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潤(rùn)滑油糠醛精制裝置優(yōu)化設(shè)計(jì)的實(shí)踐

     摘  要:介紹了南陽(yáng)石蠟精細(xì)化工廠潤(rùn)滑油糠醛精制裝置運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的問題和存在的不足,詳細(xì)描述了溶劑回收系統(tǒng)纪娄、蒸汽發(fā)生系統(tǒng)施旱、精制液加熱爐、精制油汽提塔潜狭、抽出油塔底重沸器等“瓶頸”的改造設(shè)計(jì)方法茄敲。改造后與改造前相比,在相同的精制深度下谭央,處理能力可提高25%左右狠持,精制油收率提高2.3個(gè)百分點(diǎn),能耗下降62.6%瞻润。 

    關(guān)鍵詞:糠醛精制裝置喘垂;技術(shù)改造;能耗绍撞;處理量正勒;收率

    1  前  言

    南陽(yáng)石蠟精細(xì)化工廠潤(rùn)滑油糠醛精制裝置,設(shè)計(jì)處理能力為100.8 kt/a傻铣,1997年9月建成投產(chǎn)章贞。雖然糠醛精制裝置在設(shè)計(jì)中采用了先進(jìn)的設(shè)備和儀表,但是由于在工藝流程和設(shè)備非洲、過(guò)程控制及管線布置等方面存在著一些缺陷鸭限,造成裝置生產(chǎn)波動(dòng)大、操作彈性小两踏、能耗高败京、安全系數(shù)低、經(jīng)濟(jì)效益差梦染,使裝置自身存在的優(yōu)勢(shì)得不到充分發(fā)揮冒侧,還制約了石蠟——潤(rùn)滑油生產(chǎn)系統(tǒng)的效益。為此啼厌,依據(jù)糠醛精制裝置的現(xiàn)狀岛盗,針對(duì)設(shè)計(jì)中存在的問題,參考其它單位同類裝置改造的經(jīng)驗(yàn)终于,在過(guò)去的幾年中進(jìn)行了4次優(yōu)化改造萄尽,問題逐一得到了解決,運(yùn)行的總體經(jīng)濟(jì)效益大幅度提高禁脏。

    2  糠醛裝置設(shè)計(jì)的主要特點(diǎn)

    (1)裝置設(shè)計(jì)加工輕油和重油兩種原料倡照。常四線、減二線谣泄、減三線油合稱為輕油声屯,減四線及輕脫瀝青油合稱為重油惫饲。輕、重油料切換生產(chǎn)去园。

    (2)抽提塔為新型高效填料塔裤础,采用由清華大學(xué)開發(fā)的QH-1型填料及由洛陽(yáng)石油化工工程公司設(shè)計(jì)的進(jìn)料分布器。

    (3)抽出液溶劑回收系統(tǒng)采用低—中—高三效蒸發(fā)流程蜓谋,充分回收溶劑熱量梦皮,回收加熱爐的熱負(fù)荷僅為兩效蒸發(fā)流程的67%,可較好地節(jié)能桃焕。

    (4)吸收國(guó)內(nèi)同類先進(jìn)裝置的生產(chǎn)操作經(jīng)驗(yàn)剑肯,在溶劑回收系統(tǒng)增加了精制液和抽出液閃蒸塔,以減少溶劑回收系統(tǒng)的負(fù)荷观堂,降低能耗让网。

    (5)采用PROCESS模擬程序進(jìn)行工藝流程模擬,優(yōu)化操作條件师痕。

    (6)部分冷換設(shè)備采用螺紋管溃睹、內(nèi)插物等高效傳熱設(shè)備,可強(qiáng)化傳熱七兜,減少換熱沒備丸凭,節(jié)省投資福扬,并適應(yīng)工況變化腕铸。

    (7)自動(dòng)控制系統(tǒng)采用美國(guó)ABB公司的DCS集散控制系統(tǒng),屏幕顯示直觀清晰铛碑、調(diào)節(jié)方便裂体、操作穩(wěn)定,而且具有記憶赦锰、報(bào)警息队、打印等功能,實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)控制水平的升級(jí)灼址。

