PLC在多點(diǎn)定位及往返系統(tǒng)中的控制研究
摘 要:在往返式傳動(dòng)控制系統(tǒng)中鼠泊,很多時(shí)候都會(huì)涉及到多點(diǎn)定位問題。即要求在不同的定位點(diǎn)啟動(dòng)不同的機(jī)械動(dòng)作。但由于機(jī)械慣性的作用崖堤,常常會(huì)給系統(tǒng)帶來定點(diǎn)誤差。本系統(tǒng)以龍門刨床的機(jī)械傳動(dòng)為例耐床,采用PLC作為控制器密幔,通過變頻器調(diào)節(jié)速度,利用光電編碼器和PLC高速計(jì)數(shù)器進(jìn)行定位控制撩轰,從而實(shí)現(xiàn)精確定位胯甩。
關(guān)鍵字:變頻器; PLC; 高速計(jì)數(shù)器; 光電編碼器
1 龍門刨床的機(jī)械傳動(dòng)控制要求
圖1所示的龍門刨床的機(jī)械傳動(dòng)示意圖。傳動(dòng)系統(tǒng)從原點(diǎn)啟動(dòng)堪嫂,中速行駛到1000mm偎箫,開始高速行駛,高速行駛到3000mm,開始低速爬行莱检,低速爬行到終點(diǎn)(3200mm)停車红最。停頓2s。反向高速行駛斗赘,高速行駛到距原點(diǎn)200mm處開始低速爬行拟艳。到達(dá)原點(diǎn)停車,停頓2s后重新開始往返肄酬。在原點(diǎn)和終點(diǎn)低速爬行的目的是為了避免系統(tǒng)慣性帶來的定點(diǎn)誤差陈售,做到原點(diǎn)和終點(diǎn)的精確定位停車。
2 龍門刨床機(jī)械傳動(dòng)的PLC控制系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)
2.1 系統(tǒng)對(duì)變頻器的控制要求
變頻器的正反轉(zhuǎn)由繼電器K1显憾、K2控制伦颠,速度的切換由繼電器K3、K4完成件塌。變頻器故障報(bào)警輸出觸點(diǎn)(30A侮杆、30C觸點(diǎn))用于立即停止高速計(jì)數(shù)器運(yùn)行,并由指示燈HR指示漱凝。
變頻器具有多段速度設(shè)定功能疮蹦,當(dāng)K3、K4兩個(gè)繼電器觸點(diǎn)都斷開時(shí)茸炒,高速行駛(第一速度);K3閉合愕乎,K4斷開時(shí),中速行駛(第二速度);K3斷開壁公,K4閉合時(shí)感论,低速行駛(第三速度);K3、K4都閉合時(shí)紊册,手動(dòng)調(diào)節(jié)行駛(第四速度)比肄。
旋鈕SF用于手動(dòng)/自動(dòng)切換,并用指示燈HG1表示自動(dòng)狀態(tài)囊陡。手動(dòng)時(shí)芳绩,能夠通過按鈕SA1(電機(jī)正轉(zhuǎn))和SA2(電機(jī)反轉(zhuǎn))手動(dòng)調(diào)節(jié)傳動(dòng)系統(tǒng)的位置。
按鈕SA用于傳動(dòng)系統(tǒng)在自動(dòng)狀態(tài)下的啟動(dòng)/停止控制撞反。采用“一鍵開關(guān)機(jī)”方式實(shí)現(xiàn)啟動(dòng)/停止控制妥色,用指示燈HG2表示啟動(dòng)狀態(tài)。
行程開關(guān)SQ用于自動(dòng)啟動(dòng)時(shí)遏片,確定傳動(dòng)系統(tǒng)在原點(diǎn)位置叛始,自動(dòng)停止時(shí),傳動(dòng)系統(tǒng)必須返回原點(diǎn)轴及。行程開關(guān)SQ1绣坛、SQ2用于傳動(dòng)系統(tǒng)的兩端限位约落,確保傳動(dòng)系統(tǒng)不能脫離設(shè)備。
2.2 PLC系統(tǒng)硬件系統(tǒng)的構(gòu)成及連接
