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用PLC改造MZ2015自動(dòng)磨床電氣系統(tǒng)實(shí)例

        MZ2015自動(dòng)磨床是軸承行業(yè)廣泛使用的加工設(shè)備跃须,用于軸承套圈內(nèi)圓磨削蚤吹,由于該機(jī)床的早期電氣系統(tǒng)采用的是繼電器─接觸器控制和由二極管組成的矩陣順序控制線路,電氣元件較多烘梭,且可靠性差阴应,電氣故障頻繁。故采用FXon-60MR PLC對(duì)其控制系統(tǒng)進(jìn)行了改造螺子。

  圖1 PLC外部接線圖

  1 系統(tǒng)的硬件設(shè)計(jì)

  任何一種繼電器系統(tǒng)都有三個(gè)部分組成姚沽,即輸入部分,邏輯部分和輸出部分偏笋。系統(tǒng)輸入部分由所有行程開(kāi)關(guān)蟹助、儀表觸點(diǎn)、方式選擇開(kāi)關(guān)纽肄、控制按鈕等組成遗渊。邏輯部分是指由各種繼電器及其觸點(diǎn)組成的實(shí)現(xiàn)一定邏輯功能的控制線路,輸出部分包括電磁閥線圈夹村,指示燈和接通各種負(fù)載的接觸器線圈什异。在控制系統(tǒng)中使用PLC 就是代替繼電器控制系統(tǒng)中的邏輯線路部分。原MZ2015磨床的電氣系統(tǒng)袒兵,所有行程開(kāi)關(guān)(SQ1~SQ17),選擇開(kāi)關(guān)(SA3),儀表觸點(diǎn) (KA1~KA4),控制按鈕(SB2,SB5)等為系統(tǒng)的輸入信號(hào)毙驯;而電磁閥線圈(YV1~YV13),指示燈倒堕,充磁信號(hào)等為系統(tǒng)的輸出信號(hào)。系統(tǒng)的硬件構(gòu)成如圖1所示爆价,為了節(jié)省輸出點(diǎn)數(shù)垦巴,各電磁閥的狀態(tài)指示燈并聯(lián)在其線圈兩端;系統(tǒng)的調(diào)整操作采用由PLC的Y1和Y2輸出調(diào)整信號(hào)在外部經(jīng)相應(yīng)開(kāi)關(guān)控制铭段。同時(shí)為了保護(hù)PLC輸出繼電器骤宣,在電磁閥兩端各并聯(lián)一只二極管,防止在電感性負(fù)載斷開(kāi)時(shí)產(chǎn)生很高的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)或浪涌電流對(duì)PLC輸出點(diǎn)及內(nèi)部電源的沖擊序愚,二極管的額定電流通常選為1A憔披,額定電壓大于電源電壓的3倍。

2 軟件設(shè)計(jì)

◆程序結(jié)構(gòu)

        原機(jī)床包括自動(dòng)爸吮、半自動(dòng)芬膝、調(diào)整和長(zhǎng)期修整4種工作方式,由萬(wàn)能轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)選擇形娇。用PLC改造后,此部分的接線要重新安排锰霜,可選用轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)的兩組觸點(diǎn)SA3-1和SA3-2(對(duì)應(yīng)PLC輸入端子X(jué)20和X21),使其分別在4種工作情況下桐早,滿(mǎn)足表1所示的通斷狀態(tài)谊某。

表1 開(kāi)關(guān)方式狀態(tài)
方式 SA3-1(X20) SA3-2(X21)
長(zhǎng)修 0 0
調(diào)整 0 1
半自動(dòng) 1 0
自動(dòng) 1 1

圖3 程序結(jié)構(gòu)圖

圖2 工作方式梯形圖

圖4 二極管順序控制原理示意圖及對(duì)應(yīng)梯形圖

   表1中“0”表示斷開(kāi),“1”表示接通聪供。如用二進(jìn)制表示X20 和X21 的狀態(tài)赃勺,即為00估骡,01蜒且,10和11四種。如圖2示暮霍,自動(dòng)方式時(shí)驅(qū)動(dòng)M10尤喂,半自動(dòng)時(shí)驅(qū)動(dòng)M11,調(diào)整時(shí)驅(qū)動(dòng)M12串篓,長(zhǎng)修時(shí)驅(qū)動(dòng)M13辽奥。這樣可安排出圖3的程序結(jié)構(gòu)圖。