    3  裝置設(shè)計(jì)中存在的不足

    3.1  一效蒸發(fā)塔蒸發(fā)率低

    主要問題是:把抽出液加熱爐的對(duì)流室作為一效蒸發(fā)塔進(jìn)料的最后加熱措施沿硕;一效蒸發(fā)塔進(jìn)料流程在加熱爐的對(duì)流室前后有2個(gè)大型的“U”型彎;部分換熱器在計(jì)算中傳熱系數(shù)取值太高肤轿。由于用對(duì)流室加熱時(shí)依特,熱穩(wěn)定性較差,再加上對(duì)流室前后的2個(gè)大“U”彎分別為DN 300 mm和DN 350mm的管線度籍,流程長(zhǎng)契畔,散熱損失大,非常容易形成液體積聚碌掩,抽出液在換熱器中的壓降增大课丢。而在換熱器中蛆存,溶劑實(shí)際上是在高于蒸發(fā)塔的壓力下蒸發(fā)的,它所構(gòu)成的背壓溫差損失會(huì)增大响禽,從而形成了蒸發(fā)效果時(shí)好時(shí)壞徒爹,蒸發(fā)率低。

    3.2  抽出油溶劑超標(biāo)

    由于南陽(yáng)石蠟精細(xì)化工廠的糠醛裝置設(shè)計(jì)為正序生產(chǎn)方案芋类,抽出油的收率只有15%左右瀑焦,所以進(jìn)入抽出油閃蒸、汽提塔的物料很少梗肝。在裝置試車過(guò)程中榛瓮,初期抽出油汽提塔的塔底溫度只能達(dá)到120~130℃,曾經(jīng)采取抽出油系統(tǒng)部分循環(huán)的辦法增大抽出油的循環(huán)量巫击,才使該塔底溫達(dá)到145~155℃禀晓,外送抽出油攜帶溶劑量高達(dá)2%~3%,造成大量的溶劑損失坝锰,裝置開工僅40 d就被迫停工進(jìn)行技術(shù)改造粹懒。

    3.3  汽包和蒸汽發(fā)生器安裝位置不合理

    由于汽包和蒸汽發(fā)生器的位置設(shè)計(jì)得太低,一顷级、二凫乖、三效蒸發(fā)塔糠醛溶劑進(jìn)入干燥塔前設(shè)計(jì)有約10m的大“U”型彎,且3個(gè)蒸發(fā)塔共用一條入塔線裁国,當(dāng)三效蒸發(fā)塔的壓力控制閥動(dòng)作時(shí)馅拥,會(huì)嚴(yán)重影響一、二效蒸發(fā)塔蒸發(fā)量的大小表季,形成了流程長(zhǎng)肯窜、壓降大、背壓溫差損失大虏淤、對(duì)蒸發(fā)不利的局面纹茫,導(dǎo)致?lián)Q熱回收溶劑的百分?jǐn)?shù)達(dá)不到設(shè)計(jì)要求。另外舶惕,汽包設(shè)計(jì)的負(fù)荷太小自古,設(shè)計(jì)發(fā)汽量?jī)H為1 000 kg/h,可是饶几,實(shí)際發(fā)汽量有時(shí)高達(dá)1 450 kg/h价秉,經(jīng)常出現(xiàn)低壓蒸汽帶水現(xiàn)象,不能滿足日常生產(chǎn)需要肪瘤。

    3.4  精制液加熱爐設(shè)計(jì)負(fù)荷不足

    由于精制液加熱爐入爐前的換熱器在設(shè)計(jì)中所取數(shù)據(jù)偏高抄瓦,理論計(jì)算的入爐溫度為178~181℃,而實(shí)際達(dá)到的入爐溫度只有152~154℃陶冷;加熱爐的設(shè)計(jì)負(fù)荷為620 kW钙姊,實(shí)際負(fù)荷卻達(dá)到了755kW毯辅,形成加熱爐超負(fù)荷操作。因此煞额,經(jīng)常出現(xiàn)供風(fēng)量不足思恐,燃燒不完全,加熱爐回火等現(xiàn)象膊毁,造成操作波動(dòng)胀莹。

    3.5  精制液汽提塔塔頂攜帶精制油

    精制液汽提塔是精制油與糠醛溶劑分離的關(guān)鍵設(shè)施。由于汽提塔設(shè)計(jì)的篩板開孔率太小婚温,導(dǎo)致汽提塔塔頂?shù)臍庀嘭?fù)荷太大描焰,造成汽提塔塔頂攜帶精制油。平均每天要外送兩次攜帶油栅螟,約1.0~1.2 t荆秦,既給操作帶來(lái)了很多麻煩,又降低了精制油收率力图。