為了實(shí)現(xiàn)對(duì)龍門刨床機(jī)械傳動(dòng)的精確定位巢的,本系統(tǒng)采用PLC作為控制器确铛,通過變頻器進(jìn)行速度調(diào)節(jié),采用光電編碼器和PLC高速計(jì)數(shù)器進(jìn)行定位控制嘴符。根據(jù)龍門刨床的機(jī)械傳動(dòng)控制要求巨揪,系統(tǒng)中有開關(guān)量輸入點(diǎn)8個(gè),開關(guān)量輸出點(diǎn)7個(gè)蒿荤,光電編碼器A相輸入一個(gè)涂嫡,因此選用SIEMENS的CPU224作為控制器,其I/O點(diǎn)的分配及系統(tǒng)接線如圖2所示禾绊。
圖2 龍門刨床機(jī)械傳動(dòng)PLC控制系統(tǒng)接線圖
3 PLC梯形圖程序的設(shè)計(jì)
PLC的梯形圖程序設(shè)計(jì)包含主程序(用于實(shí)時(shí)調(diào)用手動(dòng)子程序SBR_0和自動(dòng)子程序SBR_1)抬泛、子程序SBR_0(用于實(shí)現(xiàn)對(duì)系統(tǒng)的手動(dòng)控制)和SBR_1(用于實(shí)現(xiàn)對(duì)系統(tǒng)的自動(dòng)控制)和中斷處理程序INT_0程序(用于處理高速計(jì)數(shù)器計(jì)數(shù)當(dāng)前值到達(dá)不同預(yù)置值的處理)。由于篇幅所限焕数,以下將以中斷處理程序INT_0程序?yàn)槔疵粒f明變頻器對(duì)速度的控制和調(diào)節(jié)。其梯形圖如下堡赔。
4 梯形圖設(shè)計(jì)過程中要注意的幾個(gè)關(guān)鍵問題
4.1通過多次更改高速計(jì)數(shù)器的中斷和預(yù)置值實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)定位
實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)定位控制的關(guān)鍵包括兩點(diǎn)识脆,第一點(diǎn)是設(shè)置高速計(jì)數(shù)器中斷事件12(計(jì)數(shù)器當(dāng)前值=計(jì)數(shù)器預(yù)置值),另一點(diǎn)就是在中斷處理程序中更改高速計(jì)數(shù)器預(yù)置值善已。
定位控制需要測(cè)量定位點(diǎn)與原點(diǎn)的距離灼捂,然后將單位距離(mm)轉(zhuǎn)換成脈沖量,通過光電編碼器和PLC高速計(jì)數(shù)器記錄脈沖量的變化换团。本系統(tǒng)中纵东,光電編碼器的機(jī)械軸和電動(dòng)機(jī)同軸。傳動(dòng)比=10啥寇,用于驅(qū)動(dòng)設(shè)備的傳動(dòng)輥直徑=100mm,光電編碼器每轉(zhuǎn)脈沖數(shù)=600個(gè)/轉(zhuǎn)洒扎〖穑可以計(jì)算出每毫米距離的脈沖數(shù)為:
每毫米距離的脈沖數(shù)=600÷(10×100×3.14)≈0.19108脈沖/mm
定點(diǎn)位和預(yù)置值比較,必須采用高速計(jì)數(shù)器中斷方式驹播,而不能采用一般的比較指令蝎业。因?yàn)橐话愕谋容^指令無法捕捉高速變化的事件。
所以谓虽,必須通過ATCH和ENI指令將高速計(jì)數(shù)器中斷事件號(hào)12((計(jì)數(shù)器當(dāng)前值=計(jì)數(shù)器預(yù)置值)與中斷處理程序INT_0連接捣卵。在中斷處理程序INT_0中,到達(dá)預(yù)置值時(shí)笤簸,重新裝載下一次的預(yù)置值借陕,并執(zhí)行工藝要求的繼電器輸出远丸,處理變頻器的運(yùn)行速度。
