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難加工不銹鋼材料的高效加工

美國M&M公司使用美國MENLO公司的五刃變?nèi)懈咝дw合金銑刀僅用兩個小時就加工完畢原先需3天半時間才能加工完畢的工件,為一個石油工業(yè)制造商完成訂單绅项。

   

Menl硬質(zhì)合金刀具壽命是M&M公司原來使用刀具的3倍潦寂,切削深度到12mm,周長64000mm,切削體積為8275cm3.

 

以一個新經(jīng)理的身份進入積壓訂貨的工廠窖韧,算是一段有威脅的經(jīng)歷掘鱼,但作為一名商業(yè)老手翠蓄,帕特. 麥克勞林接管M&M休斯頓附屬公司時,他并不擔心鸣拦。他尋找各種方法來改進與客戶之間的利益關(guān)系抢纹。麥克勞林就像一名救援的騎兵。

 

M&M為石油工業(yè)制作大的零部件葱妒,大多數(shù)材料是414017-4不銹鋼谚剿,不管怎樣,這個有著22臺機床和28個雇員的工廠连锯,帶著大量的沒有信心完成的積壓訂單每天8個小時地運轉(zhuǎn)著归苍。

 

一種特殊的訂貨產(chǎn)品是一個大的圓柱殼,直徑76mm运怖,長90mm拼弃,材料為17-4不銹鋼,硬度在42-44HRC驳规。該產(chǎn)品是用于海底石油裝置肴敛,必須要能耐得住腐蝕和海底的壓力署海。由于工作環(huán)境惡劣吗购,所以這個殼體必須要定期的進行更換。

 

當麥克勞林看到加工時間時砸狞,他知道問題嚴重了捻勉。“鍛造需要四個月的時間刀森,機器加工時間大約是10個周踱启,這是很復雜的零件”

 

三個問題,一個解決方案

 

工件加工需要切除大量的材料研底,切削深度到12mm,周長64000mm,切削體積為8275cm3庵恨,為了達到這個目的,M&M使用3刃的直徑20立銑刀加工修扁,機床轉(zhuǎn)速為1337rpm诀烫,冷卻液冷卻。

 

第一個問題是機床的運行有接近一半的時間是無效的峡逆。

 

  “我們甚至沒有獲得15分鐘的連續(xù)加工時間勃拢,麥克勞林說:每一次我們更換程序,要花大約10分鐘

 

第二個問題是由于使用鑲刀片的立銑刀念弧,刀片的切深太淺后涛,整個切深需要五刀才能完成武也。

 

“每刀我們只能切2.5mm深”他說“由于時間問題,我們有時候不得不用不同的機床加工口愁,在另外的機床上的每刀切深還要少耿逐。”

 

一個工件從頭到尾所有的工序都做完最終要三天半時間鸿挠。最好的情況下玩冷,兩周的時間M&M也只能有三件產(chǎn)品交付。

 

一次拜訪的機會炼幔,MENLO公司的一名銷售代表Pat Vroenen秋茫,提出了解決方案,他推薦用猛龍MENLOM90系列立銑刀乃秀。

 

戲劇化的差異

 

M&M公司做這個產(chǎn)品出現(xiàn)問題時肛著,Vroenen正好打電話過來銷售。“我給Vroenen看我們正在做的東西跺讯,然后我問他‘你有什么辦法能解決這個問題枢贿?’他說他有樣東西,我們一定會想試試”麥克勞林說刀脏。

 

第二天Vroenen帶來了猛龍MENLO的一款新刀局荚,,一把5刃的M90系列的立銑刀愈污,專門干高精度的旋轉(zhuǎn)件的刀具耀态,做了一個測試。“我知道這是pow·r·feed的工作暂雹,就像它的名字一樣”Vroenen說“我見過客戶用4刃銑刀首装,高速高進給加工,用新的5刃銑刀會有更好的效果衔耕。M&M公司加工的是難加工的材料赊偿,但是用我們的刀具可以讓機床高速運行,沒有任何問題悬鲜∩鸺”工廠準備試刀,Vroenen給編程人員提供了加工參數(shù)厉源。

 

 “當我給他轉(zhuǎn)速和進給參數(shù)時既蛙,他認為我是瘋狂的。”Vroenen說“但是一旦程序開始運行,發(fā)生了戲劇性的變化玲院,這一層的所有人都跑過來觀看∮哽”

 

“在運行的頭一個小時的時間里轴私,每個人都很安靜,機床也很安靜能真×扪希”他說“他們不相信機床怎么能如此安靜而且切削速度是那么快》垲恚”

 