    3.6  抽提塔中段循環(huán)液水冷器結(jié)蠟

    我國(guó)大部分潤(rùn)滑油糠醛裝置抽提塔的中段循環(huán)冷卻系統(tǒng)是水冷器和空冷器聯(lián)合使用蚜宠,而南陽(yáng)石蠟精細(xì)化工廠的糠醛裝置在設(shè)計(jì)中僅選用了水冷器,所加工的原料又是高含蠟量的石蠟基原料雅跺,從抽提塔抽出進(jìn)入水冷器的溫度一般在90℃左右极炎,而從水冷器出來(lái)的溫度僅為45~50℃。造成石蠟結(jié)晶析出附著在換熱器管束的表面上枕篡,使換熱器的傳熱系數(shù)大大降低嫩柑,導(dǎo)致中段循環(huán)液的溫度降不下來(lái)。通常需要把循環(huán)水停下來(lái)暴既,升溫化蠟后辽察,再緩慢投入使用,嚴(yán)重影響了抽提塔的平穩(wěn)操作磁饮。

    4  改進(jìn)措施

    4.1  優(yōu)化換熱流程,提高一溪臊、二效蒸發(fā)率

    為消除二效糠醛蒸氣與抽出液換熱器的傳熱限制因素减少,把抽出液加熱爐對(duì)流室撤出一效蒸發(fā)進(jìn)料換熱系統(tǒng),使抽出液與二效蒸發(fā)的糠醛蒸氣換熱后直接進(jìn)入一效蒸發(fā)塔镊鹊;二效糠醛蒸氣與抽出液換熱器出口壓力由0.06 MPa降到0.02 MPa填抬,其傳熱溫差由4℃提高到12℃,汽化點(diǎn)提前隧期,換熱效果大大提高飒责;三效蒸發(fā)糠醛蒸氣與抽出液換熱器的換熱面積由20 m更換為110 m2;把閃蒸塔頂氣水冷器改造為換熱器仆潮,充分利用熱源宏蛉,讓閃蒸塔頂氣和一效蒸發(fā)塔進(jìn)料換熱遣臼,換熱面積由15 m2更換為70 m2;使一效蒸發(fā)塔的蒸發(fā)率從試車時(shí)的8%提高到30.2%拾并。把二效蒸發(fā)塔進(jìn)料改進(jìn)抽出液加熱爐對(duì)流室揍堰,將對(duì)流管由4路并聯(lián)改為串聯(lián),進(jìn)出口管線由DN 350 mm改為DN 100 mm嗅义,作為二效蒸發(fā)塔進(jìn)料的第一個(gè)補(bǔ)熱措施屏歹;消除了一效、二效之碗、三效蒸發(fā)塔進(jìn)料和對(duì)流室出口管線上存在的4個(gè)大“U”彎蝙眶,改為高架管線,減小了管路壓降褪那,同時(shí)眠便,系統(tǒng)內(nèi)糠醛溶劑的藏量減少了約15 t,使溶劑周轉(zhuǎn)的周期縮短况饥。

    4.2  抽出油汽提塔底增設(shè)再沸器

    新增1臺(tái)塔底抽出油循環(huán)泵和1臺(tái)40 m2的塔底抽出油循環(huán)加熱器其便,把精制液汽提塔塔底的精制油作為加熱的熱源。抽出油循環(huán)的人口設(shè)置在第23層塔盤荸冒,第23和第24層塔盤開孔率從2.37%增加到2.83%蘑杭。

    4.3  改進(jìn)汽包和蒸汽發(fā)生器的布置,減小壓降

    將汽包和3臺(tái)蒸汽發(fā)生器整體上移6 m扬饰,三效蒸發(fā)塔壓力控制調(diào)節(jié)閥從地面上移至11 m平臺(tái)宛办,消除了高約10 m的“U”型彎。把汽包(Φ1000mm×2 484 mm×10 mm)擴(kuò)容為Φ1000 mm×5 000 mm×l0 mm班跟。把一属荤、二、三效蒸發(fā)塔糠醛溶劑進(jìn)干燥塔的管線由一路分成3路板径,減小管路壓降就初。同時(shí),將部分一效蒸發(fā)塔回收的溶劑改進(jìn)干燥塔的第12層塔盤疾捍,便于在開工初期或一效蒸發(fā)含水時(shí)奈辰,使其得到干燥,有效地控制了干糠醛含水乱豆。把一奖恰、二效蒸發(fā)塔糠醛溶劑入塔口重新設(shè)置,比原設(shè)計(jì)的入塔口位置下降了2 m宛裕,消除了“U”型彎瑟啃。