在自動(dòng)子程序SBR_1中册安,將高速計(jì)數(shù)器HC0設(shè)置為單相計(jì)數(shù)輸入喜毅,沒有外部控制功能。在原點(diǎn)和終點(diǎn)通過更改計(jì)數(shù)方向烫奏,便于中斷處理程序INT_0判斷變頻器的運(yùn)行方向苇皂。
4.2 在中斷處理程序INT_0中不能使用等于比較指令
由于在一個(gè)中斷處理程序INT_0中判斷處理多個(gè)預(yù)置值。需要比較指令和計(jì)數(shù)方向來判斷目前高速計(jì)數(shù)器計(jì)數(shù)當(dāng)前值在哪個(gè)階段耙肖,根據(jù)判斷來決定執(zhí)行那一段指令仰铃。但是,判斷不能使用等于比較指令授瘦,應(yīng)該使用大于或小于指令判斷醋界。
盡管中斷事件(計(jì)數(shù)器當(dāng)前值=計(jì)數(shù)器預(yù)置值)發(fā)生時(shí),PLC立即中斷當(dāng)前主程序奥务、子程序物独,執(zhí)行中斷處理程序INT_0中的指令。但是氯葬,在中斷處理程序INT_0中挡篓,PLC仍然是按照逐條逐行的掃描機(jī)制執(zhí)行。而高速變化的計(jì)數(shù)值不可能和中斷處理程序執(zhí)行同步帚称,如果采用等于比較指令官研,PLC在執(zhí)行中斷處理程序時(shí),可能會(huì)錯(cuò)過等于值闯睹,使PLC在中斷處理程序中無法判斷設(shè)備運(yùn)行到哪個(gè)階段戏羽。
4.3 在自動(dòng)運(yùn)行時(shí),高速計(jì)數(shù)器的初始值寄存器寫入必須禁止
由于多點(diǎn)定位需要多次裝載預(yù)置值楼吃,寫入預(yù)置值必須執(zhí)行HSC指令始花。
執(zhí)行HSC寫入指令,不單單是寫入預(yù)置值路统,如果在控制字節(jié)中不加以限制茴辈,初始值寄存器SMD38中的值同樣寫入。而SMD38=0乞审,這樣绎噩,就會(huì)使高速計(jì)數(shù)器計(jì)數(shù)當(dāng)前值置0。因此,在自動(dòng)運(yùn)行時(shí),必須設(shè)置控制字節(jié)SMB37的第七位SM37.6為0暴雕,在裝載預(yù)置值時(shí),禁止寫入初始值纳倒。
但是躁盗,在高速計(jì)數(shù)器初始設(shè)置和返回原點(diǎn)重新開始運(yùn)行時(shí),又必須寫入初始值你义,使初始值置0夹勾,避免機(jī)械原因帶來的誤差。因此况既,控制字節(jié)必須多次修改这溅。遵循的原則是:允許寫入初始值、執(zhí)行HSC指令后棒仍,必須馬上修改控制字節(jié)悲靴,禁止初始值寫入,并再次執(zhí)行HSC指令莫其,中間不能有其它指令存在癞尚。
4.4 多點(diǎn)定位的輸出線圈盡量采用立即指令
采用高速計(jì)數(shù)器進(jìn)行多點(diǎn)定位,主要為了精確定位乱陡。定位精度既決定于高速計(jì)數(shù)器的測(cè)量浇揩,同時(shí)也決定于執(zhí)行機(jī)構(gòu)的執(zhí)行快速性。
如果采用普通輸出指令憨颠,在一個(gè)掃描周期的程序執(zhí)行階段胳徽,改變的僅僅是輸出映像存儲(chǔ)器,PLC的輸出點(diǎn)不會(huì)立即刷新爽彤,只有在程序執(zhí)行完畢后养盗,PLC的輸出映像存儲(chǔ)器才能對(duì)輸出點(diǎn)刷新,執(zhí)行輸出适篙。
為了增加定位精度必痢,盡量采用立即輸出指令。立即輸出指令不受PLC掃描周期階段的限制漂手,在改變輸出映像存儲(chǔ)器的同時(shí)涤朴,立即刷新PLC輸出點(diǎn)。
4.5自動(dòng)/手動(dòng)程序采用For-Next循環(huán)指令和子程序指令實(shí)現(xiàn)