◆矩陣電路的編程處理

        矩陣二極管順序控制電路是原床電氣系統(tǒng)中的重要組成部分绩寂,PLC梯形圖的轉(zhuǎn)換原理茶括,如圖4示。其動(dòng)作如下:

  1. SA1合上佃戈,SA2打開(kāi)诅福,KA5線圈通電吸合并自鎖,此時(shí)KA5線圈及R上的電壓基本相等拖叙,約為12V氓润,KA6線圈被短路脫吸赂乐。
  2. SA1打開(kāi),SA2合上咖气,KA5線圈被短路挨措,KA5脫吸,KA6線圈通電吸上并自鎖崩溪。
  3. SA1浅役、SA2同時(shí)合上,由于KA5伶唯、KA6線圈同時(shí)被短路担租,所以V1也處于上述導(dǎo)通狀態(tài),但KA5抵怎、KA6總是處于脫吸狀態(tài)奋救。
根據(jù)上述要求可得出SA1、SA2與KA5反惕、KA6的邏輯關(guān)系,如表2所示赶马。從表2可看出,SA1是KA5的置位端马怎,KA6的復(fù)位端既屋;SA2是KA6的置位端,KA5的復(fù)位端惰渐。這種狀態(tài)可由PLC內(nèi)部的置位闰幽、復(fù)位指令來(lái)實(shí)現(xiàn),其梯形圖如圖4示校社,圖中M21相當(dāng)于KA5屯贺,M22相當(dāng)于KA6。
表2 順序控制邏輯
SA1 SA2 KA5 KA6
+ - + -
- + - +
+ + - -
- - 不變 不變

◆編程調(diào)試

        由于用PLC改造原機(jī)床電氣系統(tǒng)是以不改變?cè)刂乒δ転榍疤崆放拢藭r(shí)可對(duì)原線路進(jìn)行分塊處理摸进,對(duì)于MZ2015磨床,可分成輸出處理程序潘所,輸入處理程序和順序控制邏輯程序挽晌,這種處理對(duì)于程序調(diào)試和設(shè)備維修都有很大的方便,根據(jù)手動(dòng)怠褐、 長(zhǎng)修畏梆、自動(dòng)和半自動(dòng)四種工作方式分別進(jìn)行模擬運(yùn)行。用開(kāi)關(guān)模擬輸入信號(hào)奈懒,開(kāi)關(guān)的一端接入相對(duì)應(yīng)的輸入端點(diǎn)奠涌,另一端作為公共端接在PLC輸入信號(hào)電源的負(fù)端。輸入程序后筐赔,對(duì)照輸入信號(hào)狀態(tài)表铣猩,設(shè)置好原始狀態(tài)情況下所有輸入信號(hào)的狀態(tài)揖铜;再按工步狀態(tài),扳動(dòng)開(kāi)關(guān)达皿,觀察輸出端點(diǎn)指示燈在一個(gè)工作循環(huán)里的狀態(tài)變化天吓,并與工藝過(guò)程對(duì)照。由于程序較長(zhǎng)峦椰,這里僅給出輸出部分及二極管順控電路所對(duì)應(yīng)的梯形圖龄寞,如圖4、5示汤功。


圖5 輸出部分梯形圖

3 結(jié)束語(yǔ)

        用可編程控制器改造舊機(jī)床電氣系統(tǒng)物邑,在現(xiàn)有企業(yè)里是非常現(xiàn)實(shí)的技術(shù)改造方案吟芜,具有投資省耻覆、見(jiàn)效快的特點(diǎn)。通過(guò)使用PLC改造該機(jī)床電氣系統(tǒng)后夯榛,去掉了原機(jī)床的13只中間繼電器营慷,5只時(shí)間繼電器,80只順序控制二極管及20只電阻杯岩,使線路簡(jiǎn)化朽慕。同時(shí),由于PLC的高可靠性测脯,輸入輸出部分還有信號(hào)指示盹挑,不僅使電氣故障次數(shù)大大減少,而且還給準(zhǔn)確判斷電器故障的發(fā)生部位提供了很大的方便荐多。

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