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數(shù)控機(jī)床加工精度異常故障的維護(hù)

  系統(tǒng)參數(shù)發(fā)生變化或改動歼郭、機(jī)械故障荐捻、機(jī)床電氣參數(shù)未優(yōu)化電機(jī)運(yùn)行異常、機(jī)床位置環(huán)異嘲觯或控制邏輯不妥穴你,是生產(chǎn)中數(shù)控機(jī)床數(shù)控機(jī)床加工精度異常故障的常見原因,找出相關(guān)故障點(diǎn)并進(jìn)行處理泊铸,機(jī)床均可恢復(fù)正常乓收。

 

  生產(chǎn)中經(jīng)常會遇到數(shù)控機(jī)床加工精度異常的故障。此類故障隱蔽性強(qiáng)者侄、診斷難度大愧棋。導(dǎo)致此類故障的原因主要有五個(gè)方面:1)機(jī)床進(jìn)給單位被改動或變化兼峻。(2)機(jī)床各軸的零點(diǎn)偏置(NULL OFFSET)異常。(3)軸向的反向間隙(BACKLASH)異常罗和。(4)電機(jī)運(yùn)行狀態(tài)異常神深,即電氣及控制部分故障。(5)機(jī)械故障了奋,如絲桿毫痢、軸承、軸聯(lián)器等部件秉馏。此外,加工程序的編制脱羡、刀具的選擇及人為因素萝究,也可能導(dǎo)致加工精度異常。 

 

  1.系統(tǒng)參數(shù)發(fā)生變化或改動 

 

  系統(tǒng)參數(shù)主要包括機(jī)床進(jìn)給單位锉罐、零點(diǎn)偏置帆竹、反向間隙等等。例如SIEMENS脓规、FANUC數(shù)控系統(tǒng)栽连,其進(jìn)給單位有公制和英制兩種。機(jī)床修理過程中某些處理侨舆,常常影響到零點(diǎn)偏置和間隙的變化秒紧,故障處理完畢應(yīng)作適時(shí)地調(diào)整和修改;另一方面挨下,由于機(jī)械磨損嚴(yán)重或連結(jié)松動也可能造成參數(shù)實(shí)測值的變化熔恢,需對參數(shù)做相應(yīng)的修改才能滿足機(jī)床加工精度的要求。 

 

  2.機(jī)械故障導(dǎo)致的加工精度異常 

 

  一臺THM6350臥式加工中心臭笆,采用FANUC 0i-MA數(shù)控系統(tǒng)叙淌。一次在銑削汽輪機(jī)葉片的過程中,突然發(fā)現(xiàn)Z軸進(jìn)給異常持沛,造成至少1mm的切削誤差量(Z向過切)摆咽。調(diào)查中了解到:故障是突然發(fā)生的。機(jī)床在點(diǎn)動汇凌、MDI操作方式下各軸運(yùn)行正常种功,且回參考點(diǎn)正常;無任何報(bào)警提示坊欢,電氣控制部分硬故障的可能性排除漩践。分析認(rèn)為,主要應(yīng)對以下幾方面逐一進(jìn)行檢查甥归。 

 

「窝洹(1)檢查機(jī)床精度異常時(shí)正運(yùn)行的加工程序段趟伺,特別是刀具長度補(bǔ)償、加工坐標(biāo)系(G54G59)的校對及計(jì)算处冰。 

 

∷嵴睢(2)在點(diǎn)動方式下,反復(fù)運(yùn)動Z軸赞辩,經(jīng)過視雌芽、觸、聽對其運(yùn)動狀態(tài)診斷辨嗽,發(fā)現(xiàn)Z向運(yùn)動聲音異常世落,特別是快速點(diǎn)動,噪聲更加明顯糟需。由此判斷屉佳,機(jī)械方面可能存在隱患。 

 

≈扪骸(3)檢查機(jī)床Z軸精度武花。用手脈發(fā)生器移動Z軸,(將手脈倍率定為1×100的擋位杈帐,即每變化一步体箕,電機(jī)進(jìn)給0.1mm),配合百分表觀察Z軸的運(yùn)動情況挑童。在單向運(yùn)動精度保持正常后作為起始點(diǎn)的正向運(yùn)動累铅,手脈每變化一步,機(jī)床Z軸運(yùn)動的實(shí)際距離d=d1=d2=d3=0.1mm炮沐,說明電機(jī)運(yùn)行良好朋暴,定位精度良好。而返回機(jī)床實(shí)際運(yùn)動位移的變化上碉伙,可以分為四個(gè)階段:①機(jī)床運(yùn)動距離d1d=0.1mm(斜率大于1);②表現(xiàn)出為d=0.1mmd2d3(斜率小于1)下抬;③機(jī)床機(jī)構(gòu)實(shí)際未移動,表現(xiàn)出最標(biāo)準(zhǔn)的反向間隙真译;④機(jī)床運(yùn)動距離與手脈給定值相等(斜率等于1)紧燎,恢復(fù)到機(jī)床的正常運(yùn)動。 

 