本系統(tǒng)中的自動(dòng)/手動(dòng)功能通過采用For-Next指令和子程序指令實(shí)現(xiàn)曼散。自動(dòng)程序和手動(dòng)程序?qū)嶋H上就是兩個(gè)循環(huán)指令的循環(huán)體茁升。而循環(huán)指令僅執(zhí)行一次循環(huán)掃描刷新。
手動(dòng)子程序SBR_0和自動(dòng)子程序SBR_1用于整個(gè)程序的分段搪古,便于程序的理解,增加程序的可讀性咕隶。For-Next循環(huán)指令的作用是使輸出線圈能夠重復(fù)使用赁霉,簡(jiǎn)化程序。
中斷處理程序:INT_0
當(dāng)變頻器正向運(yùn)行(由SM36.5判斷倚辟,增計(jì)數(shù)為正向運(yùn)行谬碱,SM36.5=1)舰桑,高速計(jì)數(shù)器當(dāng)前值等于19108(1000mm)時(shí),繼電器K3(Q0.2)蠢挡、K4(Q0.3)斷開弧岳,變頻器速度設(shè)定為高速正向行駛(第一速度)。同時(shí)將高速計(jì)數(shù)器預(yù)置值更改為57325(3000mm)业踏。
當(dāng)變頻器正向運(yùn)行禽炬,高速計(jì)數(shù)器當(dāng)前值等于59325(3000mm)時(shí),繼電器K3(Q0.2)斷開勤家、K4(Q0.3)接通腹尖,變頻器速度設(shè)定為低速正向爬行行駛(第三速度)。同時(shí)將高速計(jì)數(shù)器預(yù)置值更改為61146(3200mm)伐脖。
當(dāng)變頻器正向運(yùn)行热幔,高速計(jì)數(shù)器當(dāng)前值等于61146(3200mm)時(shí),表明達(dá)到終點(diǎn)讼庇,繼電器K1(Q0.0)绎巨、K2(Q0.1)、K3(Q0.2)蠕啄、K4(Q0.3)全部復(fù)位斷開场勤,變頻器立即停止運(yùn)行。同時(shí)柿癞,發(fā)出終點(diǎn)到達(dá)信號(hào)M0.1来鸟,讓子程序SBR_1處理停頓2s時(shí)間,并由SBR_1處理反向運(yùn)行設(shè)置哩讶。
當(dāng)變頻器反向運(yùn)行(由SM36.5判斷甲祖,減計(jì)數(shù)為反向運(yùn)行,SM36.5=0)誊配,高速計(jì)數(shù)器當(dāng)前值等于3822(200mm)時(shí)鞍伟,繼電器K3(Q0.2)斷開、K4(Q0.3)接通请状,變頻器速度設(shè)定為低速反向爬行行駛(第三速度)秀吧。同時(shí)將高速計(jì)數(shù)器預(yù)置值更改為0。
當(dāng)變頻器反向運(yùn)行(由SM36.5判斷铝儒,減計(jì)數(shù)為反向運(yùn)行醒腹,SM36.5=0),高速計(jì)數(shù)器當(dāng)前值等于0時(shí)抬邑,表明變頻器返回到達(dá)原點(diǎn)漆暑。繼電器K1(Q0.0)、K2(Q0.1)个扰、K3(Q0.2)瓷炮、K4(Q0.3)全部復(fù)位斷開葱色,變頻器立即停止運(yùn)行。同時(shí)娘香,發(fā)出原點(diǎn)到達(dá)信號(hào)M0.0苍狰,讓子程序SBR_1處理停頓2s時(shí)間,并由SBR_1處理正向重新運(yùn)行設(shè)置烘绽。
本文創(chuàng)新點(diǎn):
往返式傳動(dòng)控制系統(tǒng)的多點(diǎn)定位是一個(gè)較難解決的問題淋昭,本系統(tǒng)采用PLC作為控制器,通過變頻調(diào)速诀姚,利用光電編碼器和PLC高速計(jì)數(shù)器進(jìn)行定位控制响牛,克服了往返式傳動(dòng)控制系統(tǒng)中由于機(jī)械慣性的作用給系統(tǒng)帶來的定點(diǎn)誤差,從而實(shí)現(xiàn)了精確定位赫段。
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