    4.4  精制液加熱爐改造

    利用該廠老常壓裝置閑置下來(lái)的加熱爐爐體及原精制液加熱爐的燃燒器,重新設(shè)計(jì)爐管揩尸,對(duì)爐管進(jìn)行了擴(kuò)徑蛹屿,擴(kuò)大了傳熱面積屁奏。改造后的加熱爐為提高熱效率,增設(shè)了對(duì)流室蜡峰。改造后的加熱爐熱負(fù)荷達(dá)到1 200 kW了袁。爐出口轉(zhuǎn)油線由DN 100 mm擴(kuò)大到DN l50mm,并把爐出口管線架高湿颅,消除了高約4 m的大“U”型彎载绿,提高了糠醛溶劑在精制液加熱爐出口的汽化率。另外加熱爐爐壁采用陶纖內(nèi)襯斟策,減少散熱損失研歧。

    4.5  精制液汽提塔塔盤改造

    通過(guò)工藝計(jì)算發(fā)現(xiàn)精制液汽提塔塔盤的開孔率太小,精餾段的開孔率為3%胡傅,汽提段的開孔率為2.5%氧悦。精餾段氣相負(fù)荷大,氣速太高母烘;汽提段液流強(qiáng)度大国享,從而導(dǎo)致塔頂攜帶。通過(guò)改造惨侵,把精餾段的開孔率增大到5.7%队笑,汽提段的開孔率增大到3.0%,攜帶油的外送量從每天2次下降到每周1~2次蓉肤,使問題得到了根本的解決狞荤。

    4.6  中段循環(huán)液水冷器更換為內(nèi)插物換熱器

    為了解決水冷器結(jié)蠟問題選用內(nèi)插物換熱器,同時(shí)換熱面積從70 m2增大到160 m2棋捷,并調(diào)換管殼程介質(zhì)脸狸,中段循環(huán)液走管程,改善流動(dòng)性能藐俺,有效地防止了結(jié)蠟炊甲。

    5  改造后的效果

    (1)通過(guò)優(yōu)化和改造,操作彈性增大了紊搪,平穩(wěn)率明顯提高蜜葱,裝置處理能力由設(shè)計(jì)的100.8 kt/a提高到125 kt/a,處理能力提高約25%耀石。

    (2)抽提系統(tǒng)的操作環(huán)境得到了改善,溫度梯度均勻爸黄,填料層之間的溫度梯度可達(dá)20℃滞伟,抽提效果良好,精制油收率從1998年的83.1%提高到2001年的85.4%炕贵,提高了2.3個(gè)百分點(diǎn)梆奈。

    (3)糠醛消耗量降低野崇,抽出油含糠醛的量從試車時(shí)的2%~3%下降到0.05%以下,單位溶劑消耗從1998年的2.78 kg/t下降到2001年的1.34 kg/t亩钟;環(huán)保指標(biāo)得到了改善乓梨,外排污水實(shí)現(xiàn)了達(dá)標(biāo)。

    (4)糠醛裝置的能耗逐年下降林慷,2002年前10個(gè)月裝置綜合能耗僅為每噸原料758.52 MJ(比1997年下降了62.6%)浓蜈,月能耗最低為每噸原料643.75 MJ。表1為1997~2001年單位加工能耗對(duì)比否胸。

    6  結(jié)  論

    (1)糠醛干燥塔的設(shè)計(jì)布置應(yīng)靠近換冷平臺(tái)和抽提塔芳迅,使糠醛溶劑入塔進(jìn)料管線盡可能地短,以減少管路壓降和熱損失馆梦。 

    (2)蒸汽發(fā)生器蕾胶、汽包的設(shè)計(jì)位置應(yīng)按照干燥塔糠醛溶劑進(jìn)料口的位置向上逆推,按照氣相冷凝液體自流的原則布置桐继,盡可能地改善液體流動(dòng)狀態(tài)刘耀,加大換熱溫差。

    (3)三效蒸發(fā)塔應(yīng)按照二效蚤弃、一效召藻、三效的順序,自下而上布置打恕,便于三效蒸發(fā)塔向閃蒸塔的自壓流動(dòng)退疫,降低三效蒸發(fā)溶劑的過(guò)熱度,實(shí)現(xiàn)低爐溫操作鸽素,減小糠醛生焦量褒繁。

    (4)應(yīng)該避免“U”彎的設(shè)置,以減少背壓溫差損失馍忽,提高換熱器的傳熱系數(shù)棒坏,使換熱回收量和換熱回收蒸發(fā)溶劑蒸發(fā)率增加,提高多效蒸發(fā)的效果遭笋,降低能耗坝冕。

    (5)經(jīng)幾次改造后,處理能力可提高25%左右瓦呼,精制油收率提高2.3個(gè)百分點(diǎn)喂窟,能耗下降62.6%。


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