  無論怎樣對反向間隙(參數(shù)1851)進(jìn)行補(bǔ)償猬蚤,其表現(xiàn)出的特征是:除第③階段能夠補(bǔ)償外戒款,其他各段變化仍然存在,特別是第①階段嚴(yán)重影響到機(jī)床的加工精度执寺。補(bǔ)償中發(fā)現(xiàn)区孩,間隙補(bǔ)償越大,第①段的移動距離也越大洞惕。 

 

  分析上述檢查認(rèn)為存在幾點(diǎn)可能原因:一是電機(jī)有異常刑嚷;二是機(jī)械方面有故障略裹;三是存在一定的間隙。為了進(jìn)一步診斷故障闽巩,將電機(jī)和絲杠完全脫開钧舌,分別對電機(jī)和機(jī)械部分進(jìn)行檢查。電機(jī)運(yùn)行正常涎跨;在對機(jī)械部分診斷中發(fā)現(xiàn)洼冻,用手盤動絲杠時(shí),返回運(yùn)動初始有非常明顯的空缺感隅很。而正常情況下撞牢,應(yīng)能感覺到軸承有序而平滑的移動。經(jīng)拆檢發(fā)現(xiàn)其軸承確已受損外构,且有一顆滾珠脫落普泡。更換后機(jī)床恢復(fù)正常。 

 

  3.機(jī)床電氣參數(shù)未優(yōu)化電機(jī)運(yùn)行異常 

 

  一臺數(shù)控立式銑床审编,配置FANUC 0-MJ數(shù)控系統(tǒng)。在加工過程中歧匈,發(fā)現(xiàn)X軸精度異常垒酬。檢查發(fā)現(xiàn)X軸存在一定間隙,且電機(jī)啟動時(shí)存在不穩(wěn)定現(xiàn)象嚎猛。用手觸摸X軸電機(jī)時(shí)感覺電機(jī)抖動比較嚴(yán)重薛苫,啟停時(shí)不太明顯,JOG方式下較明顯拉鳄。 

 

分析認(rèn)為排貌,故障原因有兩點(diǎn),一是機(jī)械反向間隙較大凳福;二是X軸電機(jī)工作異常投谅。利用FANUC系統(tǒng)的參數(shù)功能,對電機(jī)進(jìn)行調(diào)試则钩。首先對存在的間隙進(jìn)行了補(bǔ)償蘑劲;調(diào)整伺服增益參數(shù)及N脈沖抑制功能參數(shù),X軸電機(jī)的抖動消除檀巡,機(jī)床加工精度恢復(fù)正常似魄。 

 

  4.機(jī)床位置環(huán)異常或控制邏輯不妥 

 

  一臺TH61140鏜銑床加工中心宜恩,數(shù)控系統(tǒng)為FANUC 18i作姐,全閉環(huán)控制方式。加工過程中泛范,發(fā)現(xiàn)該機(jī)床Y軸精度異常让虐,精度誤差最小在0.006mm左右紊撕,最大誤差可達(dá)到1.400mm。檢查中澄干,機(jī)床已經(jīng)按照要求設(shè)置了G54工件坐標(biāo)系逛揩。在MDI方式下,以G54坐標(biāo)系運(yùn)行一段程序即“G90 G54 Y80 F100麸俘;M30辩稽;”,待機(jī)床運(yùn)行結(jié)束后顯示器上顯示的機(jī)械坐標(biāo)值為“-1046.605从媚,記錄下該值逞泄。然后在手動方式下,將機(jī)床Y軸點(diǎn)動到其他任意位置拜效,再次在MDI方式下執(zhí)行上面的語句喷众,待機(jī)床停止后,發(fā)現(xiàn)此時(shí)機(jī)床機(jī)械坐標(biāo)數(shù)顯值為“-1046.992紧憾,同第一次執(zhí)行后的數(shù)顯示值相比相差了0.387mm到千。按照同樣的方法,將Y軸點(diǎn)動到不同的位置块生,反復(fù)執(zhí)行該語句稻诚,數(shù)顯的示值不定。用百分表對Y軸進(jìn)行檢測廓蒜,發(fā)現(xiàn)機(jī)械位置實(shí)際誤差同數(shù)顯顯示出的誤差基本一致辖狞,從而認(rèn)為故障原因?yàn)?/span>Y軸重復(fù)定位誤差過大。對Y軸的反向間隙及定位精度進(jìn)行仔細(xì)檢查奴妈,重新作補(bǔ)償孩置,均無效果。因此懷疑光柵尺及系統(tǒng)參數(shù)等有問題窃愿,但為什么產(chǎn)生如此大的誤差罚栏,卻未出現(xiàn)相應(yīng)的報(bào)警信息呢?進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn)膳几,該軸為垂直方向的軸茴审,當(dāng) Y軸松開時(shí),主軸箱向下掉启疙,造成了超差躁绸。 

 

  對機(jī)床的PLC邏輯控制程序做了修改,即在Y軸松開時(shí)臣嚣,先把Y軸使能加載净刮,再把Y軸松開;而在夾緊時(shí),先把軸夾緊后淹父,再把Y軸使能去掉株婴。調(diào)整后機(jī)床故障得以解決。


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