一扳九、引言
汽車后制動器底板(圖1)材料為08F-5GB3275闸与,屬中厚板形狀較復雜的工件恰力。生產工藝為落料—沖孔—拉延成形—校正壓形—切邊—翻邊成形—整形—沖全部孔剩晴,共七道工序锣咒。不僅工序多,生產效率低砰声,制造費用高仆洞,產品質量也不穩(wěn)定。我公司引進西班牙SE4-4000壓力機沉南,利用其工作臺面大(10m×2m)甘直、噸位高的特點,經過對原有工藝及模具的改進劣晾,實現了多工位呐蹂、傳遞式、一次沖壓工藝生產莫诺,獲得了顯著的經濟效益伐种。 二、改進措施
1.傳統(tǒng)的工藝生產方式
該產品原有生產方式是在JD31-630壓力機上壓制完成的畸玲,共7道工序啡罗,7副模具。生產時揭胶,只能一道一道工序骤视,一副一副模具壓制完成,其模具安裝生產方式見圖2鹃觉。生產周期長专酗,且有大量的人工轉運、產品磕碰與占用生產作業(yè)現場等現象盗扇,給產品質量與生產組織均帶來不良影響祷肯。
改原來單工序作業(yè)為多工位、傳遞式生產疗隶,即對原來的7副模具進行改進佑笋,安裝在工作臺面較大的SE4-4000壓力機上拜轨,實現工件一次壓制成形。工作效率高允青,制造成本降低橄碾,產品質量穩(wěn)定。
三颠锉、改進要點
1.模具的改進
主要解決7副模具封閉高度一致性的問題法牲,對現有的模具封閉高度分別做靜態(tài)與動態(tài)的檢測、增減足贴、修整牡泡、調整一致,并符合SE4-4000壓力機設備的參數要求哮寨,最終確定封閉高度為1392.4mm尔产。為保證精度,對改進后的7副模具處于同一封閉高度下瞎遗,在JD31-630壓力機上模擬調試每此,論證其封閉高度的準確性。
2.工位的確定
工位的布置要達到對設備滑塊的最低偏載與最捷徑的傳遞截纹。
(1)計算每道工序的沖壓載荷
P1(落料沖孔)=3240kN形维;P2(拉延成形)=2580kN;P3(校正壓形)=3200kN贬屹;P4(切邊)=2260kN塞秤;P5(翻邊成形)=2300kN;P6(整形)=1500kN月锅;P7(沖全部孔)=1780kN癌炒。總負荷為P總=16860kN迹蛤,在SE4-4000壓力機上負荷率僅為42%民珍,符合要求。
(2)工位排布
為了在SE4-4000壓力機上較好地使用笤受,既能生產出合格的產品穷缤,又能確保設備的安全性能敌蜂,必須盡量避免偏載荷和減少受力差異較大對設備的影響箩兽。在該7道工序中,拉延工序受力最早章喉,受力行程也最大汗贫,為44mm,而其它幾副模具工作行程相對較小秸脱,為此把拉延模放在機床工作臺中心位置落包,并根據各個工序載荷情況部蛇,其工位排布如圖3所示。
如圖4所示咐蝇,左側ΣP左=7240kN涯鲁,右側ΣP右=7040kN,即左側比右側多200kN法雄,是公稱壓力的0.5%用兵。再分別將兩邊3個力對中間點求力矩為M左=-142368kN.m,M右=145056kN.m白叫,兩力矩和為2688kN.m(為逆時針方向)晴顷,即離中心距離1.344m處有200kN的偏載力,對該設備影響不大队装。 四狮善、結束語
(1)該工藝的改進,既不同于傳統(tǒng)方式下的級進模烟焊,又改變了多工位沖模一般僅在中小薄板沖壓件中應用换募,是對厚板大型沖壓拉延件的改進成功,值得推廣隔造。改變了沖壓件多工序產品缤媒,單工序生產,加工周期長际器、制造成本大等弊端岔冯。
(2)大大降低了生產周期,原工藝生產方式按500件計算舅逸,生產周期15天桌肴,新的工藝方式生產一天即可完成生產。
(3)降低能耗琉历。JD31-630壓力機總功率55kVA坠七;SE4-4000壓力機總功率為165kVA。單件耗能經計算旗笔,前者為13.73kW.h彪置,后者僅為2.64kW.h,降能耗5倍以上蝇恶。
(4)該沖壓工藝的改進拳魁,一般受到設備條件的局限,在無較大設備的情況下撮弧,實施難度較大潘懊。
汽車后制動器底板(圖1)材料為08F-5GB3275闸与,屬中厚板形狀較復雜的工件恰力。生產工藝為落料—沖孔—拉延成形—校正壓形—切邊—翻邊成形—整形—沖全部孔剩晴,共七道工序锣咒。不僅工序多,生產效率低砰声,制造費用高仆洞,產品質量也不穩(wěn)定。我公司引進西班牙SE4-4000壓力機沉南,利用其工作臺面大(10m×2m)甘直、噸位高的特點,經過對原有工藝及模具的改進劣晾,實現了多工位呐蹂、傳遞式、一次沖壓工藝生產莫诺,獲得了顯著的經濟效益伐种。 二、改進措施
