凝溫度升高笼恰。機(jī)組就長(zhǎng)期處于變工況運(yùn)行狀態(tài),各個(gè)部位的工作溫度歇终、壓力均偏離設(shè)計(jì)值社证。
2.2 外部條件的影響
⑴機(jī)組超負(fù)荷運(yùn)行逼龟。溴冷機(jī)所制取的低溫水用做煤氣凈化裝置的二段循環(huán)冷卻水,而一段循環(huán)冷卻水為敞開式循環(huán)冷卻水车匪,致使凈化裝置的一段冷卻能力不足秦代、冷卻效果不好,大量熱負(fù)荷下移至二段臼裂,使得低溫水進(jìn)機(jī)組溫度進(jìn)一步提高蚯景,夏季可達(dá)25~28℃,工況偏離程度進(jìn)一步加大前肥,溴冷機(jī)處于超負(fù)荷狀態(tài)楣索,難以維持長(zhǎng)期運(yùn)行。
⑵真空管理淀肿。溴冷機(jī)是高真空狀態(tài)下運(yùn)行的制冷設(shè)備媳惦,真空度一旦出現(xiàn)問(wèn)題,首先是制冷量下降讯谎,其次引起運(yùn)行故障碎员,嚴(yán)重時(shí)危及機(jī)組的使用壽命。真空管理的目的就確保溴冷機(jī)始終處于最佳真空狀態(tài)疮炼,其核心是將機(jī)內(nèi)的不凝性氣體含量控制在允許范圍烁胳。不凝性氣體的存在,增加了吸收過(guò)程的阻力廷支,削弱了傳質(zhì)傳熱過(guò)程频鉴,即使少量不凝性氣體也會(huì)造成冷量的大幅衰減。不凝性氣體中氧氣的存在恋拍,是造成機(jī)組內(nèi)部腐蝕的主要原因垛孔,所以要嚴(yán)格控制機(jī)內(nèi)氧的含量。
⑶循環(huán)冷卻水的水質(zhì)管理施敢。循環(huán)冷卻水存在的問(wèn)題是旁濾周荐、殺菌滅藻效果不好,使得水中沉積物和污垢過(guò)多僵娃,影響了冷卻效果概作,造成吸收器、冷凝器溫度過(guò)高默怨,機(jī)組工況偏離程度上升讯榕。
⑷溴化鋰溶液的日常管理。在開工初期匙睹,對(duì)溴化鋰溶液的pH值和鉻酸鋰含量等指標(biāo)沒(méi)有嚴(yán)格控制愚屁。加上蒸汽減溫減壓裝置的能力不足,進(jìn)入機(jī)組蒸汽的溫度一般控制在180~190℃顺盆,使得溴化鋰溶液中膠泥狀絡(luò)合物及低價(jià)鉻產(chǎn)物增多蛹活,溶液性狀劣化簇抑。
多方面的原因使機(jī)組長(zhǎng)期處于變工況運(yùn)行狀態(tài),而且偏離程度越來(lái)越大匕磅,造成機(jī)內(nèi)腐蝕嚴(yán)重枢蜗,溴化鋰溶液、冷劑水分布裝置堵塞勘米,冷量大幅衰減矗壹,生產(chǎn)局面越來(lái)越被動(dòng)疯忽。
針對(duì)以上問(wèn)題痪猿,對(duì)機(jī)組進(jìn)行了開孔清洗,清除大部分腐蝕產(chǎn)物交掌,溶液進(jìn)行更換再生以及更換竄漏的換熱器和破裂銅管续残。同時(shí)對(duì)減溫減壓裝置進(jìn)行了改造,將蒸汽溫度控制在155~165℃荧孽。對(duì)車間一段循環(huán)冷卻水系統(tǒng)鸵赫、制冷循環(huán)水系統(tǒng)進(jìn)行了改造和水量的平衡、優(yōu)化躏升,有效減少了熱負(fù)荷下移辩棒,減輕了溴冷機(jī)的負(fù)擔(dān)。建立健全溴冷機(jī)機(jī)組的各項(xiàng)管理制度膨疏,并落實(shí)到位一睁。目前機(jī)組的工況有了較大改觀,以吸收器為例佃却,稀溶液工作溫度已控制在43℃以下者吁。冷媒水出口溫度也降至20℃以下,機(jī)內(nèi)的腐蝕已得到控制饲帅,不再繼續(xù)惡化复凳。
3 經(jīng)驗(yàn)總結(jié)
通過(guò)幾年機(jī)組運(yùn)行和科季維修保養(yǎng)的實(shí)踐表明,必須從以下幾方面對(duì)機(jī)組進(jìn)行全過(guò)程管理灶泵。
⑴必須針對(duì)冷媒水溫的變化進(jìn)行仔細(xì)核算和專門設(shè)計(jì)育八。吸收器、冷凝器及高赦邻、低壓發(fā)生器要作一定程度的放大髓棋,溶液及冷劑水循環(huán)也應(yīng)做相應(yīng)的調(diào)整。
⑵由于冷媒水進(jìn)口溫度要求為23℃跪倘,蒸發(fā)器和吸收器的工作壓力上升問(wèn)題無(wú)法回避楚辆,因此機(jī)組的冷量選擇應(yīng)比所需冷量大,即有一定的裕量馏旅,可有效緩解這一矛盾甜序。
⑶對(duì)機(jī)組本體的制造水平和檢測(cè)手段一定要精益求精抽堵,使其具有良好的氣密性,盡量消除外漏對(duì)機(jī)組的影響驹拢。
⑷機(jī)組的真空管理工作以控制不凝性氣體含量為核心起忠。還必須強(qiáng)調(diào)兩點(diǎn):一是因機(jī)組的絕對(duì)壓力為水汽分壓與不凝性氣體分壓之和。因此帕吆,單純用測(cè)絕對(duì)壓力的方法來(lái)管理機(jī)組真空聋芹,是無(wú)法判別機(jī)組內(nèi)部不凝性氣體量的,應(yīng)分別測(cè)出絕對(duì)壓力和溶液的水汽飽和壓力觅霉,再以兩者之差為參考沥涕,來(lái)判別機(jī)內(nèi)不凝性氣體的含量。二是機(jī)組用旋片式真空泵绑警,其極限真空度要定期檢查求泰,實(shí)測(cè)值不得大于1.33Pa。
⑸溶液的日常管理最重要的是檢測(cè)和控制溶液的pH值和緩蝕劑的含量计盒。
⑹完善的冷卻水管理應(yīng)包括控制水溫渴频、控制循環(huán)量、控制系統(tǒng)水量平衡和水質(zhì)穩(wěn)定處理等工作北启,其核心是水質(zhì)穩(wěn)定處理工作卜朗,必須確保污垢系數(shù)小于0.086m2?℃/kW。
⑺機(jī)組自身及外部的計(jì)器儀表應(yīng)準(zhǔn)確無(wú)誤咕村,只有準(zhǔn)確了解各個(gè)部位的參數(shù)场钉,才能正確掌握和判斷機(jī)組的運(yùn)行效果和質(zhì)量。
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