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EC20系列PLC在掛面定長切割設備上的應用

概述:
  精確的定長控制設備往往要求具備高速輸入和高速輸出功能店诗,同時又要協(xié)調(diào)多個設備間配合動作划搓。PLC由于其集高速修梭、通訊和控制功能于一身待鲤,被越來越廣泛的應用到定長切割設備中渠盅。
  本文將Emerson的EC20系列PLC應用到掛面切割機上,通過接收文本顯示器信息和編碼器的高速輸入信號狞饮,利用高速輸出驅(qū)動伺服放大器并通訊控制變頻器供辰,從而實現(xiàn)面條切割長度的精確控制。
  一.系統(tǒng)工藝介紹
  掛面在剛剛生產(chǎn)出來時佣各,并非像我們平時見到的那樣短小梢苍,而是長度約1.3米的長長的一串,因此為了適合人們的食用以及方便運輸指胡,需要將其切割為長度適當?shù)娜舾啥巍?br>  長面切割前需要人工將其掛在面桿上诲有,之后通過主傳送帶上的掛鉤將面桿及長面帶入設備。切刀后端接近開關感應到面桿到達后橘忿,控制切刀動作將面桿與掛面切離药封,而此時的掛面已經(jīng)被一對導面滾輪壓住繼續(xù)向前行進。此后切刀不斷動作切割面條侯选,固定時間或長度后停止動作吠谢,等待下一桿面土童。
 


  面條切割機的主傳動為3.7KW電機,由艾默生變頻器調(diào)速控制工坊;切刀動作為伺服電機驅(qū)動献汗,由伺服放大器控制;同時配備文本顯示器王污,用于設置切面長度和監(jiān)控設備狀態(tài)罢吃;傳動軸承裝有歐姆龍1000線增量式旋轉(zhuǎn)編碼器;核心控制機構為艾默生EC20-PLC玉掸。
  2.工藝要求
  長度:要求切割出的面條長度為從100mm到400mm刃麸,可以調(diào)整的最小范圍為1mm醒叁,允許誤差±2mm司浪。
  主電機轉(zhuǎn)速:為了節(jié)能,當每連續(xù)中斷幾桿面時把沼,需要將電機降頻啊易,直至最低設定轉(zhuǎn)速;當每連續(xù)來幾桿面時饮睬,需要將電機緩慢增頻堤酿,直至最高設定轉(zhuǎn)速。
  切刀動作:由于切刀為雙刃型卦瘤,因此每次切割動作為轉(zhuǎn)動半圈镇评,且切刀的轉(zhuǎn)速不可過慢,防止面條在切刀處短暫堆積瑰氨。
  切割刀數(shù):對于固定面條總長牺鱼、固定掛面單長的情況下,每桿面切割的刀數(shù)是固定的特血。但是刀數(shù)在小于實際值以內(nèi)應該是可調(diào)的跪晕,因為有時長面的后面部分可能有彎曲等問題,不能制為成品猜著。同時啄崖,剩余的部分需要回收重新制成長面,因此需要打碎禀锋。
  3.電氣系統(tǒng)結(jié)構及說明
  整體系統(tǒng)的電氣結(jié)構如下圖
 


  圖中的黑線代表數(shù)據(jù)流垄暗,箭頭表示數(shù)據(jù)的傳遞方向。
  文本顯示器與EC20的PORT0通訊端口采用MODBUS協(xié)議通訊禀综,其中PLC作為從站郎哭。主站發(fā)送的信息主要有一桿長面的長度,切割掛面的單長菇存,切割刀數(shù)夸研,手動/自動切換等邦蜜;從站返回的信息包括當前變頻器運行頻率,已切割刀數(shù)亥至,總的面桿數(shù)計數(shù)等悼沈。
   變頻器與EC20的PORT1通訊端口采用自由口協(xié)議通訊。運行中PLC向變頻器發(fā)送啟動姐扮、停止絮供、頻率設定三種命令,具體發(fā)送時刻和發(fā)送周期由程序中的邏輯控制茶敏。
  編碼器將A壤靶、B兩相信號分別送入PLC的X0和X1。PLC應用高速計數(shù)功能對編碼器信號計數(shù)惊搏,經(jīng)過內(nèi)部計算和變換后確定何時驅(qū)動伺服放大器動作贮乳。
  伺服放大器與PLC的高速輸出端子Y0連接,通過PLC輸出的高速脈沖的頻率和數(shù)量確定切刀的轉(zhuǎn)速與位置减点。
  4.工藝的實現(xiàn)
  長度控制:將編碼器信號接入PLC中以實現(xiàn)長度精確控制饥猴,實際上只需將編碼器與面條長度之間的對應關系找到就可以。通過編程實驗測得街粟,十桿掛面編碼器所發(fā)脈沖數(shù)為70610個屉胳,又通過實際測量得知每個面桿間的長度為1527mm,由此可得每毫米對應脈沖數(shù)為4.624個稍圾。因此只需在程序中將設定長度乘以4.624履剔,當高速計數(shù)達到該要求時產(chǎn)生切刀動作即可。
  主電機轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié):該工藝如果直接按照原要求實現(xiàn)钠彬,程序修改較大轨来,難點就是如何判斷“連續(xù)”。如果采用時間間隔的概念來判斷連續(xù)捂旨,在固定轉(zhuǎn)速的情況下是可以的秉唇。但是在幾次“連續(xù)”之后,對方要求增加轉(zhuǎn)速憨琅,相應的時間間隔也將改變漆勉,這就要求用于判斷“連續(xù)”的時間標尺也要連續(xù)變化,而時間間隔的變化與變頻器頻率的變化并不是完全的線性關系叙谨,問題更復雜了温鸽。
  本次采用的是一種近似的實現(xiàn)方法:每次面桿到來即增加頻率,而一定的時間內(nèi)無面桿接近信號則降低頻率手负。該方法的實驗效果大致與用戶要求的相同涤垫。
  切刀動作:切刀的動作是由伺服放大器控制的,通過程序?qū)崪y得知需要接收17173個脈沖轉(zhuǎn)半圈(刀是雙刃)竟终。
  切刀轉(zhuǎn)速問題:實際上只需要找到傳送帶最高轉(zhuǎn)速時對應的切刀轉(zhuǎn)速蝠猬,它們之間保持等比例關系即可實現(xiàn)面條的無堆積切蟋。通過現(xiàn)場實測,在傳送帶轉(zhuǎn)速達到最高時榆芦,切刀伺服接收的脈沖頻率為90KHz效果最佳柄粹。
  切割刀數(shù)可調(diào):該問題可以看作是掛面總長的一種改變,因此只需正常切割規(guī)定的次數(shù)匆绣,剩余部分高速轉(zhuǎn)動即可驻右。需要注意的是高速轉(zhuǎn)動時每一圈要消耗一個固定時間,因而在下一桿面的接近信號到來前的轉(zhuǎn)動將可能使系統(tǒng)錯過該接近信號崎淳。
  為了避免這種現(xiàn)象境猜,需要根據(jù)面條已經(jīng)過長度決定最后一次高速轉(zhuǎn)動。本次利用編碼器中的B相來反饋面條的長度寨衣,當脈沖數(shù)大于6000時(已經(jīng)過面條1.3m)胸叠,不再高速動作。
  5.結(jié)束語
  小型可編程控制器其典型應用之一便是通過一臺上位機對PLC進行讀寫泽中,控制和監(jiān)視與PLC相連的其他設備虎疗。本文介紹的掛面切割機正是如此糜罢,通過上機實際操作熏虱,面條的切割效果比較理想,完全滿足客戶的各方面要求蛹吱。


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