PLC和步進(jìn)電機(jī)在梳理機(jī)改造中的應(yīng)用
1 引言
本機(jī)是將兔毛原料未經(jīng)改性處理聚伤,直接進(jìn)行開松嗤积、梳理,制成一定支數(shù)的毛條坠天,具備抱合力大和加有真捻等特點(diǎn)夯秃,并由紡紗機(jī)(FNT-28型兔毛紡紗機(jī),專利號:9424N73-4)紡制成各種規(guī)格支數(shù)的細(xì)紗品姓。本機(jī)是國家發(fā)明專利產(chǎn)品(專利號:93106597-6)寝并,"八五"國家星火項(xiàng)目。全機(jī)結(jié)構(gòu)示意圖如圖1所示腹备。
圖1 梳理機(jī)結(jié)構(gòu)示意圖
本機(jī)電氣部分采用繼電器控制系統(tǒng)衬潦,動力驅(qū)動由三相異步電動機(jī)來完成。該控制系統(tǒng)有三點(diǎn)不足:
(1) 繼電器線路接線復(fù)雜植酥,功能單一镀岛。 繼電器接觸控制系統(tǒng)的邏輯部分由許多繼電器;按某一固定形式連接而成,若工藝流程發(fā)生改變友驮,則需要改變繼電器控制系統(tǒng)的接線漂羊,才能滿足新的工藝流程要求。工人實(shí)際操作和維修復(fù)雜卸留,易出故障;
(2) 可靠性不高走越,控制精度不夠,這就勢必影響了出條支數(shù)耻瑟、出條定重;
(3) 繼電器控制柜的體積大旨指,占用了較大的生產(chǎn)空間,影響了工人的操作溃墨。
因此有必要對本機(jī)的控制系統(tǒng)進(jìn)行改造抽雇。近年來,隨著
科學(xué)技術(shù)的飛速發(fā)展擂益,步進(jìn)剖冒、伺服電機(jī)的應(yīng)用越來越廣泛,其功能多樣性和產(chǎn)品可靠性日臻完善翻妆,正在逐步取代原來的普通電機(jī)卓邓。而且隨著可編程控制器技術(shù)的日益成熟,將二者完整地結(jié)合起來践拐,完成對各種復(fù)雜運(yùn)動的自動控制畴瓜,實(shí)行機(jī)電一體化,正在成為一種趨勢庞吆。
2 控制方案的確定
由于步進(jìn)電機(jī)可直接用數(shù)字信號控制轨充,無需反饋可開環(huán)工作,無累積定位誤差弄察,控制精度高蜂筹,因此被廣泛用于數(shù)字控制系統(tǒng)和計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)。而可編程序控制器(PLC)是一種適于工業(yè)現(xiàn)場控制的芦倒,由單片計(jì)算機(jī)(CPU)艺挪、外圍大規(guī)模集成電路(LSI)、系統(tǒng)軟件及I/0接口等構(gòu)成的新型控制器兵扬,用戶通過軟件設(shè)計(jì)麻裳,可實(shí)現(xiàn)以往難以實(shí)現(xiàn)的各種復(fù)雜邏輯控制。與通用PC機(jī)或單片機(jī)構(gòu)成的系統(tǒng)相比器钟,PLC具有可靠津坑、抗擾能力強(qiáng)妙蔗、編程簡單等優(yōu)點(diǎn),已成為替代傳統(tǒng)繼電接觸器控制線路的升級換代產(chǎn)品疆瑰。因此眉反,本系統(tǒng)采用可編程控制器(PLC) 為控制核心,步進(jìn)電動機(jī)為執(zhí)行元件穆役、紅外光電傳感器為檢測元件的新型系統(tǒng)寸五,實(shí)現(xiàn)了兔毛梳理機(jī)的計(jì)算機(jī)數(shù)字控制。其組成原理如圖2所示:
圖2 控制系統(tǒng)原理圖
3 控制系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)
3.1 系統(tǒng)組成
PLC選用日本松下FP0 PLC聘楞,共8點(diǎn)輸入(X0~X7),8點(diǎn)輸出(Y0~Y7)涉爆,主要控制主電機(jī)Motor1和毛斗步進(jìn)電機(jī)Motor2的工作狀態(tài)和轉(zhuǎn)速;步進(jìn)電機(jī)選用兩相混合步進(jìn)電動機(jī),步距角1.8°/STEP虑涣,用于驅(qū)動主機(jī)和毛斗;步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動器選用DMD402层阎,電源電壓DC14V~40V,其作用是根據(jù)PLC的控制指令對電機(jī)實(shí)現(xiàn)脈沖和方向控制抓深。