1.傳統(tǒng)的工藝生產方式
該產品原有生產方式是在JD31-630壓力機上壓制完成的畸玲,共7道工序啡罗,7副模具。生產時揭胶,只能一道一道工序骤视,一副一副模具壓制完成,其模具安裝生產方式見圖2鹃觉。生產周期長专酗,且有大量的人工轉運、產品磕碰與占用生產作業(yè)現場等現象盗扇,給產品質量與生產組織均帶來不良影響祷肯。
圖2原方式模具安裝示意圖
1.機床工作臺2.下模3.上模4.機床滑塊
改原來單工序作業(yè)為多工位、傳遞式生產疗隶,即對原來的7副模具進行改進佑笋,安裝在工作臺面較大的SE4-4000壓力機上拜轨,實現工件一次壓制成形。工作效率高允青,制造成本降低橄碾,產品質量穩(wěn)定。
三颠锉、改進要點
1.模具的改進
主要解決7副模具封閉高度一致性的問題法牲,對現有的模具封閉高度分別做靜態(tài)與動態(tài)的檢測、增減足贴、修整牡泡、調整一致,并符合SE4-4000壓力機設備的參數要求哮寨,最終確定封閉高度為1392.4mm尔产。為保證精度,對改進后的7副模具處于同一封閉高度下瞎遗,在JD31-630壓力機上模擬調試每此,論證其封閉高度的準確性。
2.工位的確定
工位的布置要達到對設備滑塊的最低偏載與最捷徑的傳遞截纹。
(1)計算每道工序的沖壓載荷
P1(落料沖孔)=3240kN形维;P2(拉延成形)=2580kN;P3(校正壓形)=3200kN贬屹;P4(切邊)=2260kN塞秤;P5(翻邊成形)=2300kN;P6(整形)=1500kN月锅;P7(沖全部孔)=1780kN癌炒。總負荷為P總=16860kN迹蛤,在SE4-4000壓力機上負荷率僅為42%民珍,符合要求。
(2)工位排布
為了在SE4-4000壓力機上較好地使用笤受,既能生產出合格的產品穷缤,又能確保設備的安全性能敌蜂,必須盡量避免偏載荷和減少受力差異較大對設備的影響箩兽。在該7道工序中,拉延工序受力最早章喉,受力行程也最大汗贫,為44mm,而其它幾副模具工作行程相對較小秸脱,為此把拉延模放在機床工作臺中心位置落包,并根據各個工序載荷情況部蛇,其工位排布如圖3所示。
圖3改進后模具安裝及工位排布示意圖
1.機床滑塊2.上模3.下模4.下模墊板5.工作臺
如圖4所示咐蝇,左側ΣP左=7240kN涯鲁,右側ΣP右=7040kN,即左側比右側多200kN法雄,是公稱壓力的0.5%用兵。再分別將兩邊3個力對中間點求力矩為M左=-142368kN.m,M右=145056kN.m白叫,兩力矩和為2688kN.m(為逆時針方向)晴顷,即離中心距離1.344m處有200kN的偏載力,對該設備影響不大队装。 四狮善、結束語
(1)該工藝的改進,既不同于傳統(tǒng)方式下的級進模烟焊,又改變了多工位沖模一般僅在中小薄板沖壓件中應用换募,是對厚板大型沖壓拉延件的改進成功,值得推廣隔造。改變了沖壓件多工序產品缤媒,單工序生產,加工周期長际器、制造成本大等弊端岔冯。
(2)大大降低了生產周期,原工藝生產方式按500件計算舅逸,生產周期15天桌肴,新的工藝方式生產一天即可完成生產。
(3)降低能耗琉历。JD31-630壓力機總功率55kVA坠七;SE4-4000壓力機總功率為165kVA。單件耗能經計算旗笔,前者為13.73kW.h彪置,后者僅為2.64kW.h,降能耗5倍以上蝇恶。
(4)該沖壓工藝的改進拳魁,一般受到設備條件的局限,在無較大設備的情況下撮弧,實施難度較大潘懊。
聲明:本網站所收集的部分公開資料來源于互聯網,轉載的目的在于傳遞更多信息及用于網絡分享贿衍,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責授舟,也不構成任何其他建議婆跋。本站部分作品是由網友自主投稿和發(fā)布、編輯整理上傳络灾,對此類作品本站僅提供交流平臺簇精,不為其版權負責。如果您發(fā)現網站上所用視頻蜕芭、圖片嚎闹、文字如涉及作品版權問題,請第一時間告知牙晰,我們將根據您提供的證明材料確認版權并按國家標準支付稿酬或立即刪除內容暂臀,以保證您的權益!聯系電話:010-58612588 或 Email:editor@mmsonline.com.cn较谣。
網友評論
匿名:
最新反饋
注冊獲取更多行業(yè)信息
- 暫無反饋
無須注冊阀蒂,輕松溝通