兩個小時之內(nèi)疼约,加工完畢。這個相同的工作過去要花費他們?nèi)彀氲臅r間并更換10把銑刀蝙泼。值得一提的是程剥,這把pow·r·feed銑刀還在很好的狀態(tài)。

 

   “我們會換成硬質(zhì)合金立銑刀汤踏,因為加工速度如此之快织鲸。”麥克勞林說“立銑刀的表現(xiàn)非常棒溪胶,我們用一把刀差不多能加工兩個工件搂擦。我把他們重新修磨后還能繼續(xù)使用』┎保”

 

同時瀑踢,它也提高了其他產(chǎn)品的加工效率

 

工廠開始試用超值的硬質(zhì)合金刀具之后,發(fā)現(xiàn)了它有較長的壽命和可重復利用的優(yōu)勢才避,猛龍的區(qū)域銷售經(jīng)理Tim Elfreich說咱茂,這是他多次在公司測試和在客戶的機床上實踐使用得出的結(jié)果。

 

  “公司嘗試通過購買便宜的刀具來降低采購成本囤乎,這個是可以理解的靡黑。”Elfreich說“但實際上敢薄,他們是增加了刀具采購金額,因為他們不得不買多倍的數(shù)量來達到一把好的硬質(zhì)合金刀的壽命挎茂⊥撸”

 

Elfreich看來,好的刀具節(jié)約了時間因為減少了換刀次數(shù)热轨,也就減少了無效的加工時間游鹿。麥克勞林同意這一點。“它產(chǎn)生了非常大的巨大的影響梨耽,在給客戶的交貨期义誓、產(chǎn)品質(zhì)量和我們的積壓訂貨方面⊥沉耄”他說蟋定。

 

自從第一次試刀以后粉臊,M&M公司又在加工其他小的,不是很復雜的工件上試用猛龍MENLO的硬質(zhì)合金銑刀驶兜,效果同樣很好扼仲。

 

其中的一個工件是一個線涵蓋,也是用于海底裝置抄淑,材料為17-4不銹鋼屠凶。切削寬度12mm,深度為2.5mm肆资,周長為6800mm的一個圓環(huán)矗愧。

 

Vroenen推薦一把4刃的pow·r·feed銑刀,取代工廠的多用途的4刃立銑刀郑原,在同樣的機床上贱枣,以同樣的切寬和切深加工這個工件。“我以前見過4刃刀的測試報告颤专,切削掉一塊316不銹鋼的29%的體積纽哥。”Vroenen說“它非常適合干這種活衙猾,這是一個傻瓜都知道的問題柬激。”

 

實際上斧与,它的加工效率是多用途立銑刀的兩倍多行忘,每齒進給為0.046mm,多用途立銑刀的每齒進給為0.02mm筋劣。操作者能把轉(zhuǎn)速提高兩倍多牡徘,從原來的955rpm提高到2101rpm,整個加工時間要比原來快5倍正脸。

 

測試結(jié)果:圓柱殼

刀具

3

5刃整體硬質(zhì)合金立銑刀

刀具直徑(mm

20

20

機床轉(zhuǎn)速(RPM)

1337

1051

線速度(m/min

90

70

 

 

 

每齒進給(mm

005

01

切寬(mm

10

10

切深(mm

25

12

切長(mm

64000

64000

每分鐘切除體積(立方cm

524

524

每把刀加工工件數(shù)

001

1

加工完成時間(小時)

2623

2

加工一件后的狀態(tài)

報廢(10把)

良好

可修磨

 

測試結(jié)果:線涵蓋

刀具

多用途4

4刃整體硬質(zhì)合金立銑刀

刀具直徑(mm

12

12

機床轉(zhuǎn)速(RPM)

955

2101

線速度(m/min

32

70

 

 

 

每齒進給(mm

002

0046

切寬(mm

12

12

切深(mm

25

25

切長(mm

6800

6800

每分鐘切除體積(立方cm

246

12.3

每把刀加工工件數(shù)

1

3

加工完成時間(小時)

15

03

加工一件后的狀態(tài)

報廢(10把)

極好

 

“整體硬質(zhì)合金刀具的壽命是我們原來用的刀具的三倍式伶,所以我們現(xiàn)在每把刀能加工三件而不是以前的一件”傻穑”麥克勞林說“我們對此印象很深贡金。”

 

由于這些生產(chǎn)力的提高群娃,麥克勞林期待著能做好M&M的積壓訂貨工作衅侥。

 

(北京諾誠興業(yè))

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我們已經(jīng)確定了在4個或5個以上項目上節(jié)省了時間今瀑,我們可以找到至少四個或五個以上,他說:我們正在尋找大量的Menlo銑刀点把。我們正在測試和使用大量的硬質(zhì)合金銑刀橘荠,以幫助我們擴大我們的數(shù)量

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