3.2 系統(tǒng)工作原理
FP0系列PLC除具有一般邏輯控制與運(yùn)算功能外掀尊,還具有高速計(jì)數(shù)輸入(最大10kHz)、PLS脈沖直接輸出斟记、SPD位置控制玩猿、PWM脈沖輸出等特殊處理功能,用于步進(jìn)電機(jī)的速度控制或位置按制十分方便盈械。
在圖3所示系統(tǒng)中:PLC輸出口Y0魄恭、Y1以脈沖速率方式輸入步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動器的Pulse input端,控制梳理機(jī)主電機(jī)和毛斗電機(jī)轉(zhuǎn)速和位移案贩。PLC輸出口Y2揣褂、Y3以方向信號輸入到驅(qū)動器Directional input端,控制梳理機(jī)電機(jī)的轉(zhuǎn)向攒庵。輸出點(diǎn)Y4嘴纺、Y5是步進(jìn)電機(jī)復(fù)位信號RST,每次開機(jī)對步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動器清零浓冒。PLC輸入點(diǎn)X0以梳理機(jī)喂入量斗處的紅外傳感器作為輸入信號栽渴,可調(diào)節(jié)喂入量斗的喂毛量。X1稳懒、X2作為步進(jìn)電機(jī)的啟動信號闲擦,X3作為步進(jìn)電機(jī)復(fù)位信號。X4以為位置傳感器作為輸入信號场梆,檢測梳理機(jī)是否復(fù)位墅冷。可以利用當(dāng)需要手動操作時(shí),可通過PLC的手動輸入信號X5寞忿、X6驰唬,以點(diǎn)動方式按制電機(jī)的正轉(zhuǎn)或反轉(zhuǎn)」藜梗控制關(guān)系為:X5=ON定嗓,電機(jī)正轉(zhuǎn);X6=ON昆秩,電機(jī)反轉(zhuǎn)萎雁。
圖3 梳理機(jī)控制工作原理圖
4 控制系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)
圖4是根據(jù)前述梳理機(jī)的電氣控制原理,結(jié)合PLC的程序設(shè)計(jì)方法和生產(chǎn)工藝要求聂帜,設(shè)計(jì)的控制軟件程序流程圖您眉。
圖4 梳理機(jī)運(yùn)行程序圖
利用FP0 PLC提供的高速脈沖處理指令、邏輯控制指令涡趟、算數(shù)運(yùn)算指令及一些特殊功能指令林皇,可較方便的實(shí)現(xiàn)對步進(jìn)電機(jī)的升/降速、恒速及正/反轉(zhuǎn)的運(yùn)行控制呼泪,尤其用PLS-脈沖輸出指令和SPD-位置控制指令妓付,可使步進(jìn)電機(jī)達(dá)到不失步的升/降速與恒速運(yùn)行。
5 結(jié)束語
以PLC和步進(jìn)電機(jī)為主構(gòu)成的數(shù)字式兔毛梳理機(jī)控制系統(tǒng)的研制成功宗窗,為兔毛梳理機(jī)在生產(chǎn)與應(yīng)用環(huán)節(jié)的工藝參數(shù)的調(diào)整滚胎,提供了保障。采用本控制系統(tǒng)的兔毛梳理機(jī)各項(xiàng)指標(biāo):適紡原料范圍:兔毛(高比例);條干重量不勻率:1.5%;生條可紡支數(shù):8~60公支;脫毛量:1~mg/100cm2;兔毛制成率 ≥95%;出條定重:0.125~1g/m;臺時(shí)產(chǎn)量:0.3~2kg/h蛮埋。此外田搏,系統(tǒng)具有控制精度高、操作簡單歌憨、運(yùn)行平穩(wěn)着憨、無噪音等優(yōu)點(diǎn)。
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